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破碎机振动消减措施的系统化探讨

2015-03-20宋吉龙

科技视界 2015年12期
关键词:进料灌浆螺栓

宋吉龙

(吉林天池矿业股份有限公司,吉林 和龙133500)

在矿、石采选作业中,破碎机械是必不可少的设备,破碎机种类繁多,有颚式、圆锥式、反击式和辊式破碎机等。无论是那种破碎机,都会产生较大的噪音和振动、生产环境恶劣,由此造成较多的破碎机械故障。而一些大中型破碎机一般距离城市较偏远,交通不便,因此破碎机维修存在配件不能及时到位、停产时间较长或库存积压较大的现象。所以,消减破碎机振动,维护生产稳定,提高经济效益就是我们需要深入探讨的课题。

因颚式破碎机结构简单、工作可靠、制作容易、维护方便、设备和生产费用较低,在一些环境较为恶劣的初级破碎中,得到广泛应用,所以,以颚式破碎机为例系统地探讨消减振动的措施,具有广泛的通用性。

1 颚式破碎机振动机理及破坏程度

颚式破碎机以动颚做简单或复杂的摆动,分为简摆式、复摆式和综合式。大中型颚式破碎机一般是简摆型颚式破碎机,结构原理见图1。

图1

动颚板和固定颚板之间的夹角称为啮角,以PE900×1200颚式破碎机为例,啮角角度为17°~24°,一般选取23°角,进料粒度不超过750mm,排料粒度95~165mm,矿石和石块经进料口,由动颚板撞击击碎,并对固定颚板产生一个反作用冲击力F(因矿石大小、矿石性质及冲击角度不同,力F不确定),根据力学定律,破碎矿石的冲击力F分解为一个向上冲击力F*sin23°(对基座产生0.39F拉应力)和一个横向冲击力F*sin67°(横向剪切力0.92F),因偏心轴转速180~220转/分钟,所以冲击力大,振动频繁,根据现场实际情况,振动对破碎机设备及基础产生如下破坏:

(1)二次灌浆层碎裂破坏;

(2)地脚螺栓产生变形、断裂;(3)偏心轴及相关部件损坏;(4)破碎机其他配件损坏。

因为振动的产生是破碎机本身固有性质决定的,因此,对其产生的振动只能采取系统措施予以消减,从每一处可能产生破坏及可能产生谐振的地方,进行细致的、系统化处理,将振动控制在可接受范围内。

2 颚式破碎机基础与地脚螺栓要求

设备原基础、一、二次灌浆、地脚螺栓与设备连接等,如果存在内应力或受力不均衡,振动均会加剧对设备破坏的程度,因此设备基础及后续处理的优劣,直接关系到设备使用寿命的长短。

设备基础宜采用承受载荷较大、变形较大的钢筋混凝土基础,如有条件,也可采用功能性消减振动能量的基础,保证基础稳固性。预埋活动地脚螺栓锚板标高、中心线位置、水平度等应经测量验收,符合要求,基础上平面应避免常见的质量通病,如:上平面标高超差、预埋地脚螺栓位置、标高及露出基础的长度超差等。

破碎机设备设置垫铁,每组垫铁不得超过5块,薄垫铁放在垫铁组中间部位,厚度不应小于2mm,垫铁组外漏10~50mm,伸入设备底座的地面部分,应超过设备地脚螺栓中心,设备调整完毕后,垫铁之间应用定位焊焊牢。地脚螺栓中心到基础边缘的距离,按不小于5倍的地脚螺栓直径要求,地脚螺栓垂直度不宜超过0.5%;灌浆应捣实,但不得使地脚螺栓歪斜或影响设备的安装精度,破碎机设备底座和基础之间的灌浆层厚度不应小于25mm,结合面局部间隙不得超过0.1mm,一、二次灌浆混凝土强度达到75%以上时,方可进行下一步安装操作,灌浆料宜采用无收缩混凝土,或采用早强、高强混凝土灌浆料,其经24小时,抗压强度即可达50MPa。PE900×1200颚式破碎机一般采用M48地脚螺栓,各处地脚螺栓经预紧后紧固,其紧固力在103~150KN,紧固力要一致。

3 测量控制

基础验收测量,特别是上平面验收必须按严格的标准执行。对测量的四个要素(测量对象、计量单位、测量方法和测量精度)严格把关。测量仪器一般采用水准仪或水准尺,根据设备基础附近的水准点,用水准仪测出标志的具体数据,相邻安装基准点高差应在0.5mm以内,一般采用二等水准测量法,每个适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线,确保每个水准点高程和高差符合标准要求,确保同一平面水平度的偏差,在整体机架长宽范围内,应控制在2mm以下,同时保证机架的水平度在标准要求范围内,并确保进料口位置不能产生偏斜,确保进料口进料均衡,不要发生单边进料状态,避免冲击振动负荷不均匀,避免对颚板、机体、二次灌浆层、地脚螺栓和基础产生破坏。

