萨北油田深度污水站处理放水站污水的现场试验
2015-01-12
1大庆油田采油三厂 2大庆油田工程有限公司 3东北石油大学4青海油田采油二厂
萨北油田深度污水站处理放水站污水的现场试验
王岩1孙金凤2毕航铭3郭德龙4
1大庆油田采油三厂 2大庆油田工程有限公司 3东北石油大学4青海油田采油二厂
萨北油田北二东西块将进行三元开发,由于已建产能饱和,空白水驱阶段产出的放水站含油污水由北Ⅱ-7深度污水站直接处理。该站设计采用一级缓冲两级过滤流程,建有2座大缓冲罐以延长污水停留时间,配备收油工艺,保证滤前水质;采用磁铁矿、石英砂双滤料保证滤后水质。现场试验表明,北Ⅱ-7深度污水站处理含聚浓度为200 mg/L左右的放水站原水,运行负荷率小于40%,上游来水含油量小于60 mg/L时,外输水含油及悬浮物指标均小于5 mg/L;运行负荷提高至60%,上游来水含油量升至170 mg/L时,外输水含油及悬浮物可以稳定在15 mg/L以内。该站投产运行11个月,外输污水始终满足高渗透底层的注入水质要求。
深度污水站;改进工艺;缓冲罐;收油;淤泥堆积;萨北油田
引言
由于萨北油田北二东西块在聚驱开发后将进行三元复合驱开发,该区块将建设三元转油放水站1座,深度污水站1座,三元污水站1座。由于三元污水站建设周期长,而北二东区域普通污水站已建处理能力饱和,如新建调水管道投资较高,三元污水站建成后该调水管道将被闲置。为此,新建放水站空白水驱阶段产出的含油污水,由提前建设的北Ⅱ-7深度污水站处理,此阶段外输水含油及悬浮物指标均需小于20 mg/L。待北Ⅱ-7三元污水站建成投产后,北Ⅱ-7深度污水站改为处理聚北十六污水站和北II-2污水站滤后水,外输水含油及悬浮物指标均需小于5 mg/L。
北Ⅱ-7深度污水处理站于2013年12月建成投产,设计能力为20 000 m3/d。建有1 500 m3升压缓冲罐2座,该罐设有收油工艺,1 000 m3净化水罐2座,500 m3污水回收池2座,Ø4 m石英砂一次过滤罐8座,Ø4 m石英砂二次过滤罐12座。污水处理流程如下:外站来水→缓冲罐→升压泵→一次过滤罐→二次过滤罐→净化水罐→外输泵→聚北十六注水站。
1污水站水质运行情况跟踪
与普通污水站采用两级沉降一级过滤流程不同,北Ⅱ-7深度污水站采用一级缓冲两级过滤流程,北Ⅱ-7深度污水站没有沉降罐。为保证外输水质,上游北II-5三元转油放水站建有5 000 m3沉降罐1座,本站建有2座1 500 m3缓冲罐,以延长污水缓冲时间。为考察实际运行效果,投产后对该站的各项运行数据进行跟踪记录并分析,结果见表1。
表1 北Ⅱ-7深度污水站水质统计
1.1 收油运行情况
该站2座缓冲罐内设环形收油槽,配备泵吸式收油工艺。收油槽高度为10.2 m,溢流管罐底高度为10.8 m,两者之间净距为0.6 m左右。为防止收油泵进气,收油时缓冲罐液位要保证在10.5 m以上,收油液位距离溢流口仅0.3 m。由于缓冲罐没有界面仪,难以准确掌握罐顶油厚度,一旦冬季上游水质变差、收油不及时很容易形成油盖。按水中含油量180 mg/L、除油率50%、处理量12 500 m3/d计算,1天可产生罐顶浮油875 kg,已知罐体直径13.5 m,运行12天产生的油厚度即可达到10 cm。运行初期含油量低,但为避免形成油盖,生产中始终坚持10天进行一次收油,罐顶未形成油盖。
1.2 缓冲除油效果
该站所在区块已完成聚合物驱注入阶段,回注地下的污水含聚浓度在200 mg/L左右。数据表明,污水站运行初期的负荷率小于40%,上游来水含油量小于60 mg/L,污水在缓冲罐中停留时间为9 h以上,缓冲除油率可达60%,外输水含油及悬浮物指标均小于5 mg/L。
负荷提高至50%,上游来水含油量升至100 mg/L时,污水在缓冲罐中停留时间降至7 h,缓冲除油率降至50%,外输水含油及悬浮物含量稳定在9 mg/L以内。
当负荷提高至60%,上游来水含油量升至170mg/L时,污水在缓冲罐中停留时间降至6 h,缓冲除油率降至40%,外输水含油及悬浮物含量稳定在15mg/L以内。
图1为2014年北Ⅱ-7深度污水站来水及滤前水含油量曲线,图2为滤后污水含油量曲线。
图1 北Ⅱ-7深度污水站来水及滤前水含油量
图2 滤后污水含油量
2缓冲罐运行情况跟踪
缓冲罐进出口采用单喇叭口工艺,罐内进出水口处流速快而罐内其余部分流速较慢,出水口高度仅为0.7 m,比常规污水沉降罐集水喇叭口工艺低0.5~0.8 m,罐底出水口周围松散的淤泥更容易被水流带出。
在日平均处理量9 000 m3、悬浮物含量80 mg/L、去除率50%的条件下,运行6个月后,淤泥在罐底的堆积高度可达0.4 m。2014年7月,通过测量罐壁冷热分界线的高度来掌握淤泥堆积情况,结果发现:出水口以内,远离出水口到离出水口1/4圆周处,离出水口1/2圆周处,罐壁冷热分界线存在着由高逐渐变低再变高的规律,最高处达0.6 m,最低处不足0.2 m,这说明运行中在罐底将会产生不均匀的淤泥堆积。缓冲罐没有设计排泥工艺,在罐底淤泥堆积稳定之后,沉降下来的污染物会进入到过滤段。
3滤罐运行情况跟踪
北Ⅱ-7深度污水站建有两级Ø4m双滤料滤罐20座,一次滤罐8座,二次滤罐12座。实际运行中将两级过滤调整为一级过滤,将全站20座滤罐全部作为一级投用,仅反冲洗时分成两组,每组10座交替反冲洗。滤罐运行情况如表2所示。
表2 北Ⅱ-7深度污水站滤罐运行情况
2014年5月,对该站滤罐进行开罐检查并取样,经检查,滤罐内滤料松散、无板结。水质化验结果显示,来水水质逐渐恶化,外输污水含油、悬浮物含量均由2 mg/L升至14 mg/L,但仍可达到普通注水站来水水质要求。
4结论
(1)现场试验表明,北Ⅱ-7深度污水站处理含聚浓度为200 mg/L左右的放水站原水,当运行负荷率小于40%,上游来水含油量小于60 mg/L时,外输水含油及悬浮物指标均小于5 mg/L;当运行负荷提高至60%,上游来水含油量升至170 mg/L时,外输水含油及悬浮物可以稳定在15 mg/L以内。该站投产运行11个月,外输污水始终满足高渗透底层的注入水质要求。
(2)在保证来水水质的条件下,通过延长缓冲时间、增加收油工艺提高滤前水质,采用磁铁矿、石英砂双滤料滤罐并调整级配保证过滤段的去除能力,可以达到利用深度污水处理站阶段性处理水驱普通污水。
(栏目主持 杨军)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.8.015
王岩:工程师,2005年毕业于天津工业大学环境工程专业,从事注水污水设计工作。
(0459)5857076、whaiqun@petrochina.com.cn
2015-06-02