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某船供热系统冷凝水对蒸汽减压阀稳定工作的影响及对策研究

2014-06-14曾庆锁

科技创新导报 2014年2期
关键词:解决方法

曾庆锁

摘 要:蒸汽减压阀出口压力频繁超范围波动,甚至稳压调节功能丧失,一直是某船供热系统中长期存在的问题。该文通过对减压结构及其相关作用的研究,结合阀门自身结构的特点,对故障原因进行分析并提出解决方法,供同行借鉴。

关键词:蒸汽减压阀 凝水 解决方法

中图分类号:TU833 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)01(b)-0020-01

1 减压阀的工作原理

如图1所示,压力为P1的压缩空气,由左端输入经阀口节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧进行调节。顺时针旋转调节螺栓,调节弹簧及膜片使阀芯下移,增大阀口的开度使P2增大。若反时针旋转调节螺栓,阀口的开度减小,P2随之减小。

若P1瞬时升高,P2将随之升高,使膜片气室内压力升高,在膜片上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片向上移动,在膜片上移的同时,因复位弹簧的作用,使阀芯也向上移动,关小进气阀口,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片下移,阀芯随之下移,进气阀口开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值(如图1)。

2 冷凝水破坏稳压调节功能机理分析

(1)由于锅炉水质较差,减压阀内部产生的凝水使阀门活塞环,导阀膜片等摩擦部件工作环境极其恶劣,极易老化、锈蚀,因而造成导阀膜片失去弹性,活塞环卡死等故障。该船减压阀中最容易产生故障的是导阀膜片,曾在码头停泊期间多次进行研磨和更换,其次是活塞环卡死,造成减压阀压力调节功能丧失,需要人为从阀门外部用力敲击才能使阀门复位,在管理中造成很大的不便。

(2)当冷凝水侵入到活塞汽腔时,由于水不可压缩的特性,主阀复位弹簧完全失去了作用。正常工况下,当出口压力低于设定值时,活塞在平衡力的作用下克服活塞气腔内的压力向下移动,使气腔内压力升高,直到达到新的受力平衡。冷凝水的存在相当于缩小气腔容积,破坏阀门的工作能力。

3 问题解决对策和方法

蒸汽经过减压阀的流动过程,是绝热节流过程。这种绝热节流过程是不可逆的绝热膨胀等焓流动过程。蒸汽节流后焓值不变,比容和熵都有所增加,温度略有下降。蒸汽经过减压阀后,非但不会产生冷凝水,而且蒸汽干度也得到了提高,可以说冷凝水的产生来自系统,而且是唯一的。这样,对于防止和减少冷凝水进入减压阀的措施方法也变得简单了。

3.1 改善锅炉运行状态,提高锅炉产生蒸汽的干度,减少蒸汽中液态水的含量

锅炉运行时为了防止由汽包引出的饱和蒸汽湿度过大,应避免高水位运行,并严格控制水质,同时锅炉向外供应蒸汽量的增加不宜过快,以防止汽包内压力骤降,水面下产生“自蒸发”现象,从而使气泡增多,水位虚假上升,分离高度减小,饱和蒸汽湿度急剧增加。

3.2 改善锅炉工作水质,降低凝水对减压阀内部件的危害性

天然水中含有各种杂质,尤其是带有腐蚀性的盐类,如果未经处理,就用来作为锅炉给水,不仅对锅炉本体造成极大危害,而且部分杂质被蒸汽带进管路系统,形成水垢,促使电化学腐蚀作用加强,加速受热面管子的破坏和阀件的老化。

3.3 管道中冷凝水排除一种好的做法

蒸汽热源到各用汽终端,沿程一般几十米,加上设备用汽的间断性,蒸汽管路不断与环境进行热交换产生凝水,这部分冷凝水的排除通常的做法采用疏水管路来解决的。由于我们选用的疏水管口径都比较细,排水效率低,效果不理想,而且无法排除系统内产生的较大的锈渣。

