中频炉循环水的余热利用
2014-03-24纪创新王汝秀贾秀臣
纪创新,张 杰,王汝秀,贾秀臣
(中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心,山东 济南 250200)
中频炉循环水的余热利用
纪创新,张 杰,王汝秀,贾秀臣
(中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心,山东 济南 250200)
利用中频炉循环水余热加热澡堂用水,从能源的节约入手,最大限度减少蒸汽的使用,充分做到节能降耗。
中频炉循环水;余热;蒸汽;节能
铸造工厂是能源消耗型行业,能源的合理利用很重要。公司通过对3个厂区的中频炉循环水管道进行改造,利用循环水余热加热澡堂用水,节约蒸汽使用量。有效节约了能源,创造了一定的经济效益。
一、中频炉循环水余热利用的原理及实施过程
1.概况
在生产过程中,铸造3个厂区加工部中频炉使用较多,因中频炉循环水经高温炉体循环冷却后水温较高,在冷却过程中,热量损失严重,尤其是夏季,因冷却不到位,常常引发循环水超温报警,影响中频炉正常生产。针对此现象,公司组织技术人员进行考察论证,决定利用中频炉循环水余热加热澡堂用水。
2.改造方案
在电炉循环水出水管道处与中频炉冷却塔之间并接一条管道,用阀门控制水量,此管接入双纹管换热器与自来水换热后返回电炉循环水道,加热后的自来水直接引至澡堂水箱,在澡堂水箱进水口增加温度显示装置,值班人员可以随时调节澡堂水温。新增加的换热水与原澡堂加热水共存,以便于根据季节状况随时调节水温(图1)。
图1
3.双螺纹管换热器的优点
双螺纹管是根据用户不同的循环水量,设计换热管螺旋线的螺距及螺纹的深度,扎制而成的螺旋换热管件。利用流体在特制螺旋槽管内以一定流速旋转流动,达到湍流状态,管壁附近的流速增加,横向冲刷管壁,使水垢附着不到管壁上;该换热管是用特殊工艺制作的换热元件,本身有热胀冷缩的适应能力,收缩和膨胀还能起到自洁的作用;该换热管在正常运行时,由于螺旋作用,会产生固定范围高频颤动,使介质中的杂质处于悬浮状态,也是使管壁不会积垢的重要因素。
由于换热管由特制螺旋槽组成,蒸汽在传热面冷凝后所形成的水膜,迅速在螺旋槽内形成水滴,通过换热管的高频颤动,水滴被快速抛出,以清洁传热面,保持系统高效运行。该产品的传热系数约为汽—水6 000~7 000kcal/m2·h·℃、水—水4 000~5 000kcal/m2·h·℃。不锈钢换热管与管板的连接采用的是先焊接后胀接的加接方式,杜绝了循环水的泄漏条件。由于该换热器不易结水垢,能长期保持高效率运行,节能效果显著。据统计,该换热器比等离子改性体换热器换热效率提高1~3倍,是实施改造的理想产品。
4.项目实施过程
(1)在电炉循环水冷却塔旁增加水箱及换热器1台。
(2)在中频炉循环水出水口增设管道及旁路,把循环水引至换热器。增加旁路的目的是当换热器出现故障时,可以随时关掉阀门,不影响原来设备的使用。
(3)架设管道,把换热器换热的水经过管道引至澡堂,与原有方式供水协同调控水温。
(4)中频炉降温循环水出口温度50℃左右,经换热后的水温应在40℃左右,能够保证3个厂区4~10月洗澡用水,其余时间可进行冬季澡堂用水的预加热。
二、效益分析
改造后,对3个厂区的电炉循环水余热加热系统进行了跟踪调查,效果良好,尤其是在夏季,可大大减少蒸汽费用的支出,节能降耗。据2012年统计,平均每月可节约蒸汽250t,蒸汽价格为200元/t,年可节约蒸汽费用约60万元。同时对3台中频炉的循环水温度进行检测,冷却效果良好,夏季设备基本无报警现象,保证了正常生产。
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