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高炉煤气放散塔点火器气源替代实现降成本

2014-09-13刘伟军

冶金与材料 2014年6期
关键词:点火器热值煤气

刘伟军

(北满特殊钢有限责任公司, 黑龙江 齐齐哈尔 161041)

高炉煤气放散塔(以下简称放散塔),是将高炉煤气进行高空排放的装置。高炉煤气,是高炉炼铁过程中产生的含有一氧化碳、氢气等可燃气体的高炉排气。其特点是热值较低,仅3 500kJ/m3左右,不能直接燃烧。

放散塔的作用,是将高炉炼铁生产过程中的高炉煤气排放至大气中。随着国家环境保护要求的提高,一般均采取高空焚烧的办法消除废气。各个炼铁厂的放散塔,其高度一般为50~80m。塔项设有点火装置,将高炉放散煤气点燃,防止污染环境,并且使高空火炬点燃不受天气环境影响。然而高炉煤气本身热值较低,不能直接点燃,需要设置一个长明火,以高温火焰点燃高炉煤气。目前放散塔点火器的长明火燃料设计都是选用天然气,我公司长明火燃料设计用量约100m3/h,本地天然气价格2.41元/m3,年运行成本约为208万元,成本支出较高。因此,需要找到一种低价格的燃料,替代天然气,降低成本。

1 改造可行性

高炉煤气是高炉炼铁过程中产生的副产品,主要成分是:CO、N2、H2、CH4等,其中可燃成分CO的质量分数约占25%左右,H2、CH4的质量分数很少,CO2、N2的质量分数分别占15%、55%,热值约为3 500kj/m3,不易点燃。高炉煤气着火点不高,似乎不存在着火障碍,但在实际燃烧过程中,受各种因素影响,长明火的温度必须远大于着火点,才能确保燃烧的稳定性,消除火焰突然熄灭的现象。

因此,在实际生产中,一般在放散塔顶部设计一套以天然气为燃料的点火器装置,做为放散塔的长明火,用以点燃高炉煤气。

高炉煤气的产量很大,虽然热值较低,但CO的质量分数较高,可以回收利用,降低能耗。北满特钢的回收利用方法是,掺入一定量的天然气,提高其热值,形成混合煤气,供给轧钢厂、锻造厂等加热炉及退火炉使用,达到回收利用的目的。我公司目前的混合煤气热值控制在5 600kJ/m3左右。

根据燃烧理论,这个热值下的混合煤气燃烧稳定,可以替代天然气,做为放散塔点火器的燃料。混合煤气的成本主要是掺入天然气的消耗,经成本计算,混合煤气价格约为0.38元/m3,明显低于纯天然气价格,成本能够大大降低。

另外,在夏季,高炉煤气含水量较低,经预热后也能实现较稳定燃烧。

2 改造方案

对放散塔点火器进行改造,增加1个蓄热体、增加4个点火烧咀、改造相应的管路和仪控装置,将其燃料由天然气改为掺混煤气,夏季则改用预热后的高炉煤气。最终实现,夏季放散塔点火器燃烧预热高炉煤气,其它季节燃烧混合煤气,降低长明火成本。

3 改造内容

3.1 设备改造

增加1个蓄热体(750*400不锈钢体)、增加点火燃烧器4个、增加混合煤气管道DN80约60m,包括盲板阀、流量孔板、快切阀及两个球阀。增加高炉煤气管道DN100约60m,包括盲板阀、流量孔板、快切阀及两个球阀。

3.2 燃料气源参数

混合煤气:流量100m3/h;压力4kPa以上;热值5 600kj/m3;接口尺寸DN80mm。

高炉煤气:流量150m3/h;压力4kPa以上;热值3 300kj/m3;接口尺寸DN100mm。

3.3 改造后混合煤气、高炉煤气控制方式

利用快切阀门切换高炉煤气与混合煤气,并利用手动力阀门或盲板阀对该路气源进行有效切断,并对混合煤气使用量进行统计记录。

3.4 管路布置方案

具体管路布置见图1。

图1 改造管路布置图

4 改造效果

在煤气中掺入一定量的天然气后,供给加热炉等使用,不仅达到回收利用的目的,而且大大降低了成本。

4.1 天燃气成本,供气管线DN50,气供气压力0.013MPa,流量约为100 m3/h,成本价格2.41元/m3,全年成本208万元。

4.2 混合煤气后,供气管线DN80,供气压力0.015MPa,流量约为226m3/h,成本价格0.38元/m3,全年成本74万元。

4.3 改造后年节约成本约134万元。

5 结论

北满特钢在高炉煤气中掺混一定比例的天然气,供给轧钢厂、锻造厂等加热炉及退火炉使用,不仅达到回收利用的目的,还有效地降低了成本,为实现节能降耗,创造环境友好的钢铁企业做了有益的尝试。

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