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25万t/a石脑油加氢装置技术改造

2015-02-23鹿训练张瑞周

河南化工 2015年12期
关键词:催化裂化硫含量

鹿训练 , 张瑞周

(河南能源化工集团 中原大化公司 , 河南 濮阳 457000 )



25万t/a石脑油加氢装置技术改造

鹿训练 , 张瑞周

(河南能源化工集团 中原大化公司 , 河南 濮阳457000 )

摘要:中原大化集团旗下的年产25万t柴油加氢装置,采用齐鲁石化研究院新型XGH-2催化裂化柴油固定床选择性加氢脱硫处理技术,对25万t/a柴油加氢装置进行改造。在充分利用现有资源的基础上,增加新的氮气汽提脱硫系统,分馏塔新增一个再沸器,实现塔顶脱除苯的技术改造。在保证脱除硫的同时,使汽油中的苯降至最低,完全满足汽油硫含量<10×10-6,汽油中的苯≤1.5%的设计指标要求。

关键词:加氢脱硫 ; 催化裂化 ; 除苯 ; 硫含量 ; 分馏

0前言

中原大化集团旗下的年产25万t柴油加氢装置,为了充分利用资源,实现公司盈利,对此柴油加氢装置改造成汽油加氢。利用柴油加氢装置部分设备、仪表控制系统、管线,并在此基础上增加分馏塔再沸器和汽提塔汽提氮气系统,以粗石脑油为原料,生产出符合国五排放标准的汽油产品。

1汽油加氢技术改造

1.1 柴油加氢工艺流程

工艺流程图如图1所示。

V401原料油缓冲罐 P401 加氢进料泵 E401 原料油与反应产物换热 F401 原料油进料加热炉

反应进料泵P401将原料油缓冲罐V401内原料油抽出、压送并和从压缩机来的循环氢混合后至反应生成物—原料油换热器E401换热到 295 ℃,进入反应加热炉F401加热至335 ℃后进入加氢反应器R401。R401入口压力为7.5 MPa, 自R401出来经E401、A401、E402冷却至40 ℃,进入高压分离器V402进行气、液分离。V402下部液相经减压调节阀后进入低压分离器V404。在V404中进一步分离出溶解在油中的气体,V404下部液相进入汽提塔T404。

V404出来的低分油进入汽提塔T404。塔底通入过热蒸汽为塔汽提供热源。塔顶油进行全回流操作。塔底油经F402加热至390 ℃后送至分馏塔T401。T401塔顶油被回流泵P403抽出一部分作为回流打回塔顶,另一部分作为粗石脑油送到汽油汽提塔T402,自分馏塔T401侧线(24、20层)抽出柴油组分至柴油汽提塔T403。T403塔顶汽油组分返回T401,T403塔底精制柴油由柴油泵P404抽出送出装置,T401塔底精制蜡油经P405抽出送出装置。

来自中原大化的氢气压力为2.9 MPa纯度高于99% 的氢气经新氢压缩机C401升压至9.0 MPa后与循环氢压缩机C402升压至7.5 MPa的循环氢混合,混合氢纯度约为90%,大部分作为循环氢,与原料油混合后进E401,一小部分作为冷氢打入R401中以控制床层温度。

1.2 技术改造

本次技术改造主要有以下两点:①将T404汽提蒸汽改为氮气。由于生产柴油T404塔底控制温度在165 ℃左右,在0.6 MP压力下蒸汽很好地将酸性气体带走,然而汽油加氢条件下只需将T404塔底控制温度在120 ℃即可,在此温度下过热蒸汽将会冷凝,起不到汽提作用。所以改用氮气进行汽提。②为了符合汽油国Ⅴ排放标准(硫含量<10×10-6、苯含量≤1.5%),流程需将分馏塔底安装再沸器作为重沸热源有利于苯的脱除。

2开工运行及工艺指标控制

2.1 开工运行情况

自技改完成,装置进行了全面检查、公用工程系统准备、动设备单机试运、氮气低压气密、氢气高压气密、仪表调校、DCS及安全系统校验工作。历时三个多月的准备,汽油加工进入全面开车状态,并得到合格产品。

2.2 工艺指标控制

装置改造后,经过48 h的工艺指标调整后,运行平稳,其工艺数据见表1。

表1 工艺指标标定数据

3结论

本次柴油加氢处理装置技术改造25万t/a汽油加氢装置的工业运行实践表明,在保留原有催化剂,以催化裂化汽油为原料,降低硫及苯含量的工艺生产运行中,经过技术人员对工艺参数的不断调整,可以生产出满足汽油中的硫含量<10×10-6(实际达到3×10-6以下),苯含量低于1.5%的设计指标要求,达到国Ⅴ排放标准的汽油产品。改造后,公司生产效益有大幅提高。

作者简介:鹿训练(1986-),男,助理工程师,从事化工生产技术管理工作,电话:15939305251。

收稿日期:2015-10-26

中图分类号:TQ050.2

文献标识码:B

文章编号:1003-3467(2015)12-0039-02

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