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工业废气中氢气的回收利用工艺

2015-02-23季新跃杜红涛李迎春

河南化工 2015年12期
关键词:氢气

季新跃, 杜红涛, 李迎春

(1.无锡市恒禾工程咨询设计有限公司 , 江苏 无锡 214031 ; 2.河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山 467000 ; 3.平顶山市神马万里化工股份有限公司 , 河南 平顶山 467000 )



工业废气中氢气的回收利用工艺

季新跃1, 杜红涛2, 李迎春3

(1.无锡市恒禾工程咨询设计有限公司 , 江苏 无锡214031 ; 2.河南神马尼龙化工有限责任公司 , 河南 平顶山467000 ; 3.平顶山市神马万里化工股份有限公司 , 河南 平顶山467000 )

摘要:针对企业多个工序排放的含氢尾气中所含物质特性,采用低温分离法+变温吸附法回收KA油(环己酮和环己醇的混合物)装置和环己醇装置废气中的氢气;采用干燥精滤法回收氯碱副产排空尾气中的氢气。开发了可行的氢气回收利用工艺技术,将工业外排废气中的氢气进行提纯处理,使其满足精苯装置对氢气的生产使用要求,每年回收氢气1 932万 Nm3,降低了纯苯的生产成本,增加了企业的经济效益。

关键词:工业废气 ; 氢气 ; 低温分离 ; 变温吸附 ; 干燥精滤

0前言

平顶山市神马万里化工股份有限公司的精苯生产装置1998年10月建成投产,采用的是Litol法粗苯高温加氢工艺,原料为焦化粗苯和氢气,经催化加氢对粗苯进行精制,反应压力5.5 MPa,反应温度600~625 ℃,产品为99.9%的纯苯,作为环己醇的生产原料,纯苯的氢气单耗为355 Nm3/t。装置原来一直使用河南神马尼龙化工公司生产的氢气(1.75元/Nm3),每年的氢气用量约1 600万/Nm3,因此纯苯的生产成本居高不下。同时,企业的KA油装置、环己醇装置外排至火炬系统烧掉的含氢95%尾气达400~500 Nm3/h,氯碱副产含氢98%的排空尾气达2 000 Nm3/h,一方面精苯装置生产需要大量氢气,另一方面宝贵的氢气白白浪费,项目实施的目的就是开发可行的氢气回收利用工艺技术,将工业外排废气中的氢气处理,使其达到精苯装置氢气的生产使用要求,回收可利用资源,降低纯苯的生产成本,增加企业的经济效益。

1技术选择

1.1 低温分离法

在低温条件下利用气体各组分相对挥发度的差值(沸点差),使部分气体冷凝,从而达到分离的目的。氢气的沸点为-252.75 ℃,氮、氩、甲烷的沸点分别为-195.62、-185.71、-161.3 ℃,沸点的相差值较大,采用低温分离法可将氢气从这些混合气体以及烃类物质中分离出来。

1.2 变温吸附法

利用吸附剂化学结构的极性、化学键能等物理化学性质,对混合氢气源中的低沸点气体组分进行选择性吸附,吸附饱和后,经升温、降压、脱附、解吸等过程使吸附剂再生,以实现氢气与低沸点气体的连续分离。该方法与其它分离法联合使用,可得到纯度为99.99 %的氢气。

1.3 变压吸附(PSA)分离技术

用于混合气体分离制备高纯氢的新技术。随着吸附剂、工艺过程、仪表控制及工程实施等方面的不断深入,变压吸附技术在气体分离和纯化领域中的应用范围日益扩大,特别是中小规模制氢,PSA分离技术己占主导地位。

1.4 气体膜分离技术

是继深冷分离和变压吸附等技术后开发的一种提氢方法。气体的膜分离在合成氨弛放气氢回收、炼厂气氢回收、合成气调比等方面都得到应用,具有能耗低、装置结构简单、材料来源广等优点。

1.5 金属氢化物分离技术

20世纪80年代初由美国空气产品公司及恩格尔科公司开发成功,目前工业化程度较低,还没有得到广泛的应用。

1.6 催化脱氧法

用钯或铂作催化剂,氧和氢反应生成水,用分子筛干燥脱水,适用于电解氢的脱氧纯化。

1.7 技术方案选择

氢气分离提纯工艺方法很多,各有千秋,根据生产系统的特点及混合气体的组分,选择合适的氢气分离提纯工艺方法进行组合配制。本项目对KA油装置、环己醇装置外排含氢废气采用低温分离法+变温吸附法组合技术回收氢气,对氯碱副产排空氢气采用干燥精滤技术。变温吸附工艺需要升温,循环周期较长,通常适用于微量杂质或难解吸杂质的去除,由于该氢气回收装置吸附的是微量环已烷、环已烯和苯等杂质,吸附剂对该杂质有较强的吸附能力,解吸采用加热再生工艺技术效果很好。

图1 吸附等温线图

图1为吸附等温线图,从图1的B→A和C→D可以看出,在温度一定时,随着压力的升高吸附容量逐渐增大;从B→C和A→D可以看出,在压力一定时,随着温度的升高吸附容量逐渐减小。氢气回收装置的工作原理是根据吸附剂在A→C段的特性实