如图2所示,在输汽总管与疏水管之间加装了一段凝水汇集短管,管径粗,集水能力强,疏水管从凝水短管的腰部引出,形成水封蒸汽不易逃逸。凝水短管的口径与蒸汽输送管的比,推荐为1/2~2/3。凝水管末端推荐加装一个阀门,运行一段时间之后从此处排除积聚的锈渣(如图2)。

3.4 减压装置汽水分离器的设置至关重要

加设汽水分离器能最大程度保证干燥蒸汽的供给,对减压装置的稳定工作,使用寿命是一个重要的保障措施。综观现有汽水分离器产品,从原理上分有重力式、阻凝式、离心式。从形式上看有卧式、立式,品种多样,规格齐全。凝水滞留对一个蒸汽供热系统来讲是有百害而无一利的,减压装置汽水分离器的设置至关重要

3.5 减压阀的选用注意事项

根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1 MPa。减压阀的流量应该比设备耗汽量大10%~20%为宜,千万不要出现“大马拉小车的情况”,否则,对减压工况的稳定也有影响。减压阀一般安装在分水滤气器之后,注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。此外在汽水分离器凝水排放口下端必须设置一个独立排放口,用于设备启动时排水,蒸汽过滤器紧贴减压阀安装。

参考文献

[1] 陆耀庆.采暖通风设计手册[M].中国建筑工业出版社,1987.endprint

摘 要:蒸汽减压阀出口压力频繁超范围波动,甚至稳压调节功能丧失,一直是某船供热系统中长期存在的问题。该文通过对减压结构及其相关作用的研究,结合阀门自身结构的特点,对故障原因进行分析并提出解决方法,供同行借鉴。

关键词:蒸汽减压阀 凝水 解决方法

中图分类号:TU833 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)01(b)-0020-01

1 减压阀的工作原理

如图1所示,压力为P1的压缩空气,由左端输入经阀口节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧进行调节。顺时针旋转调节螺栓,调节弹簧及膜片使阀芯下移,增大阀口的开度使P2增大。若反时针旋转调节螺栓,阀口的开度减小,P2随之减小。

若P1瞬时升高,P2将随之升高,使膜片气室内压力升高,在膜片上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片向上移动,在膜片上移的同时,因复位弹簧的作用,使阀芯也向上移动,关小进气阀口,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片下移,阀芯随之下移,进气阀口开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值(如图1)。

2 冷凝水破坏稳压调节功能机理分析

(1)由于锅炉水质较差,减压阀内部产生的凝水使阀门活塞环,导阀膜片等摩擦部件工作环境极其恶劣,极易老化、锈蚀,因而造成导阀膜片失去弹性,活塞环卡死等故障。该船减压阀中最容易产生故障的是导阀膜片,曾在码头停泊期间多次进行研磨和更换,其次是活塞环卡死,造成减压阀压力调节功能丧失,需要人为从阀门外部用力敲击才能使阀门复位,在管理中造成很大的不便。

(2)当冷凝水侵入到活塞汽腔时,由于水不可压缩的特性,主阀复位弹簧完全失去了作用。正常工况下,当出口压力低于设定值时,活塞在平衡力的作用下克服活塞气腔内的压力向下移动,使气腔内压力升高,直到达到新的受力平衡。冷凝水的存在相当于缩小气腔容积,破坏阀门的工作能力。

3 问题解决对策和方法

蒸汽经过减压阀的流动过程,是绝热节流过程。这种绝热节流过程是不可逆的绝热膨胀等焓流动过程。蒸汽节流后焓值不变,比容和熵都有所增加,温度略有下降。蒸汽经过减压阀后,非但不会产生冷凝水,而且蒸汽干度也得到了提高,可以说冷凝水的产生来自系统,而且是唯一的。这样,对于防止和减少冷凝水进入减压阀的措施方法也变得简单了。

