蒲洲发电2号锅炉A级检修前后试验分析
2014-05-02刘群杰
刘群杰
(大同煤矿集团有限责任公司,山西 大同 030002)
蒲洲发电2号锅炉A级检修前后试验分析
刘群杰
(大同煤矿集团有限责任公司,山西 大同 030002)
本文介绍了蒲洲发电分公司2号锅炉A级检修前后锅炉热效率试验、空气预热器漏风率试验及NOX排放试验。通过对A级检修前后锅炉热效率、空预器漏风率进行对比分析,找出了A修后影响锅炉热效率的主要因素,提出了运行调整建议;对NOX排放浓度与《火电厂大气排放标准》(GB13223-2011)对比分析,2号锅炉脱硝改造后,NOX排放浓度达到国家要求的排放标准。
锅炉;效率;空气预热器;漏风
1 前言
蒲洲发电分公司2号机组为300MW亚临界燃煤发电机组,2012年进行了A级检修,并进行了低氮燃烧器改造、空预器漏风治理和脱硝改造。为掌握2号炉A修前的实际运行状况,发现锅炉存在的问题,以及考察锅炉A级检修、改造后的经济性,在A级检修前后分别进行了该炉的热效率试验以及空预器漏风试验、NOX排放试验,通过对比分析,为下一步运行调整指明了方向。
2 设备规范及技术数据
蒲洲发电分公司2×300MW机组锅炉选用哈尔滨锅炉厂有限责任公司制造的HG-1060/17.5-YM31型亚临界一次中间再热自然循环汽包炉,采用美国燃烧工程公司(CE)的技术设计。锅炉为亚临界参数、一次中间再热、自然循环汽包炉,采用平衡通风直流式摆动燃烧器,四角切圆燃烧方式,燃用烟煤。锅炉最大连续负荷(即BMCR)为设计参数,锅炉的最大连续蒸发量为1060t/h,机组负荷为300MW(即额定工况)时,锅炉的额定蒸发量为1008t/h。
2.1 设计参数及技术规范
表2-1:锅炉设计参数及技术规范
表3-1:不同电负荷下锅炉热效率试验结果
2.2 燃烧系统
锅炉采用四角切圆燃烧,每角共装设十四层喷嘴,五层煤粉燃烧器,七层二次风,两层燃烬风。每层煤粉燃烧器周围配有周界风,在七层二次风中配有三层轻油燃烧器。煤粉燃烧器自下而上编号为A、B、C、D、E,二次风喷嘴自下而上编号为AA、AB、BC、CC、DD、DE、EE,燃烬风喷嘴自下而上编号为OF1、OF2,油层燃烧器布置在AB、BC、DE二次风燃烧器中心。每组燃烧器自下而上编号为AA、A、AB、B、BC、C、CC、DD、D、DE、E、EE、OF1和OF2。燃烬风层燃烧器摆角为+30°~-5°,煤粉燃烧器摆角为±20°,二次风燃烧器摆角为±30°。
锅炉配5台北京电力设备厂生产的ZGM95G型中速磨煤机,采用正压直吹式制粉系统,每台磨供4个一次风喷口,5台磨共计5层供20个一次风喷口,在BMCR工况时,4台磨煤机运行,一台备用。
3 A级检修前锅炉试验结果及分析
3.1 锅炉热效率试验
机组负荷在300MW、270MW、240MW时,锅炉热效率分别为92.581%、91.926%、90.524%(详见表3-1)。
1)从试验结果可以看出,负荷在240MW时,锅炉排烟热损失为5.155%。随着负荷的增加,锅炉排烟热损失逐渐增加。负荷270MW时,锅炉排烟热损失最大,为6.028%。随后,随着负荷的增加,锅炉排烟损失逐渐减小。负荷300MW时,锅炉热排烟热损失为5.672%。
2)负荷在240MW时,锅炉固体不完全燃烧热损失为3.549%。随着负荷的增加,锅炉固体不完全燃烧热损失逐渐渐小,负荷280MW时,锅炉固体不完全燃烧热损失最小,为1.0%。随后,随着负荷的增加,锅炉固体不完全燃烧热损失逐渐增加。负荷300MW时,锅炉固体不完全燃烧热损失为1.164%。
3)负荷在240MW时,锅炉散热损失为0.544%。随着锅炉负荷的增加,锅炉散热损失逐渐降低。负荷300MW时,锅炉散热损失为0.416%。
4)负荷在240MW时,锅炉灰渣物理热损失为0.228%。随着锅炉负荷的增加,锅炉灰渣物理热损失逐渐增加。负荷270MW时,锅炉灰渣物理热损失最大,为0.363%。随后,随着锅炉负荷的增加,锅炉灰渣物理热损失逐渐减小。负荷300MW时,锅炉灰渣物理热损失为0.167%。
5)负荷在240MW时,锅炉热效率为90.524%。随着负荷的增加,锅炉热效率逐渐增加。负荷300MW时,锅炉热效率为92.581%,但较锅炉设计计算热效率93.44%低0.859个百分点。影响锅炉热效率的因素主要有以下方面:
(1)排烟温度对锅炉热效率的影响。
该炉在300MW时排烟温度设计值126.7℃,实际138.8℃,高于设计值12℃,影响锅炉效率约0.6个百分点,主要与二次风配风方式、磨煤机运行方式,及空气预热器热端漏风有关。
(2)煤质变化对锅炉热效率的影响。
该炉设计煤种发热量为21630kJ/kg,试验中270MW、240MW时,入炉煤发热量较设计煤种低1810~4650kJ/kg左右。据测算,煤质发热量每变化1000kJ/kg,影响锅炉热效率约0.15个百分点,可见煤质变化对机组的经济性影响非常大,电厂在购煤及配煤过程中应充分考虑。
