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锅炉烟气脱硫系统改用造气循环水的运行总结

2015-05-25穆彦怀

氮肥与合成气 2015年6期
关键词:废液消耗氨氮

穆彦怀

(山西金象煤化工有限责任公司 山西晋城048100)

锅炉烟气脱硫系统改用造气循环水的运行总结

穆彦怀

(山西金象煤化工有限责任公司 山西晋城048100)

1 脱硫系统概况

山西金象煤化工有限责任公司(以下简称金象公司)现有2台55t/h三废混燃锅炉,采用钠钙双碱法烟气脱硫,主要脱除烟气中的SO2气体,即用钠碱性吸收液进行脱硫,然后再用石灰石再生脱硫液。其主要原理如下。

(1)脱硫反应

(2)脱硫液再生反应

钠钙双碱法主要采用NaOH,Na2CO3和Ca(OH)2这3种化工原料来进行脱硫。目前,金象公司每台锅炉的排烟量在180000m3/h(标态),排烟温度在105℃左右,脱硫消耗水在15m3/h左右。造气循环水水量在5000m3/h,采用平流沉淀池(容积10000m3)+微涡流沉淀处理,造气循环水系统出水浊度≤50mg/L,投运2台2500m3/h循环水泵。

造气循环水主要是冷却造气系统产生的水煤气,造气循环水中氨氮质量浓度在3000mg/L左右。运行中,造气系统的排水全部进入造气循环水系统,使造气循环水液位在不补水的情况下一直上涨,给污水处理和环保造成很大压力。由于造气循环水中不仅含有氨,而且还有氰化物、硫化物等有毒物质,污水处理难度很大。造气循环水每天向污水处理站排250m3左右的污水来维持平衡。

2 技改情况

造气循环水含有氨氮,利用富余的造气循环水作为锅炉烟气脱硫系统的脱硫液,在造气循环水冷水泵出口接管至锅炉脱硫系统,需要的水量为50m3/h左右、回流量35m3/h左右,不会影响造气系统用水。利用造气循环水脱硫的反应原理:

反应完毕后,将脱硫废液返回造气循环水系统。因为锅炉脱硫系统废液中会有少量灰尘,所以脱硫系统废液中会有灰尘一并回至造气循环水系统进行沉淀。

3 技改效果

锅炉脱硫系统入塔前烟气中SO2质量浓度在650mg/m3,经钠钙双碱法脱硫后,烟气中SO2质量浓度在180~190mg/m3;使用造气循环水脱硫后,烟气中SO2质量浓度在20~60mg/m3。技改前,造气循环水中氨氮、硫化物及浊度分别为3000mg/L,13mg/L及35mg/L;技改后,造气循环水中氨氮、硫化物及浊度分别为2000mg/L,16mg/L及40mg/L。

4 经济效益

按年运行时间300d、Na2CO3消耗0.6t/d、Ca(OH)2消耗0.35t/d,Na2CO3价格2080元/t、Ca(OH)2价格8400元/t计,锅炉脱硫中,Na2CO3年消耗费用为411840元、Ca(OH)2年消耗费用为970200元;日污水处理量为250m3,处理污水费用为 3元/t,则年污水处理费用为247500元。

停运2台30kW废液泵、1台22W氧化风机和1台22kW补水泵,压泥机、搅拌泵、加药泵等设备全部停运,按电价0.5元/(kW·h)计,则年节约电费296000元。

絮凝剂用量为0.225t/d,按絮凝剂价格1850元/t,则造气循环水系统年增加絮凝剂费用为137362元,烟气脱硫水消耗量未进行计算。

综上所述,合计年节约费用约179万元。

5 结语

本次技改主要是利用造气循环水水量富余、水质差并且水中含有氨;而锅炉烟气脱硫也正好需要水和氨,且对水质要求并不高,两者结合、取长补短。锅炉烟气脱硫利用了造气循环水系统的水和氨,而造气循环水则利用了锅炉烟气脱硫要消耗大量水的特点。

本次技改创新点:①利用造气循环水作为脱硫液达到了脱硫效果;②造气循环水在不补水的情况下,液位上升,通过技改循环水液位得到了控制;③停运锅炉烟气脱硫的再生系统,减少了Na2CO3和Ca(OH)2的消耗;④再生系统和压泥机等设备停运,锅炉烟气脱硫系统电耗大大降低;⑤锅炉烟气脱硫系统的检修维护费用降低。

2015-03-01)

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