提高辊压机系统产能的措施
2015-02-22谭建春
谭建春
提高辊压机系统产能的措施
Measures fo r Im p roving the Prod uc tivity o f Ro lle r Press System
谭建春
1 前言
我公司两条5 000t/d熟料生产线配套5台水泥粉磨系统。其中一线3台磨配置为:1 400×1 000辊压机+V型选粉机(JVX2500)+ϕ4.2m×13m球磨机开路系统,二线2台磨配置为:1 600×1 400辊压机+V型选粉机(JVX3000)+ ϕ4.2m×13m球磨机开路系统。自2009年1月投产后,辊压机运行功耗发挥一直不理想,影响预粉磨系统运行效果。
2014年10月冬季大修时对辊压机系统进行了一系列技术改造及调整,改造后辊压机运行效果良好。
水泥磨工艺流程见图1,预粉磨系统主机设备参数见表1(以二线辊压机系统为例)。
图1 工艺流程图
表1 设备参数表
2 改造前主要存在问题
(1)对入辊压机物料粒度、水分等特性重视程度不够。
(2)辊压机磨损严重辊子未及时更换或在线堆焊。
(3)辊压机喂料装置侧挡板、馈入板调节不当。
(4)缓冲仓内分料不均,物料存在“离析”现象。
(5)V型选粉机效率低,预粉磨系统成品量少,比表面积低。
(6)液压系统运行不稳定,经常出现不保压现象。
(7)工艺检查不到位。
3 改造措施
(1)调整入辊压机各物料性质(见表2)。
(2)辊子磨损在8mm以上时即进行在线堆焊,保持辊面完整(见图2)。淡季或有备用辊子时最好采取离线堆焊方式以保障堆焊工艺质量,并保证皮带除铁器、循环管道除铁器正常运行(见图3)。
表2 入辊压机物料性能表
图2 辊子在线堆焊
图3 循环管道除铁器
图4 辊压机喂料装置
图5 缓冲仓内分料装置
图6 入V型选粉机下料溜子
图7 辊压机液压站
(3)按工艺要求调整辊压机侧挡板及馈入板位置,减小“边缘效应”(见图4)。
(4)将缓冲仓内原“八字形”分料板改为“圆形”分料板,保证V型选粉机回料与喂料斗式提升机新鲜物料混合均匀,尽最大限度减小“离析”现象(见图5)。
(5)将入V型选粉机溜子由“单通道”改为“四通道”,提高物料分散度,保证物料在V型选粉机内形成均匀料幕,提高选粉效率(见图6)。
(6)调整氮气囊压力在实际运行压力的60%,定期检查、清洗加压阀、卸压阀,维护现场环境卫生,减少扬尘等对液压系统的影响(见图7)。
(7)规范日常停机检查,将检查、改进情况记录存档。
a气动闸板活动灵活,手动棒阀在无特殊情况下保持全开。
b重点维护馈入板及侧挡板,调节丝杠活动灵活,便于在系统工况发生变化的情况下主动调节。
c缓冲仓内尽量实现中心喂料,不能出现严重挂壁现象。
d通过V型选粉机内部磨损、外部温差等,判断偏风、偏料情况。
e喂料斗式提升机下料溜子、循环斗式提升机溜子定期维护,防止堵塞、磨漏等情况发生。
f旋风筒进风口积灰定期清理,下料口翻板阀密封完好,严禁窜风出现“二次扬尘”,影响分离效果。■
TQ172.639
A
1001-6171(2015)06-0056-02
冀东(海德堡)泾阳水泥有限公司,陕西咸阳713701;
2015-03-23;编辑:赵莲