(3)飞灰可燃物对锅炉热效率的影响。
由于试验中240MW时,飞灰可燃物达到了5.94%,造成锅炉热效率偏低。据测算,飞灰可燃物每变化0.1个百分点,影响锅炉热效率约0.4个百分点,因此,在运行过程中应进行燃烧优化调整,保证锅炉机组的经济性。
3.2 空气预热器漏风试验
在300MW电负荷下,进行了空气预热器漏风测试。使用烟气分析仪测量空气预热器出、入口氧量,进而计算漏风系数及漏风率,结果详见表3-2。根据《节能技术监督导则》DL/T 1052-2007规定,回转式空气预热器漏风率应小于10%,测试结果表明,A、B空气预热器漏风系数分别为0.162、0.140,漏风率分别为12.65%、10.91%,两侧平均漏风率为11.78%,超出标准规定。
表3-2:空气预热器漏风测试结果
空气预热器漏风的大小对锅炉机组的经济性有着很大影响,漏风大,不但使锅炉效率降低,并会增大风机电耗。热端漏风率每升高0.1个百分点,影响锅炉效率降低0.2~0.3个百分点。因此在运行生产中,要根据空气预热器密封系统、磨损状况、一次风压控制等方面进行针对性治理、优化、改造,降低空气预热器漏风,保证机组经济性。
4 A级检修后锅炉试验结果及分析
4.1 锅炉热效率试验
机组负荷在300MW工况下,修正前锅炉热效率为91.375%,修正后锅炉热效率为91.460%;机组负荷在240MW工况下,修正前锅炉热效率为92.410%,修正后锅炉热效率为92.213%;机组负荷在180MW工况下,修正前锅炉热效率为92.484%,修正后锅炉热效率为92.726 %,详见表4-1。
表4-1:额定负荷下锅炉热效率试验结果
4.2 空气预热器漏风试验
在300MW负荷下,进行了空气预热器漏风测试。使用烟气分析仪测量空气预热器出、入口氧量,进而计算漏风系数及漏风率。试验表明:机组负荷在300MW负荷下,左、右两侧的空预器风率分别为6.482%、6.923%。试验结果详见表4-2。
表4-2:空气预热器漏风测试结果
4.3 空预器入口NOX排放量的测试结果
在热效率试验对应的负荷下,在空预器入口测量其NOX的排放量,测量结果见表4-3。
表4-3:NOX排放量测试结果
(备注:折算到标准下的NOX排放量为折算到6%氧量下干烟气下的NOX排放量。)
5 结论
5.1 锅炉热效率对比分析
A修前,机组负荷在300MW、270MW、240MW时,锅炉热效率分别为92.581%、91.926%、90.524%。A修后,机组负荷在300MW、240MW、180MW时,锅炉热效率分别为91.375%、92.41%、92.484%。A级检修后,300MW负荷时锅炉热效率较低,主要原因是为降低NOX的排放量,该负荷下的建议运行氧量为2.3~3.3%,试验期间的运行氧量为2.65%,引起飞灰、底渣的含碳量较大,其中,飞灰含碳量为5.46%,较修前增加2.57%,底渣含碳量为8.21%,较修前增加1.91%,固体不完全燃烧损失2.654%,较修前增加1.49%,致使机组热效率下降。
5.2 空预器漏风率对比分析
A修前,机组负荷在300MW负荷下,A、B空气预热器漏风率分别为12.65%、10.91%,平均漏风率为11.78%。A修后,机组负荷在300MW负荷下,A、B空气预热器漏风率分别为 6.482%、6.923%,平均漏风率为6.703%,较A修前低5.08个百分点,降幅达到43%,空预器漏风治理效果显著。
5.3 NOX排放量分析
在300MW负荷下NOX排放量为424.25 mg/m3;在240MW负荷下的NOX排放量为513.15 mg/m3;在180MW负荷下的NOX排放量为533.3 mg/m3。在脱硝效率为82%时,对应的NOX排放量分别为76.4 mg/m3、92.4 mg/m3、96.0 mg/m3,均能满足《火电厂大气排放标准》(GB13223-2011)中对NOX的排放要求(标准为100 mg/m3)。
6 建议
1)在300MW负荷下,运行氧量偏低,固体不完全燃烧损失偏大,致使机组热效率下降,建议在该负荷下,在满足NOX排放的前提下,运行氧量采用高限值,提高燃料的完全燃烧程度。
2)应对一、二次风配风进行系统地调整,严格控制一次风率,增加二次风量,二次风采用“两头大,中间小”的配风方法,既要降低飞灰和底渣的含碳量,又要控制NOX排放浓度,保障机组的经济性、安全性和环保性。
3)根据煤质和负荷变化,合理控制一次风压,降低磨煤机中一次冷风用量,并设法消除锅炉本体及烟道各处漏风。
4)定期化验煤粉细度,通过调整磨煤机分离器折向挡板、磨煤机通风量等手段,控制煤粉细度在合格范围内。
5)锅炉定期吹灰,保持锅炉受热面清洁,提高传热效率。
6)加强燃料质量管理,把好燃料采购关,防止不合格的燃料入厂。加强燃煤混煤配煤管理,提高入炉煤混配的均匀性,使锅炉稳定运行,保证机组的经济性。
刘群杰(1977-),男,山西运城人,2002毕业于太原理工大学热能动力专业,工程师。