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岱海电厂一期机组深调过程APS自动并退汽泵探讨

2021-12-02内蒙古凉城县岱海电厂李炀文

电力设备管理 2021年14期
关键词:汽泵小机汽包

内蒙古凉城县岱海电厂 李炀文

当前,我国电力系统调节灵活性欠缺,部分地区出现了较为严重的弃风、弃光问题,区域用电矛盾突出。为有序消纳新能源、供应高质量的电能,各地通过经济手段激励电厂进行灵活性改造,破解新能源消纳难题。岱海电厂认识到电网调峰的迫切需求,着手实施一期空冷机组深度调峰灵活性改造,制定机组深调实施方案,推进机组深调运行优化与技术改造工作,确保了一期空冷机组深度调峰的顺利进行,有利于提升新能源消纳水平,推进绿色发展,保障电网安全运行。

1 原运行调整存在的问题

火电机组深度调峰时,给水的控制是关键。一般来说机组负荷越低给水流量就越低,如果给水控制不好,给水流量波动大的话容易造成汽包水位波动,容易触发锅炉汽包水位主保护动作。岱海电厂给水系统主要配备2台50%BMCR 容量的汽动给水泵组和1台30%BMCR 容量的电动调速给水泵。汽泵组的小汽轮机由杭州汽轮机厂生产,汽动给水泵和电动给水泵由沈阳水泵厂生产。每台给水泵汽轮机MEH 系统通过控制给水泵汽轮机的转速来控制锅炉的给水流量。

正常情况下当任一汽泵入口流量低于380T/H时,汽泵再循环阀门将根据逻辑开启,不同的汽泵入口流量对应不同阀门开度。如果深调过程中低负荷时保持双汽泵运行,每台汽泵入口流量将低于380T/H,汽泵再循环阀门会根据汽泵入口流量波动频繁开关,自动控制下两台汽泵出力不均互相抢水,进而造成锅炉给水流量波动,影响汽包水位平衡。

2 深调时给水控制策略

岱海电厂一期空冷机组通过多次试验,采用单台汽泵运行,并且另一台汽泵退出低转速陪转,电泵热备用的给水控制策略能够满足机组深调时需要,充分地考虑到了机组运行的可靠性和灵活性。

正常情况下当机组深调降负荷时,每台汽泵入口流量到380T/H 左右,汽泵再循环阀门处于开启门槛值,此时运行人员选择用APS 自动退出任一汽泵。当任一汽泵退出后,给水系统保持单台汽泵运行时可以继续下降负荷至189MW。正常情况下当机组恢复深调升负荷时,负荷越高单汽泵带给水系统越困难。运行人员需要及时用APS 自动并入已退出的汽泵,使两台汽泵共同出力满足升负荷时给水系统流量。

APS 自动并退汽泵策略如下:深调过程中,当满足APS 启动条件时,可以人为选择任一汽泵自动退出或并入,既减少运行人员操作量,同时防止误操作,保证给水系统安全稳定;AGC 方式下降负荷至240MW左右,人为投入任一汽泵APS 退出块,APS 将自动把该汽泵退出运行,保持该泵低转速陪转,给水系统维持单汽泵运行;AGC 方式上升负荷至270MW左右,人为投入退出汽泵APS 并入块,APS 将自动把将该汽泵并入给水系统,恢复两台汽泵运行。

3 APS 汽泵自动并退过程

3.1 APS 汽泵自动退出逻辑

步续1:将机组负荷锁定,汽包水位设定+50;步续2:两台汽泵再循环阀门投自动;步续3:解除该汽泵自动控制;步续4:锁定给水流量记忆,当运行汽泵出口压力-该汽泵出口压力小于1MPa 时,每30秒发2秒脉冲点动关小该汽泵遥控转速,直到再循环阀门全开;步续5:检查再循环阀门根据汽泵入口流量变小而缓慢开启,监视该汽泵入口流量偏差由0缓慢下降至-300下限;步续6:检查确认根据汽包水位变化,运行汽泵出力自动增加。

