66 000000t/d t/d生产线煤粉燃烧器系统的改造应用
2015-04-05闫青罗霄李锋闫来伟朱旭
闫青,罗霄,李锋,闫来伟,朱旭
66 000000t/d t/d生产线煤粉燃烧器系统的改造应用
Retrofit and Application of Pulverized Coal Burner System in 6000t/d Production Line
闫青11,罗霄11,李锋11,闫来伟22,朱旭22
我公司6 000t/d生产线煤粉燃烧器系统自运行以来存在着较多问题,造成能耗、电耗偏高,严重制约了公司生产发展。其中,窑头燃烧器存在风机选型过大,送煤管道设计不合理,燃烧器、风机、送煤管道与系统工艺不匹配等问题;窑尾燃烧器存在入炉风量偏多,送煤管道直径偏大,煤粉扩散不均匀等问题。
1 燃烧系统具体配置及能耗情况
1.1 窑头燃烧器配置情况
(1)煤风机:流量98m3/min,压力78.4kPa,配套电机功率185kW。
(2)净风机两台:流量41m3/min,压力29.4kPa,配套电机功率30kW;流量172m3/min,压力29.4kPa,配套电机功率132kW。
(3)送煤管道:ϕ273mm。
1.2 窑尾燃烧器配置情况
(1)送煤风机:流量171.4m3/min,压力68.6kPa,配套电机功率280kW。
(2)送煤管道:ϕ325mm。
1.3 窑头燃烧器耗能计算及分析
(1)耗能情况
煤风机:流量98m3/min。
净风机两台:流量41m3/min;流量172m3/min。
(98+41+172)×60min/h×24h/d×80%=358 272m3/d
每日耗煤:62g×358 272÷1 000g÷1 000kg=22.212 9t/ d
全年耗煤(按300d计算):22.212 9t/d×300d=6 663.87t
每吨煤按600元计算,年耗煤:600×22.212 9t/d× 300d=399.832 2万元
(2)耗电情况
风机原来功率:185+30+132=347kW
耗电功率按照80%计算:则347kW×80%=277.6kW
全年耗电量(按300d计算)277.6kW×24h×300=1 998 720kWh
折合标煤量:1 998 720kWh÷10 000×3.26=651.582 7t
年耗电费用:0.614 2元/kWh×1 998 720kWh= 122.761 4万元
(3)全年耗费用:399.832 2+122.761 4=522.593 6万元
全年耗能量:6 663.87+651.582 7=7 315.452 7t
1.4 窑尾燃烧器耗能计算及分析
(1)耗能情况
送煤风机:流量171.4m3/min,功率280kW,压力68.6kPa不变。
每日用一次风:171.4×60min×24h×80%=197 452.8m3/d
每日耗煤:54g×197 452.8÷1 000g÷1 000kg=10.662 5t/d
全年按300d计算耗煤:10.662 5t/d×300d=3 198.75t
每吨煤按600元计算,年耗煤费用:600元×10.662 5t/d×300d=191.925万元
(2)耗电情况
风机原来功率:280kW
全年耗电量(按300d计算):280kWh×80%×24×300= 1 612 800kWh
折合标煤量:1 612 800kWh÷10 000×3.26=525.772 8t
年耗电费用:0.6142元×1612800kWh=99.0582万元
(3)全年耗费用:191.925+99.0582=290.9832万元
全年耗能量:3198.75+525.7728=3724.5228t
1.5 整个燃烧器全年耗能成本为:522.5936+290.9832=813.576 8万元;全年耗煤为:7 315.452 7+3 724.522 8= 11 039.975 5t
2 燃烧系统改造方案
2.1 窑头燃烧器
(1)送煤风机:流量由98m3/min改为45m3/min,压力78.4kPa改为49kPa,电机功率185kW改为55kW。
(2)净风机:由两台改为一台,功率110kW,流量改为78m3/min,压力改为58.8kPa。
