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陕西某磷矿的选矿工艺研究

2014-02-15熊岐胜

云南化工 2014年6期
关键词:磷矿收剂细度

熊岐胜,彭 操

(1.西北有色地质勘查局711总队,陕西汉中 723000;2.云南省化工研究院,云南昆明 650228)

陕西某磷矿的选矿工艺研究

熊岐胜1,彭 操2

(1.西北有色地质勘查局711总队,陕西汉中 723000;2.云南省化工研究院,云南昆明 650228)

对陕西某磷矿(P2O5品位为28.53%、MgO质量分数为4.16%)采用一段粗选一段扫选工艺流程进行开路反浮选试验,通过浮选,可获得P2O5品位为34.12%,w(MgO)为0.074%的合格精矿,且产率为81.03%,P2O5回收率为96.90%,MgO的排除率为85.00%。

陕西;磷矿;反浮选;回收率;精矿

磷矿作为一种重要的战略资源,应用于国民生产的众多领域。我国磷矿资源丰富,居世界第3位[1]。随着磷化工的不断发展,国内高品质磷矿逐年减少,浮选厂磷矿原料呈现P2O5品位下降且杂质含量上升的趋势,从而制约了中低品位磷矿的利用[2],并给企业的生产带来一定的影响。近几年来,磷矿资源的利用价值越来越高,陕西某磷矿浮选厂准备利用中低品位磷矿,我们对其提供的磷矿矿样进行了选矿试验研究。

1 原矿化学分析

将制备好的原矿取样进行化学元素分析,结果见表1。

表1 原矿化学元素分析结果Table 1 Ore chemical element analysis results

2 试验内容

2.1 试验流程

根据选矿厂产品质量要求:精矿产品质量w(P2O5)≥31.5%,w(MgO)≤0.8%。想要将w(MgO)降至0.8%以下,最好采用反浮选脱镁工艺技术。所以,对此磷矿选用反浮选工艺流程,流程见图1。

图1 磷矿反浮选工艺流程图Figure 1 Flow chart of reversed flotation of phosphate

2.2 磨矿细度浮选试验

为了取得较好的浮选效果,使矿单体解离,确定合适的细度至关重要[3]。因此,对入选原矿进行了磨矿细度试验,以找出磨矿细度与磨矿时间之间的关系。试验结果见表2。

表2 磨矿细度与磨矿时间的关系Table 2 The relationship between the grinding fineness and grinding time

在粗选磷酸用量7.0 kg/t、捕收剂TF-55用量0.55 kg/t、再选磷酸用量1.0 kg/t的情况下,分别选粒径小于0.074 mm(200目)的比率为45%、55%、65%、75%的磨矿料进行浮选试验,以选择满足要求指标的、合适的磨矿细度。不同磨矿细度浮选试验结果见表3。

表3 不同磨矿细度的浮选试验结果Table 3 Different grinding fineness flotation test results

从表3看出,在相同药剂制度条件下,尽管磨矿细度在变化,但综合精矿(K+П)的P2O5品位与回收率基本不变;磨矿细度(即矿粒直径小于0.074 mm的比率,下同)超过45%后,精矿中P2O5、MgO的含量符合要求。结合实际生产,选择55%的磨矿细度作为下一步试验的细度。

2.3 入选原矿的筛析

对磨矿细度为55%的入选矿浆进行粒度筛析,结果见表4。

表4 入选矿浆的粒度筛析结果Table 4 Selected pulp size sieve analysis results

从表4看出,随着矿物从粗到细,P2O5品位逐渐降低,而MgO含量逐渐上升,这说明碳酸盐矿物易磨,易于单体解离。这也说明采用反浮选脱镁工艺是合理的。但小于0.038 mm的矿物中MgO分配率占53.68%,表明随着磨矿时间增长,碳酸盐矿物有泥化趋势,这是应当避免的;同时也说明了磨矿细度不应太细,才有利于脱出MgO。

2.4 药剂条件试验

2.4.1 磷酸用量

在捕收剂TF-55用量0.55 kg/t、再选磷酸1.0 kg/t的情况下,进行不同粗选磷酸用量试验,结果见表5。

表5 粗选磷酸用量的试验结果Table 5 Roughing phosphate dosage test results

由表5看出:随着粗选磷酸用量的增加,混合精矿产率、P2O5品位与回收率基本不变,但混合精矿中MgO的含量逐渐下降,这表明分选性逐渐提高;当磷酸用量达到6 kg/t后,混合精矿满足w(P2O5)≥31.5%、w(MgO)≤0.8%的要求。考虑到试验的稳妥性等因素,选取7kg/t磷酸用量开展下一步试验工作。

