Y54插齿机进刀机构改进
2014-12-25宋星汉万清平刘维桢
宋星汉 万清平 刘维桢
(一拖(洛阳)车桥有限公司 河南洛阳)
Y54插齿机是一拖(洛阳)车桥有限公司加工转向节的关键设备,该机采用手动进刀,效率低,劳动强度大,为此决定实施自动进刀改进。
1.改进措施
现场测量得知,在长250 mm的手柄上施与5 kg的力即可带动手柄旋转使刀架移动,由此计算最小旋转转矩为12.5 N·m,即所选电机提供的(或经减速增矩后的)转矩要>12.5 N·m,另外转速不宜过高以免撞刀。有如下两种改进方案。
方案1。如图1所示,在刀架本体左侧加装一卧式电机,通过同步带机构传递动力并达到减速增矩的目的。其传动路线为:电机—小同步带轮—同步带—大同步带轮—水平齿轮轴—锥齿轮—丝杠(螺旋传动)。
该方案有如下问题:①有限空间制约了电机选型,尺寸大装不下(或悬空安装),尺寸小转矩不够;同时还增加同步带选型困难,而且非标同步带轮的制造加工周期较长。②同步带轮与同步带啮合裸露在外,存在安全隐患而且不易加装防护装置。③手动微调的同时,还要顾及电机旋转,增加操作者劳动强度,未达到降低的目的。
方案2。如图2所示,在刀架本体操作面上加装一盘式电机,通过电机与水平齿轮轴的直连实现动力的传递。其传动路线为电机—水平齿轮轴—锥齿轮—丝杠(螺旋传动)。较之方案1,该方案具有结构简单、安全可靠、可操作性强等优点。
图1 改进方案1
综上所述,采用了方案2实施改进。所选电机为160LYX05F系稀土永磁直流力矩电机,该电机具有响应快速、特线性度好、转矩大、波动小等优点,而且结构简单紧凑。加工制作过渡法兰盘,用以安装固定盘式电机;改制水平齿轮轴,水平齿轮轴的末端需加工内孔、键槽,与电机轴连接;加工制作手柄套,与电机轴末端配合实现手动微调。
图2 改进方案2
2.改进效果
改进前,平均每加工一件转向节就需要手摇50圈(进刀、退刀各25圈),以每班次加工100件为例,共需要摇5000圈左右;改进后,只需点动按钮就可以实现自动进刀。
手动进刀时,进刀时间13~15 s;自动进刀时间12 s,且工作非常稳定,达到降低劳动强度提高生产效率的目的。