工程测量责任重大,稍有差错,就会造成振动对基础的反作用力不能有效抵消,甚至是酿成工程事故,必须加强测量工程检核,确保万无一失。

4 利用橡胶板等现代新型材料减振

为了减轻振动,在安装设备时,应在破碎机和基础之间垫不小于10毫米厚的加布橡胶板做缓冲材料,待二次灌浆水泥牢固后,再拧紧地脚螺栓。但是,在使用中,由于颚式破碎机对基础冲击振动较大,对基础和安装的各个环节要求较高,一旦某个环节出现偏差或者设备零部件本身存在缺陷隐患,就会产生一些难以预料的故障。我公司就曾出现颚式破碎机二次灌浆层碎裂,造成机架不稳,地脚螺栓损坏严重等缺陷,甚至造成皮带轮产生裂纹等严重事故(皮带轮本身就存在内应力处理不当的缺陷,故障提前显露),为合理解决这个难题,将二次灌浆层全部清理掉,同时对基础上平面水平度进行超平,采用厚加布橡胶板替代二次灌浆层。

因PE900×1200颚式破碎机排放口宽度在120mm左右,上下振动变形量△x=120×tg23°=50.9mm,而且灌浆层厚度一般为25mm以上,因此,选用50~80mm厚的加布橡胶板 (规格600mm×350mm× 80mm,4块,带孔)作为二次灌浆层和减振层,使用24小时后,进行一次紧固,7天后再紧固一次,处理后,设备经两年运行正常,没有出现设备整体性大修,性能保持稳定。

加布橡胶板性能要求:比重:1.4~1.6,扯断力:3.5~5.0MPa,伸长率:350~500%,硬度:50~70,使用温度-50℃~80℃(根据使用环境选取,我公司地处高寒山区,冬季最低温达-35℃)。

随着科技发展,可以尝试一些新型的有机减振材料,如硬木垫板、硅胶产品,丁腈橡胶、丙烯酸酯等,这些材料具有良好的弹性,能与接触面很好贴合,拆卸容易,但选用中要注意环境温度和现场用油程度。同时,这些新型减振材料,不仅用在破碎机减振上,也可用在振动筛等一些产生振动的机械上。

5 设备装配精度影响

设备安装和零部件装配就是为还原设备制造的出厂精度,设备在制造或安装过程中都会产生内应力,要做好出厂前的检验,设备主要部件之间的配合精度要符合设计要求,在安装时,避免野蛮拆装,电动机皮带轮与主机槽轮中心应平行对应,并在适合的环境温度下安装,要消除和限制因设备变形而产生的内应力。

日常保养和检修维护也是较为重要的一个环节,偏心轴椭圆度大于0.10~0.15mm,圆锥度大于0.08~0.12mm,轴颈表面凸凹度大于0.10~0.12mm时,应进行刮研修理或重新加工,刮研后的偏心瓦径向、侧向间隙应符合要求。其它配件发现裂纹、磨损严重或损坏,应及时修理维护,设备三级保养和润滑五定到位。

6 系统处理后产生的经济效益

破碎机的振动消减措施是一个系统化工程,应当引起各方面的重视,因为颚式破碎机结构简单、设备制造费用较低,因此,很多安装单位认为安装简单,多注重于吊装安全,将过多隐患遗留于以后的生产维护和修理,给持续生产运营造成不便。所以,我们需从基础检验和测量到设备安装、装配及维护进行系统化处理,将可能因振动而扩大的每处隐患提前处理掉,避免产生谐振,造成机械故障,因此对破碎机消减振动进行系统化的探讨,将振动危害降到最低,对保持生产连续意义重大。

以加布橡胶板替代二次灌浆层在破碎机上安装应用为例,计算技术改进效益:

二次灌浆料:更换3次/年,50元/(袋*次),运费10元/次(一般保质期3个月),检修费220元/次,灌浆料达到强度需3天/次,设备装配2天/次(占正常检修天数2天/年),PE900×1200颚式破碎机矿石生产能力100~240吨/小时,暂按150吨/小时计,日工作时间10小时/天,矿石生产效益15元/吨。

加布橡胶板:更换1次/2年,需600mm×350mm×80mm,4块,750元/块,设备装配2天/次。

以两年为周期计算:

两年需二次灌浆料费用:2×3×(50+10)+2×3×220=1680元,用时2× 3×(3+2)-2×2=26天,影响矿石效益26×10×150×15=58.5万元。

两年需加布橡胶板费用:4×750+10+220=3230元,正常检修,不影响矿石生产。

技术改进后,影响的经济效益非常明显。

自2014年后,国内矿山经济效益明显下滑,而零关税国家的范围会进一步扩大,矿山形式将会更加严峻,“节能降耗、降低成本”将是矿山面临生死存亡的课题,因此,设备安装、检修综合的系统性分析,是节能降耗,降低成本的一个必然趋势。

[1]B.A.威尔斯,T.J.纳皮尔·马恩.矿物加工技术[M].7版.北京:冶金工业出版社. 2011:133-144.

[2]孙长泉,孙成林,等,编.选矿厂工艺设备安装与维修[M].北京:冶金工业出版社2010:15-33.

[3]杨家文,主编.碎矿与磨矿技术[M].北京:冶金工业出版社,2008.

[4]选矿手册编辑委员会编选矿手册[M].北京:冶金工业出版社.

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