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三废混燃炉给煤除渣系统技改措施

2015-02-11念吉红

云南化工 2015年6期
关键词:风室造气除渣

念吉红

(云南云天化股份有限公司,云峰分公司,云南宣威 655413)

三废混燃炉给煤除渣系统技改措施

念吉红

(云南云天化股份有限公司,云峰分公司,云南宣威 655413)

介绍了三废混燃炉给煤除渣系统的技改情况。

三废混燃炉;技改;煤渣

云峰分公司50 t/h三废混燃炉于2011年11月建成投入运行,用于把10万t/a合成氨装置煤气发生炉生产过程中产生的吹风气、造气炉渣、除尘器细灰、沉降池煤灰回收作为燃料,从而实现了资源的综合利用,并产生了良好的经济效益和社会效益。但是,系统存在着混燃炉风室压力不稳定,锅炉运行稳定性差等问题,已影响生产运行。因此,需要对三废混燃炉给煤除渣系统进行改造。

1 生产原理

三废混燃炉以造气炉渣、造气旋风灰和造气吹风气、合成驰放气为主要原料,掺烧30%褐煤和无烟煤、焦粉,在锅炉本体内进行热交换后,将给水泵供入的高压水加热蒸发成蒸汽,经过热器加热使之成为450℃的合格过热蒸汽外供使用单位。

2 存在的问题

2.1 给煤螺旋系统

给煤螺旋系统位置过低(1 000 mm),使得炉内燃烧的沸腾床处于低床运行,影响生产负荷。

锅炉运行中风室运行压力低(5.0~60 kPa)、灰渣残炭高(2.73%),锅炉运行稳定性差,必须使用高热值燃料,降低了装置的运行效率。

2.2 除渣系统

混燃炉风室压力不稳定,从而导致炉温也不稳定。

3 技改措施

3.1 给煤螺旋系统

割除现有落煤管、锁气封、锁气器、播煤风管。拆除炉墙中现有落煤管。在现有位置高度(1 300 mm)开一水平直孔,直径525mm。水平安装浇筑预埋钢管,炉膛里口和砖墙平齐。给煤螺旋位置提高后,使混燃炉内燃烧的沸腾床处于正常床层运行,达到设计负荷。

采用单悬臂双轴承螺旋给煤方式,降低堵煤风险,减少螺旋叶片的磨损。增加过渡皮带,缩短给煤机螺旋长度。

螺旋输送机出口采用耐热不锈钢,墙体开水平孔,预先浇筑预埋铸钢钢管,预埋钢管和炉墙之间浇筑100 mm浇筑层,预埋钢管外口浇筑法兰接口,螺旋输送机在和法兰连接后,保证预埋钢管和螺旋输送机间隙为10~15 mm,夹层间通冷风进行冷却。

在外筒和砖缝间以耐热浇注料浇筑。

3.2 除渣系统

采用变频调速调节冷渣机转速,实现连续排渣,稳定风室压力,达到炉温稳定。

4 实施效果

无吊架单悬臂双轴承螺旋的成功应用,使得螺旋给煤更可靠,使用寿命更长。采用变频调速调节冷渣机转速,实现了连续排渣,稳定了风室压力,达到炉温稳定的目的。

灰渣残炭经抽查测定降到0.416%。除尘器灰残炭:造后前15.46%,改造后:4.826%。混燃炉实现了连续排渣,锅炉适应低热值燃料(9~11 MJ/kg)。

2012年8月至2013年5月,三废混燃炉共使用燃料54184 t,燃料含灰量平均值55.74%,产生炉渣5 119 t,细灰25 326.76 t。炉渣含碳量降低2.29%,节约纯炭133.66 t,细灰残炭量降低10.632%,节约纯炭3 192.66 t,两项合计节约纯炭3 326.32 t,折合低位热值(20 MJ/kg)燃煤5 638.11 t,价值338.29万元。(燃煤价格以600元/t计)。

技改前,普通螺旋需每年更换3次共6只,技改后,采用单悬臂双轴承螺旋,每年只更换2只。每只价格5000元,每年可以节约备件费用(6-2)×5 000=20 000元=2万元。

技改实施后,中小修费用能得到进一步的降低,同时减少了一次能源的消耗量,周围环境得到改善。

Technical Measures of Coal Waste Slag System of Three wastes Mixed Burning Furnace

NIAN Ji-hong

(Yunnan Yuntianhua Limited by Share Ltd Yunfeng Branch,Xuanwei655413,China)

Abstract:Technicalmeasures of coal waste slag system of three wastesmixed burning furnacewere introduced.

threewastesmixed burning furnace;technologicalmeasures;coalwaste

TQ054

A

1004-275X(2015)06-0072-02

收稿:2015-08-27

念吉红(1970-),男,云南陆良人,工程师,从事生产现场管理工作。E-mail:1197047969@qq.com

10.3969/j.issn.1004-275X.2015.06.019

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