焦炉炉温横排均匀性调节的研究与应用
2014-01-13郝建强
郝建强
(西山煤气化有限责任公司,山西 古交 030200)
山西西山煤气化焦化一厂焦炉型号为TJL5550D,于2010 年12 月31 日投产。投产后的焦炉产量为旧系统的6 倍,但煤气净化系统仍使用旧净化系统,煤气净化无法满足要求。焦炉加热所使用的回炉煤气是荒煤气,荒煤气中含有大量的萘渣和焦油,进入加热系统中极易堵塞管道,致使管道内煤气压力分布不均匀,造成横排温度不均匀而影响焦炭质量。
横排温度的调节是焦炉调火工作的主要项目之一,横排温度的好坏,表明燃烧室各火道的供热,这不仅关系到炭化室内焦饼能否均匀成熟,而且关系到焦炉的正常生产,直接影响焦炭质量。
1 现状分析
焦炉炉温不均匀,焦炭质量波动较大,车间采用了测量全炉横排温度的方法结合吸力进行调节,但是对于每排32 个火道,煤气分布在横管中的压力极不均匀,通常是中间多两边少,致使炉温也是中间高炉边低,此方法无法满足炉温的调节。而后又使用在喷嘴内插铁丝的方法减小中间喷嘴的煤气流量,将煤气向两边导流,以增加边火道喷嘴的煤气流量。起初此方法有效,经过1 周左右,插铁丝的喷嘴全部被焦油堵塞,炉温不均匀的程度更加严重。为了保证炉温正常及合格焦炭质量,亟须解决此问题。
2 技术分析
该厂选定5 排火作为实验火道,进行炉温调节,在2012 年2 月,对28 ~32 排的温度进行横排测量,见表1。
制作以上5 排火的横排温度曲线图,见图1。
图1 5 排横排炉温曲线图
标准温度为1 170℃,以标准温度的正负20℃为合格温度计算,5 排火温度的横排均匀系数为0.33 ~0.45。
从表1 和图1 可以看出,横排的温度整体呈现中间温度高两边温度低的走势,尤其是两边的炉头温度相差较大。因此,可以看出横管内的煤气分布:中间的煤气量分配多,两边的煤气量逐渐减少,炉头煤气分配量最少,加之炉头散热较多,所以温度最低。
通过对现场的观察和研究并结合当前的结焦时间,找出了解决问题的方法:通过对每排火道的煤气喷嘴孔板孔径大小进行调节,达到煤气流量均匀分布的目的。但是由于使用的是荒煤气回炉加热,其中,焦油、萘渣沉积较多,所以在调节喷嘴的孔板之前需要清理干净横管,使管内各点压力基本相同。原设计喷嘴孔板直径排列表见表2。
表1 28 ~32 排横排温度测量表
表2 原设计喷嘴孔板直径排列表
通过以上分析并结合现场反复试验得出:在煤气主管压力和小烟道进风口开度相同的情况下,根据变量气流基本公式与流量和阻力的对比公式,计算出各下喷管内孔板的直径,再根据实际工作经验结合温度情况逐步进行试验。
首先,清理干净横管及喷嘴内的杂质,取出小孔板内的铁丝,对横排立火道小孔板进行调节。
通过表1,表2 的对比发现,17 ~27 号立火道温度较高而两边炉头温度较低,通过降低17 ~27 号立火道小孔板的孔径控制横管中间的煤气分配量,并增加两边炉头火道孔板的直径,增加了煤气的流量。
此时再次测量所抽查的5 个横排温度,见表3。
调节小孔板排列后抽查这5 个横排炉温的温度曲线图见图2。
图2 调节后5 排横排炉温曲线图
表3 喷嘴孔板直径调节后28 ~32 排横排温度测量表
标准温度还是1 170℃,以标准温度的正负20℃为合格温度,计算出的横排均匀系数为0.68。调节后小孔板直径排列见表4。
表4 调节后小孔板直径排列表
所测5 个横排温度均是按以上孔板直径进行排列,由于各排火道所处的位置与主管内煤气压力分布都有所差异,因此,从表3 中可以看出12 ~27 号立火道温度还是较高,已达到了合格的上限。所以,根据温度所对应的孔板排列将12 ~16 号、21 ~27 号的孔板直径由10.5 mm 更换为10 mm,17 ~20 号由10 mm 降到9.5 mm,从而降低此处的煤气分配量,达到横排温度合格的均匀系数。
3 结束语
调节后,通过2 个月的观察,发现通过对焦炉横排下喷管小孔板的合理调整,能够改善横排温度的均匀性,从而达到温度均匀的目的,降低了工人的劳动强度,解决了在投产初期焦炉加热不均匀问题,有效地提高了焦炭质量,可为下喷式加热焦炉提供借鉴。
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