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精馏塔加热段加长优化运行总结

2015-02-23庞伟玲宋肖盼

河南化工 2015年12期
关键词:精馏塔换热器改进措施

庞伟玲 , 宋肖盼 , 江 超 , 陈 宁

(河南心连心化肥有限公司 , 河南 新乡 453731)



精馏塔加热段加长优化运行总结

庞伟玲 , 宋肖盼 , 江超 , 陈宁

(河南心连心化肥有限公司 , 河南 新乡453731)

摘要:主要介绍了二氧化碳汽提法尿素系统装置中低压分解系统装置—精馏塔。针对精馏塔换热段换热面积不足提出了改进措施,通过对改进前后的工艺参数进行对比,说明该改进措施具有良好的效果。

关键词:精馏塔 ; 换热器 ; 改进措施

河南心连心化肥有限公司生产尿素采用CO2汽提法,此法主要在汽提塔、精馏塔、闪蒸槽中进行。从压缩岗位来的CO2从进入汽提塔底部,与合成塔来的浓度为35%左右的合成液进行汽提,得到浓度为55%左右的汽提液,经减压至0.3 MPa左右进入精馏塔。由于减压,使汽提液中部分CO2与NH3分离,所需要的热量由溶液本身提供。然后,汽提液混合物进入精馏塔内上部的填料层中。溶液经过填料层后,进入到精馏塔下部的换热器,与管间蒸汽换热后进入到闪蒸槽,闪蒸后进入尿液槽,经一段蒸发、二段蒸发后,最终浓缩成99.5%的熔融尿素,然后由熔融泵送至造粒塔进行造粒。

随着系统产量增加,为保证合成系统压力不超压,低压汽包压力逐步降低,目前尿素精馏塔换热段的能力不能满足低压段分解要求,精馏塔分解温度仅能达到128~130 ℃,导致分解负荷后移,使蒸发、水解解吸负荷加重,影响水解解吸,蒸汽大幅度提高,同时影响低压系统操作稳定。

1精馏塔出现的问题及影响

随着尿素装置产能的不断增加,目前系统负荷已达到106%。为了移走更多的氨与CO2的反应热,低压汽包压力需进一步降低。由于精馏塔加热段(加热段加热面积500 m2)使用低压汽包副产的蒸汽作为热源,因此导致精馏塔出液温度只能提高到127~129 ℃(指标130~135 ℃),开车初期单系统日产量1 350 t时,低压包压力为0.44 MPa,精馏塔出液温度能达到133 ℃,而目前单系统产量日产已到达到1 450~1 500 t,低压包压力降至0.36 MPa,导致精馏塔温度低于130 ℃,从而使精馏塔的分解效率降低,负荷后移,造成蒸发、水解解吸负荷加重,导致水解解吸系统、一段蒸发蒸汽消耗大幅度升高。

2改进措施

根据现场实际情况及与生产厂家沟通,拟在精馏塔加热段加长一段,各项参数与原换热器相同,即可保证循环尿液获取足够的热量,使精馏塔出液温度满足指标要求,投资预计60万元。原换热器长度4 m,换热器面积500 m2,换热列管尺寸Φ25×2,筒体公称直径1 400 mm,壁厚14 mm,长度4 500 mm,其他参数如表1所示。

表1 原换热器相关参数

计算过程中忽略热损失:通入0.4 MPa蒸汽时,假设其离开精馏塔时温度为T1,尿液温度由t1=115 ℃提高到t2=128 ℃,此时热量衡算式如下:

Wh[rh+cph(Ts-T1)]

=Wccpc(t2-t1)

=KS△Tm

式中:Wh,蒸汽的冷凝速率,kg/h;rh,饱和蒸汽的冷凝热,kJ/kg;cph,冷凝液的比热容,kJ/(kg·℃);Ts,冷凝液的饱和温度,℃;Wc,尿液的流量,m3/h;cpc,尿液的比热容,kJ/(kg·℃);K,传热系数,W/(m2·℃);S,传热面积,m2;△Tm,对数平均温差,℃。

当增加0.8 MPa蒸汽时,假设其离开精馏塔时温度为T2,尿液离开精馏塔温度由t1=115 ℃提高到t3=138 ℃,此时热量衡算式:

Wh[rh+cph(Ts-T1)]+Wh2[rh2+cph2(Ts2-T2)]=KS△Tm

=Wccpc(t3-t1)

=Wccpc[(t3-t2)+(t2-t1)]

可简化为通入0.4 MPa蒸汽时,尿液温度由115 ℃提高到128 ℃,通入0.8 MPa蒸汽后,尿液温度由128 ℃提高到138 ℃,于是有:

Wccpc(t2-t1)=KS△Tm

两个过程尿液的比热容近似相等则有

考虑到污垢热阻以及设计裕量,当换热器中尿液的出口温度为138 ℃,其他参数不发生改变时,核算在原换热器基础上应当增加的面积。经核算,在原换热器的基础上增加换热管的长度为2.5 m,面积为260 m2,如图1所示。

图1 优化示意图

3改造前后主要数据对比

3.1 数据对比

分别取改造前后随机搜集数据对比,见表2。

表2 精馏塔加热段改造前后运行数据对比

3.2 优化总结

①改造效果。由表1数据可以看出精馏塔加热段改造项目投运后,与改造前同负荷生产相对比,精馏塔出液温度能够提至130~135 ℃,从而降低了蒸发工段的负荷、氨水产生量及氨水浓度,间接节约了蒸汽用量,降低了蒸汽消耗,同时解决了解析设备腐蚀问题,达到了预期效果。②经济效益。由表1运行数据还可以看出解析量平均由40 m3/h降至35 m3/h,解析量降低约5 m3/h,解析加蒸汽量由14 t/h降至12 t/h,降低约2 t/h,一蒸加热器用蒸汽没有流量显示,但从加蒸汽阀位的减少可以看出用蒸汽量比投运前减少,经估算按0.046 t/h计,精馏塔加长段加长后也需消耗一部分蒸汽,由于没有流量计,通过加长段蒸汽液位槽液位计算产生冷凝液量为0.12 t/h,即精馏塔加长段多用蒸汽量为0.12 t/h。蒸汽每天减少量46.224 t,蒸汽价格按120元/t计,年生产按300 d计,每年节约成本166万元。

作者简介:庞伟玲(1990-),女,从事化工设计与研发工作,电话:15936562023。

收稿日期:2015-10-27

中图分类号:TQ050.2

文献标识码:B

文章编号:1003-3467(2015)12-0037-02

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