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T6925/1镗铣床立柱滑座液压系统故障处理

2014-12-25张顺廷崔立奇郑海华岳林红

设备管理与维修 2014年9期
关键词:滑座油槽油路

张顺廷 崔立奇 郑海华 岳林红

(1.葫芦岛滨海水电大件制造有限责任公司 辽宁葫芦岛 2.渤海造船厂集团有限公司 辽宁葫芦岛)

一、引言

T6925/1镗铣床立柱滑座液压系统包括滑座静压、主轴箱导轨、丝杆润滑、滑座夹紧、立柱及主轴箱进给传动箱的轴承、齿轮润滑等部分。由2.2 kW的Y112M-6型交流电机带动YB-16型叶片泵,分4路供油进行工作。

(1)滑座静压共分9个油腔,每个油腔的工作油压,在机床出厂前已调整好。但随着时间推移及油质变化,有必要进行清理或重新调整。除滑座夹紧状态外,滑座在机床整个工作时间里,均保持在静压作用下工作。

(2)滑座有4个加紧装置,其油路通过24D-10型电磁阀与滑座静压连锁。当夹紧时,油路工作压力2 MPa以上,此时通过压力继电器,接通指示灯,表示已夹紧。当滑座静压接通时,电磁阀使夹紧油路接通润滑油路,压力降低,切断指示灯,表示放松状态。

(3)滑座及进给箱各点的润滑来至Y-25型溢流阀。当YB-16型油泵启动后,就对各点进给润滑DP-63型压力继电器控制润滑油路的正常工作情况。当油路油压在0.2~0.3 MPa时工作正常,低于此压力时切断油泵,机床停止工作。

(4)主轴箱导轨、丝杆润滑通过J-10型减压阀调整油压来获得。

(5)滑座供油系统的回油,都是流到四周的环形油槽中,汇聚在靠滑座后面的大油槽里。此大油槽储存滑座供油系统所需的油量。油面至油箱底部高度210 mm。加油时,可在主轴箱齿轮箱与立柱齿轮箱之间空隙,用滤油机注入。清洗油槽时,拧下在大油槽端头底部的螺塞即可。

二、存在问题分析及处理

(1)立柱(X轴)点动行走时,有时出现窜车现象,即停止后继续运行2~3 mm,面对镗铣床向右移动较为明显。

从电气方面查找,可检查立柱驱动控制线路。从按钮、继电器、接触器及连接线查找,未发现问题。进一步检查立柱15 kW直流电机驱动装置6RA27,调整装置内部参数P16(斜坡函数发生器 斜坡上升时间1)、P17(斜坡函数发生器 斜坡下降时间1)未发现有明显变化;再通过对照主轴箱驱动装置6RA27参数(与立柱相似),发现P64(电流调节器P-增益)1.25不对,进而调整改为0.45后,有改变,但通过细心试验发现还是有问题。怀疑是立柱在点动时,由于立柱机械阻力较大,驱动直流电机有扭矩堆积现象,因此立柱点动时,有窜量故障,进而检查立柱滑座静压系统发现问题。

(2)检查滑座调整前底端面浮起量,A角0.04 mm,B角0.05 mm,C角0.03 mm,D角0。滑座4角最大浮起量0.05 mm,其中D角浮起量为0。按滑座静压润滑系统原理图,调整滑座阻尼装置。经过调整,有一角仍未浮起,说明滑座液压系统有故障。

这可能因车间环境因素,镗铣床环形油槽是敞口的。主轴箱导轨、丝杠丝母静压、润滑油也必须回到大油槽中,并且原始设计时丝杠丝母无防护措施,以后也无法再增加一套折叠防护装置。久而久之,润滑油受到污染,造成阻尼装置堵塞,进而调整失效。

为此采取两个措施,一是拆卸阻尼装置,疏通、清洗各油路(孔)。二是换油,清洗立柱滑座导轨油池及大油槽,清洗每个滤油器。

清洗过程中果然发现阻尼装置有大量淤堵油污。清洗阻尼装置、更换了密封圈等易损件,安装完毕后,仍按之前4角打表法,依据图纸上各压力表规定值调整,但调到各点图纸规定值时,立柱4角浮起量仍达不到要求。重新分析静压系统油路,发现油管连接与图纸安装不符。阻尼装置上标记的顺序由原来a、b、c、d、e、f、g、h、i改为 h、a、e、f、b、g、d、c、i,只好对照各点压力值重新调整。

立柱滑座阻尼装置油压表压力调整基本原则:中间点压力只能小于或等于两端压力,否则中间受力大,两端有翘起现象。

采用逐步逼近试验法,对各点进行反复调整,使立柱4角尽量达到平衡一致,然而关联效应十分严重。最后经反复调整,终于找到了所能达到的最佳点,其4角浮起量均达到0.03 mm以上,故障排除。立柱滑座阻尼装置上各静压点的压力值如表1所示,总表压力在2 MPa为佳。

(3)立柱夹紧时系统总压力瞬时超过6 MPa。在加工工件时,要求立柱在夹紧状态下,系统中偶尔压力超过6 MPa,这是很危险的。容易出现压力表等部件损坏故障,曾出现过维修人员被系统中弹出的软管击伤腿部的事件,因此必须加以整改。在主油路输出过滤网后,增加一个溢流阀,为使液压系统中油压稳定,保护阀件及防止出现人身伤害事件发生。

(4)检修后大油槽内润滑油减少主轴箱内润滑油增加。在项修滑座静压系统后,由于加工了7.6 m主轴箱丝杠、更换了主轴箱对合铜丝母。主轴箱丝杠、丝母存在磨合期,要求静压和润滑油的油量大些,因此造成主轴箱顶部润滑油过多,自然回流慢,润滑油通过主轴箱顶部圆孔流淌到主轴箱内部,时间久了,主轴箱内部润滑油增多。为此减少主轴箱丝杠、丝母静压和润滑油压后,故障排除。

表1 立柱滑座阻尼装置上各静压点的压力值 MPa

三、滑座静压系统改进措施

(1)9个阻尼装置孔顶端,重新加工出止口,方便于安装密封圈,防止密封圈损坏。

(2)油泵吸油管路上的接头过多,改为6英寸镀锌管焊接后直接连接,防止进油管有漏气现象,保证了管路中油压稳定。

(3)系统中更换3根高压软管,减少系统中振动,防止油管裂损。

(4)更换了所有压力表,改为沈阳特种仪表厂生产的耐振压力表,表内部含油,减少了压力表损坏。

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