3.1 改善锅炉运行状态,提高锅炉产生蒸汽的干度,减少蒸汽中液态水的含量

锅炉运行时为了防止由汽包引出的饱和蒸汽湿度过大,应避免高水位运行,并严格控制水质,同时锅炉向外供应蒸汽量的增加不宜过快,以防止汽包内压力骤降,水面下产生“自蒸发”现象,从而使气泡增多,水位虚假上升,分离高度减小,饱和蒸汽湿度急剧增加。

3.2 改善锅炉工作水质,降低凝水对减压阀内部件的危害性

天然水中含有各种杂质,尤其是带有腐蚀性的盐类,如果未经处理,就用来作为锅炉给水,不仅对锅炉本体造成极大危害,而且部分杂质被蒸汽带进管路系统,形成水垢,促使电化学腐蚀作用加强,加速受热面管子的破坏和阀件的老化。

3.3 管道中冷凝水排除一种好的做法

蒸汽热源到各用汽终端,沿程一般几十米,加上设备用汽的间断性,蒸汽管路不断与环境进行热交换产生凝水,这部分冷凝水的排除通常的做法采用疏水管路来解决的。由于我们选用的疏水管口径都比较细,排水效率低,效果不理想,而且无法排除系统内产生的较大的锈渣。

如图2所示,在输汽总管与疏水管之间加装了一段凝水汇集短管,管径粗,集水能力强,疏水管从凝水短管的腰部引出,形成水封蒸汽不易逃逸。凝水短管的口径与蒸汽输送管的比,推荐为1/2~2/3。凝水管末端推荐加装一个阀门,运行一段时间之后从此处排除积聚的锈渣(如图2)。

3.4 减压装置汽水分离器的设置至关重要

加设汽水分离器能最大程度保证干燥蒸汽的供给,对减压装置的稳定工作,使用寿命是一个重要的保障措施。综观现有汽水分离器产品,从原理上分有重力式、阻凝式、离心式。从形式上看有卧式、立式,品种多样,规格齐全。凝水滞留对一个蒸汽供热系统来讲是有百害而无一利的,减压装置汽水分离器的设置至关重要

3.5 减压阀的选用注意事项

根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1 MPa。减压阀的流量应该比设备耗汽量大10%~20%为宜,千万不要出现“大马拉小车的情况”,否则,对减压工况的稳定也有影响。减压阀一般安装在分水滤气器之后,注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。此外在汽水分离器凝水排放口下端必须设置一个独立排放口,用于设备启动时排水,蒸汽过滤器紧贴减压阀安装。

参考文献

[1] 陆耀庆.采暖通风设计手册[M].中国建筑工业出版社,1987.endprint

摘 要:蒸汽减压阀出口压力频繁超范围波动,甚至稳压调节功能丧失,一直是某船供热系统中长期存在的问题。该文通过对减压结构及其相关作用的研究,结合阀门自身结构的特点,对故障原因进行分析并提出解决方法,供同行借鉴。

关键词:蒸汽减压阀 凝水 解决方法

中图分类号:TU833 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2014)01(b)-0020-01

1 减压阀的工作原理

如图1所示,压力为P1的压缩空气,由左端输入经阀口节流后,压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧进行调节。顺时针旋转调节螺栓,调节弹簧及膜片使阀芯下移,增大阀口的开度使P2增大。若反时针旋转调节螺栓,阀口的开度减小,P2随之减小。

若P1瞬时升高,P2将随之升高,使膜片气室内压力升高,在膜片上产生的推力相应增大,此推力破坏了原来力的平衡,使膜片向上移动,在膜片上移的同时,因复位弹簧的作用,使阀芯也向上移动,关小进气阀口,节流作用加大,使输出压力下降,直至达到新的平衡为止,输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降,输出压力也下降、膜片下移,阀芯随之下移,进气阀口开大,节流作用减小,使输出压力也基本回到原来值(如图1)。