2.4.2 TF-55捕收剂用量

在粗选磷酸用量7.0kg/t、再选磷酸用量1.0kg/t的情况下,进行不同捕收剂TF-55用量试验,结果见表6。

表6 捕收剂用量的试验结果Table 6 Collector dosage test results

从表6看出:随着捕收剂TF-55用量的增加,尾矿泡沫产品产率增加,精矿P2O5品位上升、MgO含量逐渐降低,但精矿P2O5回收率有所下降;当捕收剂TF-55用量为0.45 kg/t时,尾矿MgO排除率85.13%,且综合精矿中w(MgO)为0.75%,各项指标均已符合要求。为了保证试验的稳定性,选取捕收剂TF-55用量为0.50 kg/t。

2.4.3 再选磷酸用量

为了提高最终精矿的P2O5回收率,对粗选泡沫产品增加一次再选作业。在粗选磷酸用量7.0 kg/t,捕收剂TF-55用量0.50 kg/t的条件下进行试验,结果见表7。

从表7中看出,再选作业适当添加磷酸,有利于增强分选性,且磷酸用量在1.0 kg/t时,指标最佳。

2.4.4 捕收剂PA-64用量

在粗选磷酸7.0 kg/t、再选磷酸用量1.0 kg/t的条件下,进行不同用量的捕收剂PA-64试验,结果见表8。

表7 再选磷酸用量的试验结果Table 7 Re-election phosphate dosage test results

表8 捕收剂PA-64用量的试验结果Table 8 Collector dosage of PA-64 test results

从表8中看出:随着捕收剂PA-64用量的增加,尾矿泡沫产品产率越大,精矿P2O5品位上升,MgO含量降低,但是P2O5回收率逐渐下降;当捕收剂用量0.60 kg/t时,精矿w(MgO)为0.80%。为了保证试验的稳定性,捕收剂PA-64用量确定为0.65 kg/t。

3 结语

1)针对陕西某磷矿中镁含量较高的特点,采用反浮选脱镁工艺,并找到了TF-55和PA-64两种反浮选脱镁药剂。通过浮选试验,都能获得较好的选别指标。

2)采用一粗一扫反浮选工艺开路试验。当原矿w(P2O5)为28.53%、w(MgO)为4.16%、磨矿细度为矿粒直径小于0.074 mm的比率是55%时,可获得综合精矿(K+П)的w(P2O5)为34.12%、w(MgO)为0.77%,且产率为81.03%,P2O5回收率为96.90%,MgO的排除率达85.00%。

[1] 李成秀,文书明.我国磷矿选矿现状及其进展[J].矿产综合利用,2010(2):22-25.

[2] 赵凤婷.双反浮选工艺在胶磷矿选别中的应用[J].磷肥与复肥,2010,25(2):70-71.

[3] 唐云,张覃.磷矿石浮选中磨矿细度的确定[J].贵州工业大学学报,1998,27(3):92-93.

Study on mineral processing technology of a phosphate mine in Shaanxi

XIONG Qi-sheng1,PENG Cao2

(1.The 711 corps of Northwest Nonferrous Geological Exploration Bureau,Hanzhong 723000,China;2.Yunnan Chemical Research Institute,kunming 650228,China)

Open circuit reverse flotation test with one roughing and one scavenging process is done for Shaanxi certain phosphate(P2O5grade of 28.53%,MgO content was 4.16%).By flotation,the qualified concentrate with P2O5grade of 34.12%,the content of MgO 0.77%,the yield of 81.03%,the recovery rate of P2O5of 96.90%,MgO removal rate of 85%can be obtained.

Shaanxi;phosphorite;reverse flotation;recovery rate;concentrate

TD95

A

1004-275X(2014)06-0026-05

12.3969/j.issn.1004-275X.2014.06.007

熊岐胜(1982-),男,陕西汉中人,工程师,主要研究方向为矿产资源综合利用及二次资源、固体废弃物中有价金属的提取及资源化。

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