步续7:继续每10秒发2秒脉冲点动关小该汽泵遥控转速,直到汽泵出口流量下降至50T/H;步续8:当汽泵出口流量小于50T/H,且再循环阀门开度大于80%时关闭出口电动门;步续9:出口电动门关闭到位后,打开再循环电磁阀;步续10:关闭取样门、加药门;步续11:每10秒发2秒脉冲点动关小该汽泵遥控转速,目标转速2800rpm;步续12:汽泵转速降至2800rpm 时,小机遥控控制切至转速自动;步续13:汽泵转速继续下降至800rpm 陪转,转速下降过程速率设为200rpm;步续14:恢复汽包水位设定为0,释放负荷闭锁和给水流量记忆,顺控完成。

正常情况下运行人员在任一汽泵退出后应检查运行汽泵运行情况,加强各参数监视。同时对退出汽泵在低转速时各参数加强监视,尤其是小机排汽温度、小机振动、轴瓦温度等。

3.2 APS 汽泵自动并入逻辑

步续1:机组负荷锁定,汽包水位设定-50;步续2:两台汽泵再循环阀门投自动;步续3:汽泵转速升至2800rpm,转速上升过程速率设为200rpm,转速自动切至遥控方式;步续4:锁定给水流量记忆,当运行汽泵出口压力-该汽泵出口压力大于1MPa则每10秒发2秒脉冲点动开大该汽泵遥控转速;步续5:当压差小于或等于1MPa,发2秒脉冲则开该汽泵出口电动门;步续6:开启取样门、加药门;步续7:当运行汽泵出口压力-该汽泵出口压力大于0.2MPa且小于1MPa 时,则每30秒发2秒脉冲点动开大该汽泵遥控转速。

步续8:当运行汽泵压力-该汽泵出口压力小于或等于0.2MPa 时,则关闭该汽泵再循环电磁阀。检查再循环阀门根据该汽泵入口流量逻辑自动关小;步续9:检查确认根据汽包水位变化,运行汽泵出力自动减小;步续10:监视该汽泵入口流量偏置上涨,由低限-300缓慢上升至-50,偏置上升速率变缓时,则每10秒继续发2秒脉冲点动开大该汽泵遥控转速,直到汽泵入口流量偏置到-50;步续11:当汽泵入口流量偏置大于-50时,投入该汽泵自动控制;步续12:将汽泵入口流量偏置缓慢设定为0,速率为每秒5;步续13:恢复汽包水位设定0,恢复负荷闭锁和给水流量记忆,顺控完成。

正常情况下,当两台汽泵并入给水系统运行后,运行人员需检查两台汽泵各参数正常,自动控制调节正常。两台汽泵之间无任何偏置设定,保证两台汽泵出力一致。

4 注意事项

因为逻辑中当汽泵入口流量大于500T/H 时,汽泵再循环阀门优先关至0%,而当汽泵入口流量小于270T/H 时,汽泵再循环阀门优先开至100%,所以并退汽泵时入口流量应避开此区间,保证再循环阀门自动调节正常,控制锅炉给水流量基本不变;深调过程中,运行人员应将小机高调门指令和反馈、低调门指令和反馈、小机参考转速和实际转速、小机进汽压力、小机供汽流量作为重点监视项目,尤其是机组变负荷时段;深调过程中原则上运行人员将退出的汽泵降速至800rpm 陪转,若预判负荷短时间内会上升,可人为选择降速至2800rpm 陪转,防止频繁升降小机转速,减少小机寿命损耗。

注意加强退出运行小机降速陪转时的排汽温度变化。若高速陪转时应检查汽泵出口电动门关闭严密,防止由于主汽压力、汽包水位波动而出力,进而影响运行汽泵的正常调节;APS 自动并退汽泵时,运行人员根据实际工况做好相关事故预想,重点监视汽包水位、给水流量参数。当任一参数异常变化导致各汽泵调节发散,可解除APS 自动,运行人员手动调节各参数,保证机组安全稳定。

综上,机组深调过程中,运行人员根据实际工况应及时用APS 自动退出任一汽泵,保持单汽泵运行。退出的汽泵保持低转速陪转,既能够减少小机供汽汽源损失,又能快速升转速并入给水系统接带负荷,保证给水系统安全经济运行;深调过程中,加强给水画面各汽泵参数监视,尤其在变负荷阶段。若发生单汽泵运行时调节发散,汽包水位失控异常事故,应立即打闸运行小机,投入电泵接带给水,确保机组安全运行。

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