现气体的吸附与解吸,即吸附剂在常温高压(A点)下大量吸附原料气中的杂质组分,然后提高温度、降低压力(C点)使各种杂质得以解吸。

2工艺流程

2.1 氢气技术指标

精苯装置补充氢气的质量要求为:H2≥90%(体积分数);O2≤100×10-6;CO≤5×10-6;CO2≤10×10-6;H2O ≤60×10-6;氯≤0.1 mg/Nm3;总硫﹙折H2S﹚≤0.1×10-6;氨态氮≤0.5 mg/Nm3。

2.2 工业废气分析

KA油装置、环己醇装置外排含氢废气分析如表1所示。

表1 KA油、环己醇装置外排含氢废气成分  %

从表1看到,废气含氢量满足精苯装置补充氢气纯度90% 的要求,其中的水含量超标,环己烯、环己烷含量较高,易造成加氢反应过程结焦,采用低温分离法+变温吸附法组合工艺技术进行氢气回收。氯碱副产排空尾气分析如表2所示。

表2 氯碱副产排空尾气     %

氯碱副产氢气纯度较高,满足精苯装置补充氢气纯度90%的要求,但水含量超标,采用干燥精滤技术,对氯碱副产排空氢气进行干燥处理。

2.3 工艺流程(见图2)

图2 工艺流程图

将来自KA油装置和环己醇装置的废气(压力0.40 MPa、温度≤40 ℃),进入气液分离罐,再进入原料气缓冲罐分离掉其中的机械液滴,经过原料气压缩机加压至0.8 MPa后,经循环水冷却器和冷冻盐水换热器冷却至8 ℃左右,在此温度下经过滤分离器分离出大量环己烯、环己烷和苯等杂质,此时工艺气里还有微量的环己烯、环己烷、苯等杂质,自底部进入TSA吸附塔,除去微量的环己烯、环己烷、苯等杂质。最后回收的氢气进入精苯装置氢气补充压缩机进口供精苯系统使用。

氯碱副产排空氢气在水冷却器中冷却到40 ℃后,进入气液分离器除去液态水,然后进干燥塔除湿干燥,然后经精密过滤器过滤后输入成品贮气罐,供生产系统使用。

3项目实施情况

根据精苯装置原工艺路线,设计补充氢气自动控制调节系统,使精苯装置可同时使用氢气管网的氢气、氯碱副产氢气、KA油装置和环己醇装置回收的氢气源。该项目利用变温吸附技术,自主设计变温吸附氢提纯装置工艺及压力调节控制系统,具有工艺流程简单、自动化高、操作简便可靠、回收过程绿色环保等特点,而且立足于生产实际,增加了精苯装置加氢单元的补充氢气源,回收了可利用资源,降低了纯苯的生产成本,取得了较好的经济效益。

4经济效益分析

从KA油装置和环己醇装置外排含氢废气中回收氢气约500 Nm3/h,纯度折百后约为475 Nm3/h;回收氯碱副产排空尾气中的氢气量约2 000 Nm3/h,纯度折百后为1 940 Nm3/h;回收氢气量共计2 415 Nm3/h,按年操作时间8 000 h计算,年回收氢气量约为1 932万Nm3;按1.75元/Nm3的氢气价格计算,每年可产生经济效益约为3 381万元。

5结论

工业含氢废气的回收利用工艺技术的实施,有效地将大量工业副产外排氢气二次利用于精苯加氢装置,节约了氢气资源,减少了环境污染,大大降低了纯苯的生产成本,产生了较好的经济效益和社会效益,在国内同行业中起到了引领示范作用,具有很好的推广应用前景。

新型超分子水凝胶研制成功

近日,天津大学材料学院刘文广教授课题组制备出新型超分子水凝胶。该材料具有高强度、高稳定性,以及热塑性和可自修复的特性,有望用做软湿结构生物材料替代物。

课题组使用氨基酸衍生物作为单一组分,在全球率先提出“双氢键超分子水凝胶”的概念,运用氢键自识别机理,无需化学交联剂即可制备出新型超分子水凝胶。该材料具有更优异的生物相容性,其强度达到人体软骨的4倍,在水含量高达70%~80%的情况下,拉伸和压缩强度都能达到兆帕级别,并具有抗撕裂性,在酸性、碱性环境下均能保持非常良好的稳定性。

实验结果显示,这一新型超分子水凝胶还具有热塑性和自修复功能。加热后,它可以像橡皮泥一样变形、重组、塑形,反复利用。这种力学达兆帕级别的自修复超分子聚合物水凝胶在以前鲜有报道。

水凝胶是一种在高分子材料缝隙间存在大量水的果冻状物质,可用于制造食用果冻、隐形眼镜片、人工软骨等。它具有交联结构,不溶解、不熔融,与人体组织类似,作为人体植入物可以减少不良反应。但是,水凝胶稳定性差,尚不能完全替代承受载荷的人体软组织。

作者简介:季新跃(1959-),男,高级工程师,从事工程设计与咨询工作,电话:1592785856;联系人:李迎春(1977-),女,工程师,从事化工生产管理工作,电话:13903751917。

收稿日期:2015-10-11

中图分类号:TQ028.21

文献标识码:B

文章编号:1003-3467(2015)12-0045-03

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