(3)送煤管道:由ϕ273mm改为ϕ194mm×8mm,在满足稳定输送前提下,保证煤粉喷射速度。
(4)更换新型低氮节煤燃烧器。
2.2 窑尾燃烧器
(1)送煤风机:流量由171.4m3/min改为78m3/min,功率280kW改为110kW,压力58.8kPa。
(2)送煤管道:由ϕ325mm改为ϕ299mm。
(3)将分解炉小喷煤管改为旋流燃烧器,以保证煤粉迅速扩散,均匀混合,提高燃烧效率。
(4)更换新型低氮节煤燃烧器。
3 改造效果
(1)在保证煤粉燃烧的情况下,有效减少了多余一次风进入窑内,加快了煤粉着火速度,提高了烧成温度,在产量保持原有水平的同时,3d熟料强度在现有基础提高1MPa以上。
(2)送煤风量变小,有效降低了送煤风和煤粉对输送管道和燃烧器的磨损,减少了设备维修上的重复性投资。
(3)一次风量及富氧量下降,煤粉混合均匀,煅烧稳定,峰值温度降低,减少了NOx的产生,减少了废气排放,降低了脱氮费用。
(4)窑产量稳定在6 500t/d以上时,可确保吨熟料标准煤耗在原有基础上降低2kg/t。
(5)节电效果明显,电耗明显下降。
4 节能优化效益分析
4.1 窑头燃烧器
(1)节煤效益
每日多用一次风:[(98+41+172)×80%-45-78]× 60min/h×24h/d=181 152m3/d
每日节煤:62g×181 152÷1 000g÷1 000kg=11.23t/d
全年节煤(按300d计算):11.23t/d×300d=3 369t
每吨煤按600元计算,年节煤费用:600×3 369= 202.14万元
(2)节电效益
风机降低功率:(185+30+132)×80%-55-110= 112.6kW
全年节电量(按300d计算):112.6kWh×24×300= 810 720kWh
折合标煤量:810 720kWh÷10 000×3.26=264.294 7t
年节电费用:0.614 2元×810 720kWh=49.794 4万元
(3)全年降低成本:202.14+49.7944=251.934 4万元
全年节约标煤为3 369t,节约电量810 720kWh
折合标煤量合计为:3 369+264.294 7=3 633.294 7t
4.2 窑尾燃烧器
(1)节煤效益
每日多用一次风:[(171.4×80%)-78]×60×24=85 132.8m3/d
每日节煤:54g×85 132.8÷1 000g÷1 000kg=4.597 2t/d
全年节煤(按300d计算):4.597 2t/d×300d=1 379.16t
全年节煤成本(按600元/t计算):600元×1 379.16= 82.749 6万元
(2)节电效益
风机降低功率为:280×80%-110=114kW
全年节约电量(按300d计算):114kWh×24×300= 820 800kWh
折合标煤量:820 800kWh÷10 000×3.26=267.580 8t
年节电费用:0.614 2元×820 800kWh=50.413 5万元
(3)全年降低成本:82.7496+50.4135=133.1631万元
全年节约标煤为1 379.16t,节约电量820 800kWh
折合标煤量合计为:1 379.16+267.5808=1 646.7408t
4.3 燃烧器全年可降低成本:251.934 4+133.163 1= 385.097 5万元;节约标准煤为3 369+1 379.16=4 748.16t;节约电量810 720+820 800kWh=1 631 520kWh,折合标准煤1 631 520kWh÷10 000×3.26=531.875 5t;折合标煤量合计为:4 748.16+531.875 5=5 280.035 5t。■
TQ TQ172172..625625..33
A:A
10011001--61716171(20152015)0606--00900090--0202
通讯地址:1河南中联节能工程有限公司,河南南阳474250;2中国联合水泥集团南阳分公司,河南南阳474250;
2015-03-25;编辑:孙娟