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降低高铅钼精矿铅的研究

2015-03-10马高峰王子川冯宝奇

中国钼业 2015年1期
关键词:辉钼矿方铅矿氯化钙

马高峰,雷 宁,王子川,王 伟,冯宝奇

(西部鑫兴金属材料有限公司,陕西 商洛 726100)

0 前言

我国钼冶金的原料绝大多数为原生钼即辉钼矿(MoS2),辉钼矿与方铅矿有密切的连生关系,从连生类型看,方铅矿主要以毗邻连生为主;其次是穿插连生,方铅矿穿插在辉钼矿中,也有辉钼矿穿插在方铅矿中;少数呈包裹连生,多为辉钼矿包裹方铅矿[1]。陕西黄龙地区经陕西省第十三地质队1985年勘查,黄龙钼矿区属于复杂难处理多金属共伴生矿,钼金属量达30 万t,储量位于全省前列。目前,洛南境内有钼选企业10 多家,但是,大多数企业所生产的钼精矿品位一般在40.0%~43.0%之间,钼精矿中含有的大量伴生金属(Cu、Pb 等)杂质,特别是铅含量在3.0%~5.0%之间,以机械包裹体的方式存在于辉钼矿中,在经回转窑焙烧过程中,极易形成不溶性钼酸铅,造成焙烧的氧化钼不溶钼高,粘窑,结圈严重,不仅影响钼的回收率,而且影响回转窑的寿命,钼品位低及其他杂质含量超标,导致钼的品质很差,是影响钼酸铵生产回收率的主要因素之一,而且会给后续钼深加工带来很多除杂工序,极易造成重金属污染。

由于铅以方铅矿形式存在,呈自形及半自形晶,最大颗粒为0.08 mm,最小颗粒0.015 mm,以0.025~0.05 mm 最多,因此,在传统钼精矿浮选过程中铅很难除去,必须加入合适的抑制剂除去,而抑制剂的用量难以得到有效控制,药剂有毒,这样就导致了大部分生产厂家销售的钼精矿含铅量普遍偏高。钼精矿含铅量高将直接影响环境。在炼钢高温下,氧化钼中的铅发生化学反应生成黄丹和铅丹有毒气体,严重影响生态环境及人体健康,铅氧化物不但属剧毒,且易在人体中积累,极易造成重金属污染[2]。随着国家环保要求的不断增强以及含钼矿石贫、杂的趋势,该传统工艺的弊端日益突显。多年来,该类资源综合利用一直是选矿工作者研究的重点课题,制约了企业钼深加工产品的发展,同时也不利于当地贫困地区的经济发展。该类共伴生矿产资源的传统技术回收率低、能耗高、污染严重。这种钼品位低、杂质高的钼精矿不仅销售价格低,而且只能作为添加剂和高品质钼精矿掺和使用。因此针对高铅钼精矿必须采取必要措施进行降铅。

1 降低高铅钼精矿铅工艺分析

1.1 工艺原理

因辉钼矿中铅以方铅矿(PbS)形式存在,利用MoS2和PbS 在HCl 中反应不同,MoS2在HCl 中不反应,PbS 在HCl 中反应生成PbCl2,但PbCl2在水中溶解度很小,而易溶于CaCl2溶液中,所以利用CaCl2,以盐酸为介质,使生成的PbCl2溶于溶液中,从而达到降铅的效果。

PbS+HCl=PbCl2+H2S↑

1.2 工艺流程

在3%~8%(质量分数)的盐酸溶液中加入氯化钙固体,完全溶解后,将混合溶液在搅拌的条件下加热至90~100 ℃,加入高铅钼精矿粉体,(高铅钼精矿粉体质量∶混合溶液的体积=1 kg∶2~5 L,氯化钙固体质量∶高铅钼精矿粉体质量=1∶8~12),将固液混合物在90~100 ℃搅拌的条件下反应40~90 min,得到固液混合物;把固液混合物过滤,将过滤后得到的固体用80~100 ℃的热水洗涤3 次后,在110~150 ℃下烘干,直至滤饼中的水分降至≤1.0 g/cm3,得到预处理后的钼精矿品质大大提高[3],生产工艺流程见图1。

图1 降低高铅钼精矿铅工艺流程图

2 正交实验

通过对浸出过程中的单因素实验研究,确定了浸出条件范围,在此基础上进行正交实验,最终获得优化的工艺条件。正交实验的条件因素及水平设计见表1,实验结果见表2。

表1 正交实验的因素水平

表2 正交实验的结果

3 影响铅浸出率的因素

3.1 反应温度对铅浸出率的影响

当焙烧温度从90 ℃提高到95 ℃时,铅浸出率随焙烧温度升高而升高,在100 ℃以后,铅浸出率随温度升高而下降,因此,温度控制在95 ℃较好,实验结果见图2。

图2 反应温度对铅浸出率的影响

3.2 反应时间对铅浸出率的影响

当时间从40 min 到60 min 时,铅浸出率随反应时间增加而增加,在60 min 后,铅浸出率随时间延长而下降,反应时间为60 min 较好,实验结果见图3。

图3 反应时间对铅浸出率的影响

3.3 氯化钙与高铅钼精矿比例对铅浸出率的影响

氯化剂采用氯化钙,其用量按氯化钙与钼精矿的质量比计。氯化钙固体质量∶高铅钼精矿粉体质量=1∶8~1∶12,当钼精矿比例从8 变化到9 时,铅浸出率随之增大,后又减小,在10 之后,随氯化钙与钼精矿的质量比增大而减小,如图4 所示,因此,氯化钙∶钼精矿=1∶10 较好。

4 实验结果

由上述实验结果可知,浸出采用浓度3%~8%的盐酸,氯化钙∶钼精矿为1∶10,浸出温度95 ℃,反应60 min,浸渣用热水洗剂,钼精矿回收率稳定在99%以上。实验表明:钼精矿品位由40.0%~43.0%提高到45.0%~48.0%,铅由3.0%~5.0%降到0.3%以下,使钼精矿品位大幅度提高,且有效回收铅。钼精矿平均以40.0%的钼品位计算,按处理每吨钼精矿,钼损失1%,处理后每吨度比未处理多30 元出售计算,钼精矿按1 200 元/吨度,年处理钼精矿5 000 t 计算,利润为40 ×30 元/吨度×5 000 t/年-1% ×1 200 元/吨度×5 000 t/年=594 万元/年,年回收氯化铅200 t,按现在市场价8 000 元计算,利润为160 万元,年合计创造效益为8 000万元。

图4 氯化钙与高铅钼精矿比例对铅浸出率的影响

5 结论

(1)此方法所需设备少且简单,设备故障容易排除,投资小,利润率高,操作工艺简单,可以和焙烧钼精矿生产线一起管理。

(2)延伸钼产业链,有利于西部鑫兴金属材料有限公司后续钼深加工生产线的运行,降低成本,增加附加值。

(3)增加回转窑寿命及企业经济效益和环保效益,减轻人工劳动强度,提高钼回收率及品位,实现资源的综合利用。

[1]雷 鸣,徐引行.钼精矿降铅研究[J].中国钼业,1994,18(4):15-16.

[2]张文钲.钼精矿降铅方法[J].中国钼业,2003,27(4):3-4.

[3]马高峰,郭金亮,白宏斌,等.复合型钼矿中铼的回收及环保治理[J].材料导报,2012,(1):318-333.

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