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烟气脱硫装置改造解析

2014-08-30

化工设计通讯 2014年2期
关键词:硫酸铵氨水灰尘

(山西阳煤丰喜集团临猗分公司,山西 临猗 044100)

我公司锅炉烟气脱硫装置2013年有一段时间没有硫酸铵产品产出,造成烟气带出物增多、烟尘含量超标的现象。尤其是2013年12月底,发现脱硫塔出口烟气SO2含量达602 mg/m3、烟尘达480 mg/m3、氮氧化物226 mg/m3,当地环保部门甚至给我们下达了整改通知单。公司对此非常重视,聘请专家对脱硫工艺进行调整。

1 影响硫酸铵结晶的因素

硫酸铵晶体为无色斜方结晶或白色颗粒,饱和水溶液pH值5.5,相对密度1.77,温度在280 ℃以上时分解,在水中的溶解度见表1。

表1 硫酸铵的溶解度

由表1可以看出,溶液温度稍微变化对硫酸铵溶解度的影响并不大。影响硫酸铵结晶的因素有:① 反应器的工作温度;② 母液的酸度,如pH值;③ 母液中的杂质。杂质易与硫酸铵饱和溶液形成稳定的乳浊液并附着在晶体表面,阻碍晶体的生长,打破固液平衡,使母液过饱和度升高,不仅使晶体强度降低,同时形成大量针状晶核,迅速充满溶液,破坏正常操作。

2 脱硫系统存在的问题

2.1 为保证SO2排放达标,氨水加入量过大

由于硫酸铵水溶液呈酸性,氨水加入量过大,在过高的pH值条件下,硫酸铵更易溶解,使溶液的过饱和度升高,造成结晶困难,晶体难以成长,溶液中没有形成硫酸铵晶体,导致出料困难。未能形成晶体的硫酸铵形成气溶胶,被烟气带到烟囱,有部分会在烟道中析出,造成烟道中积存物过多,烟气带出物增多,烟气抬升高度不够。

2.2 氧化空气量不足

现有的氧化风机风量设计为40 m3/h(1台),按实际情况,必须2台氧化风机全开才能确保有硫酸铵晶体析出。一是受溶液中灰尘的影响,降低了氧气与亚硫酸铵接触的机会;二是在出不了硫酸铵产品时,氧化风机功率明显降低(从风机电流就可以明显看出),风机跳闸次数增多。在风机检修的情况下,浆液状况恶化,因为硫酸铵晶体在氧气量不足的情况下更难以成长,亚硫酸铵、硫酸铵、亚硫酸氢铵形成气溶胶随烟气被带出,进而分解或沉积,结果是烟气SO2含量超标,烟气含尘量超标,情况更加糟糕。为避免烟气中SO2含量超标,操作上加大氨水的加入量,可是这也造成了氨逃逸增多,烟气中烟尘和SO2含量不达标,形成恶性循环,整个脱硫系统变得更加复杂。

2.3 灰尘的影响

现有的75 t/h(2台)和130 t/h锅炉电除尘器由于年久失修,除尘效率大大降低,导致带入脱硫系统的灰尘过多,超过设计值300 mg/m3。烟气脱硫主要依靠的是溶液中的亚硫酸铵来吸收烟气中的SO2,当浆液中灰尘含量过高,吸收液从喷头中喷出时,烟气逆流而上,接触到灰尘的烟气中的SO2肯定无法去除;如果开两层喷淋,灰尘过多时出口SO2仍会超标;有时必须开三层喷淋,也就是开3台循环泵才能使SO2达标排放。另外,原料煤煤质变化时,从电除尘器出来的气体中灰尘含量肯定会有变化,这种变化过大时,会影响硫酸铵结晶,比如浆液滴度需要改变,出料时的固液比也需要视情况变化。这些都需要在实际生产中进行摸索,因为硫酸铵结晶是在一个动态环境中完成的,气相、液相和固相并存,外界条件如烟气的压力和温度变化不大,系统主要受灰尘含量变化的影响,由此要求操作调节要跟着变化,需要操作人员根据具体情况进行判断,否则会造成溶液状况的恶化。

灰尘还影响到硫酸铵产品的品质,使产品发黑发暗;由于结晶颗粒小,灰尘多,产品没有光泽而呈灰色。

3 操作中的改进方法

3.1 加氨位置的改变

切实控制好氨水的加入量,保证浆液pH值不影响硫酸铵结晶。以前用pH试纸来检测浆液pH值,这也存在很大的不确定性——取液的时间和位置难以把握,有时候刚加入氨水马上用试纸做pH值,且取液口就在加氨水的位置,造成检测出来的pH值偏高,以为加氨水加多了,实际情况可能不是这样的。现在把加氨水位置改到循环泵出口,也就是氨水是从喷头喷出来的,形成的扇面喷射流可以使浆液pH值更加均衡,不会存在某个地方pH值大而某个地方pH值小。这个改进比较合理。

3.2 用滴度来控制加氨量

加氨水量一直是一个难题,因为用试纸很难真正确定溶液的pH值。现在是做浆液滴度,取一大瓶溶液用硫酸和甲基红来做,甲基红的pH值变色范围4.4(红)~6.2(黄)。具体操作为,用试管量取一定的硫酸铵浆液,加入几滴甲基红,用硫酸来滴定;硫酸装在有刻度的试管里,控制加入硫酸的滴度,要使甲基红变红需要多少滴。当然这要有经验或需从实际操作中得来,因为不同浆液会对应不同的滴度。一经确定以后,如果外界条件没有大的变化,不要轻易改变,否则会造成硫酸铵无法结晶或结晶不畅而使浆液状况恶化,破坏正常操作。

3.3 增加氧化空气量

计算得出,空气流量Q=70 m3/h,即补充空气量约为11 m3/min。为防止液体倒流入空气罐,管道上可加两只止逆阀和一只截止阀。此举可有效增加氧化空气量,风机没有故障时,可关闭新增管线上的截止阀;风机检修时,打开此阀门。其调节方便,有效保障了脱硫系统的正常运行。

4 改造效果

2014年1月,烟气排放情况明显好转,在线监测数据为,烟气压力2.87 Pa、流速3.7 m/s、湿度4.9%、含氧量19.79%、粉尘含量35.15 mg/m3、SO2178.26 mg/m3、NO 1.2 mg/m3。

4.1 氨水消耗量减少

控制好溶液的滴度后,在外界条件没有大的变化的情况下,出料还比较顺利,每隔一天出一次料;因灰尘比较多,硫酸铵成品颜色呈灰色。相较改造之前,氨水消耗量明显减少,原每班要消耗氨水10 m3左右,现在每班只需6~7 m3。以前工人对浆液pH值拿捏不准,加氨依据是只看出口SO2在线监测含量,高了多加,少了不加。如今每两个小时做一次浆液滴度,工人心中有数,不再盲目加氨。整个脱硫系统运行也比较顺畅。

4.2 烟气达标排放

烟囱排出烟气的颜色比以前淡,抬升高度也可以,不象以前烟气就在烟囱口扩散,烟尘在低处弥漫,对当地环境产生不利影响。如今空气质量得到明显改善,天空明朗了,而且产品硫酸铵可用作生产复合肥的原料,能产生一定的经济效益。

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