2 冷凝水破坏稳压调节功能机理分析

(1)由于锅炉水质较差,减压阀内部产生的凝水使阀门活塞环,导阀膜片等摩擦部件工作环境极其恶劣,极易老化、锈蚀,因而造成导阀膜片失去弹性,活塞环卡死等故障。该船减压阀中最容易产生故障的是导阀膜片,曾在码头停泊期间多次进行研磨和更换,其次是活塞环卡死,造成减压阀压力调节功能丧失,需要人为从阀门外部用力敲击才能使阀门复位,在管理中造成很大的不便。

(2)当冷凝水侵入到活塞汽腔时,由于水不可压缩的特性,主阀复位弹簧完全失去了作用。正常工况下,当出口压力低于设定值时,活塞在平衡力的作用下克服活塞气腔内的压力向下移动,使气腔内压力升高,直到达到新的受力平衡。冷凝水的存在相当于缩小气腔容积,破坏阀门的工作能力。

3 问题解决对策和方法

蒸汽经过减压阀的流动过程,是绝热节流过程。这种绝热节流过程是不可逆的绝热膨胀等焓流动过程。蒸汽节流后焓值不变,比容和熵都有所增加,温度略有下降。蒸汽经过减压阀后,非但不会产生冷凝水,而且蒸汽干度也得到了提高,可以说冷凝水的产生来自系统,而且是唯一的。这样,对于防止和减少冷凝水进入减压阀的措施方法也变得简单了。

3.1 改善锅炉运行状态,提高锅炉产生蒸汽的干度,减少蒸汽中液态水的含量

锅炉运行时为了防止由汽包引出的饱和蒸汽湿度过大,应避免高水位运行,并严格控制水质,同时锅炉向外供应蒸汽量的增加不宜过快,以防止汽包内压力骤降,水面下产生“自蒸发”现象,从而使气泡增多,水位虚假上升,分离高度减小,饱和蒸汽湿度急剧增加。

3.2 改善锅炉工作水质,降低凝水对减压阀内部件的危害性

天然水中含有各种杂质,尤其是带有腐蚀性的盐类,如果未经处理,就用来作为锅炉给水,不仅对锅炉本体造成极大危害,而且部分杂质被蒸汽带进管路系统,形成水垢,促使电化学腐蚀作用加强,加速受热面管子的破坏和阀件的老化。

3.3 管道中冷凝水排除一种好的做法

蒸汽热源到各用汽终端,沿程一般几十米,加上设备用汽的间断性,蒸汽管路不断与环境进行热交换产生凝水,这部分冷凝水的排除通常的做法采用疏水管路来解决的。由于我们选用的疏水管口径都比较细,排水效率低,效果不理想,而且无法排除系统内产生的较大的锈渣。

如图2所示,在输汽总管与疏水管之间加装了一段凝水汇集短管,管径粗,集水能力强,疏水管从凝水短管的腰部引出,形成水封蒸汽不易逃逸。凝水短管的口径与蒸汽输送管的比,推荐为1/2~2/3。凝水管末端推荐加装一个阀门,运行一段时间之后从此处排除积聚的锈渣(如图2)。

3.4 减压装置汽水分离器的设置至关重要

加设汽水分离器能最大程度保证干燥蒸汽的供给,对减压装置的稳定工作,使用寿命是一个重要的保障措施。综观现有汽水分离器产品,从原理上分有重力式、阻凝式、离心式。从形式上看有卧式、立式,品种多样,规格齐全。凝水滞留对一个蒸汽供热系统来讲是有百害而无一利的,减压装置汽水分离器的设置至关重要

3.5 减压阀的选用注意事项

根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1 MPa。减压阀的流量应该比设备耗汽量大10%~20%为宜,千万不要出现“大马拉小车的情况”,否则,对减压工况的稳定也有影响。减压阀一般安装在分水滤气器之后,注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。此外在汽水分离器凝水排放口下端必须设置一个独立排放口,用于设备启动时排水,蒸汽过滤器紧贴减压阀安装。

参考文献

[1] 陆耀庆.采暖通风设计手册[M].中国建筑工业出版社,1987.endprint

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