小汽轮机跳闸问题的分析
2014-08-06苏宇琦
苏宇琦
[摘 要]小汽轮机在电厂调试、运行期间出现了一些问题,通过对几次典型事件的分析,提出一些有针对性的改进措施,以确保机组安全稳定运行。
中图分类号:TU758.7 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)28-0041-01
电厂两台六十万机组DCS系统采用美国FOXBORO公司I/A控制系统,每台机组配有东方汽轮机厂提供的两台50%容量的变速汽轮机拖动的汽动给水泵和一台30%容量的KSB电动给水泵。虽然DCS采用先进技术,功能强大,就地设备也安全可靠,但实际应用中,包括设计、安装、调试和运行等环节,还存在诸多问题。以下为机组运行期间小机出现的几个典型事故:
2012年11月22日3:00:30,#1机组负荷450MW,A汽泵、电泵并列运行,A小机在CCS自动方式。A小机低压调门开度突然由43.51%至全开位,A小机转速在6秒后由4189rpm陡升至4969rpm,给水流量突然由1307T/h增大至1807T/h,汽包水位持续上升,至3:03:08汽包水位达到266mm(动作值为250mm),MFT动作,#1机组停运。
原因分析:根据历史趋势分析和对运行人员询问,排除了人为设定转速和协调控制系统给定转速的可能,低调门阀位控制信号为±40mA直流电流信号,抗干扰能力很强,由于干扰信号造成伺服控制回路误动的可能性很小,低调门阀位控制回路后来反复试验,都正常,伺服卡件故障造成调门突然全开的可能性也不大。通过试验,对小机转速反馈回路进行干扰,可以模拟出事故过程,对着小机转速系统的百灵卡件使用手机或对讲机,小机转速突变为零,由于给定转速与实际转速的偏差信号作为伺服卡的输入信号,而且没有设置偏差限值,造成低调门全开。由此暴露出电子间禁止使用无线电通信设备等管理制度执行不彻底,逻辑部分不完善。
2013年1月3日17:28,#1机组负荷392MW,A汽泵、电泵并列运行,A小机在CCS自动方式。B小机冲转。B小机升速至1795rpm,排汽温度115℃,#4瓦Y向轴振达150.23um,振动保护动作,B小机跳闸。A小机转速由4024rpm突增至4409rpm,A小机由CCS方式切至手动控制方式,汽包水位持续上升;17:58:42,#1机汽包水位高高保护动作,引发MFT,汽机跳闸,发电机解列。
原因分析: DCS厂家给两台小机控制指令做了一个MOCS互联,即在CCS控制方式下运行的小机,它的转速指令为给水指令与两台小机实际转速的平均值的偏差,这样可以在一台小机跳闸后,运行小机可以快速增加负荷,减小给水扰动。
当时一台小机投入CCS方式运行,另一台小机空负荷运行,空负荷运行的小机跳闸后,它的转速叠加在了运行的小机上,造成给水量大增,锅炉因汽包满水跳闸。
采取措施:
1、与东方汽轮机厂协商后,取消汽泵振动保护,#3、#4瓦轴振只作报警。
2、将小机的CCS指令输出限制在43%~83%,对应小机转速指令为3000~5800rpm,以此来避免小机未出力时异常跳闸造成转速叠加的问题。所以小机在CCS控制方式运行时的转速控制范围为3000~5800rpm,与汽泵正常工作范围吻合。
2013年1月18日04:04:04,#2机组负荷305MW,A、B、D磨运行,A汽泵、B汽泵并列运行,A、B小机都在CCS自动方式,#2机B磨煤机因为“出口温度高”跳闸,导致锅炉负荷下降,至04:08:00,A小机转速降至2992rpm,B小机转速降至3004rpm,给水流量降至803T/h,主汽流量降至763T/h。A、B小机转速维持在3000rpm左右,无法进一步下降,汽包压力迅速下降,主汽流量持续下降,导致汽包水位持续上升;04:11:15,#2机汽包水位高高保护动作,引发MFT,汽机跳闸,发电机解列。
原因分析:由于上次逻辑修改,将小机的CCS指令输出限制在43%~83%,对应小机转速指令为3000~5800rpm,当时汽包压力迅速下降,所以使得两台小机在CCS方式下以最低转速3000rpm仍可以将大量的给水打入汽包,造成汽包水位持续升高,引发MFT。
采取措施:
1、逻辑中从未考虑到两台小机会在如此低的负荷工况下运行,完善在特殊工况下联开小机再循环阀逻辑。
2、加强运行人员参与力度,从04:07:09汽泵转速维持3000rpm不变至04:11:15汽包水位高停机有足够的时间采取应急措施,如紧急开启汽泵再循环阀,或停止一台汽泵运行。endprint