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脱硫塔压差增高原因分析及解决方法

2014-12-10高伟青岛科技大学山东青岛

化工管理 2014年6期
关键词:脱硫剂干法压板

高伟(青岛科技大学 山东 青岛)

李小玲(兖矿鲁南化工有限公司 山东 滕州)

一、NHD脱硫系统介绍

我公司年产24万吨合成氨净化装置脱硫系统采用NHD物理吸收法,利用H2S及CO2、COS在NHD中的溶解度的不同来除去H2S及少部分COS。脱硫系统工艺流程为脱硫塔吸收、浓缩塔提浓、再生塔解吸的三塔工艺。这三台塔均采用填料塔,内装QH-1型扁环,乱堆。其中脱硫塔共5层,是脱硫系统的关键装置,经过脱硫塔的脱硫气,H2S≤7.5mg/m3进入干法脱硫槽进行精脱硫,出口气体H2S≤0.75mg/m3送脱碳及甲烷化工序。

二、解决脱硫塔压差波动问题的必要性

填料塔正常生产过程中,塔压差在15KPa左右,且压差较稳定。如果压差出现大幅波动,当高于35KPa并逐渐上升时,需及时减气量及循环量,如减量不及时将造成脱硫塔拦液,NHD溶液随着气体带入后系统,脱硫系统液位大幅波动,脱硫出口气体中H2S指标严重恶化,甚至被迫停车。由于H2S能与甲烷化及氨合成塔催化剂活性成分反应生成金属硫化物,使催化剂活性降低甚至丧失,因此控制高脱硫塔压差才能确保脱硫塔出口气体H2S指标合格,才能保证系统高负荷稳定运行,同时脱硫塔出口H2S指标的控制也直接关系到干法脱硫槽脱硫剂的使用寿命。

三、脱硫塔压差波动增高原因分析及解决方法

1.运行情况说明

我公司氨净化系统脱硫塔在2013年1月出现压差增高并伴随频繁波动的情况。压同样的工艺操作条件,差由正常时的20KPa,上涨至76KPa。初期,为了维持生产,系统减负荷运行,压差逐渐下降,脱硫塔出口H2S指标还能维持正常。但是到了后期,不仅压差持续高,脱硫塔出口H2S指标高达20mg/m3。严重影响系统运行,并将脱硫负荷后移至干法脱硫槽,干法脱硫剂很容易饱和。如干法脱硫剂穿透,干法脱硫槽出口H2S指标超过5ppm,系统将被迫停车。

2.原因分析

脱硫塔压差高的原因主要有:系统生产负荷过大;溶液脏起泡造成拦液;塔板出现问题;正压室进液或负压室漏气。

发现脱硫塔压差高后,首先联系仪表对压差计进行检查清理,恢复后,压差变化不明显,排除仪表误差这一原因。

对数据统计,发现工艺操作参数,如溶液循环量、操作温度、压力、脱硫气量无变化,那么,分析原因就主要为:脱硫溶液脏,或者塔板出现问题。而这两种问题向彻底决绝必须系统停车检修才能彻底确认处理。

3.解决方案

(1)系统计划3月份检修,在未停车前维持系统运行方案

①气化水煤气带水及时减量处理

1月上半月,气化未出现明显带水迹象时,脱硫塔压差25KPa左右,没有高过30KPa的。自1月17日起气化带水较明显,1月18日10:00脱硫塔压差逐渐上涨至35KPa,至中午12:11压差最高涨至68KPa,根据压差及再生塔液位逐渐降低负荷,压差才得以降低。气化带水气体直接煤灰、铵盐带至脱硫,造成脱硫塔压差高,脱硫塔出口H2S指标恶化,系统被迫减量,生产负荷较长时间得不到恢复。针对这种情况,主要是预防气化带水,一旦发现气化带水趋势,及时进行减量处理。

②干法脱硫槽加空气再生,保证出口H2S指标

目前压差波动增高,脱硫指标差,为维持系统运行至检修期间,防止干法脱硫剂穿透、失活,给干法脱硫槽加空气。

干法脱硫槽使用氧化铁脱硫剂,它能与气相中H2S发生化学反应,生产较稳定的化合物,从而达到脱除气体中H2S的目的,反应式如下:

Fe2S3脱硫剂吸收H2S饱和后,可通空气再生,再生反应式如下:

根据实际运行情况看,干法脱硫槽加空气后,干法脱硫槽出口指标能控制在2mg/m3以下。满足系统生产需要。

(2)系统检修期间,对脱硫塔压差增高波动问题进行彻底解决

①脱硫塔内填料及内件检查情况

3月份系统停车,对脱硫塔进行彻底检查,发现脱硫塔内填料并不脏,可见溶液脏并不是造成脱硫塔压差增高波动的原因。检查发现每层填料上部压板上固定的丝网全部脱落,有几层的填料压板脱落,掉在填料里。填料层明显塌陷,可是通过人孔观察塔板支架完好,并未脱落,但是发现大量填料卡在气体分布盘及“驼峰式”填料支撑盘的驼峰下。气体经过气体分布盘、填料自下而上与塔顶经由填料及支撑盘的溶液进行传质。由于原本固定在填料压板上的丝网脱落,导致大量填料随气体吹入气体分布盘内后卡在填料支撑板内,系统在高负荷运行情况下,造成拦液,不仅塔阻力迅速增高波动,液体返混和气体液沫夹带的现象严重,传质效果极差,造成脱硫塔出口H2S指标恶化。

②解决方法

将损坏的丝网清理干净,将脱落的压板取出。按照自下而上的顺序将填料逐层卸出(最下面一层不用卸出),从每层卸料口进入支撑盘上,分片局部解开每小块支撑板,将驼峰下及气体分布盘上的填料清理干净后,在将每小块支撑板用螺栓固定连接。每层塔板内的填料清理干净后,封卸料口,装入填料后,固定好填料压板,并在压板上固定好质地较硬的丝网。

四、效果检查

经过检修期间对脱硫塔填料及内件进行彻底处理,系统投入运行至今,运行情况良好。在持续高负荷生产条件下,脱硫塔压差维持在20KPa以下,并且再未出现压差大幅波动的情况。

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