铁道车轴用钢LZW的生产试制
2014-01-03贾勇
贾勇
摘 要:AAR K型铁道车轴用钢LZW的力学性能指标、探伤要求更加严格,我们针对所要求的力学性能指标制定了适当的化学成分、热处理制度和严格的生产试制方案。产品试制成功。
关键词:铁道车辆用钢;LZW;化学成分;热处理制度;试制
1 前言
AAR K型车轴用LZW钢坯是北满特钢新开发的铁道车辆用钢坯,与以前生产的LZ50钢相比,LZW钢增加了微量的Cr、Ni、Mo、V合金元素(见表1),同时力学性能指标有了提高(见表2),氧含量、非金属夹杂物、晶粒度及低倍质量要求更加严格,最为主要的是轧制260mm*260mm的轴坯,超声波探伤是按照SEP1921,D/d级标准合格。
表1 LZW钢的化学成分(质量分数,%)
表2 LZW钢的力学性能
其它检验指标:氧含量≤15ppm;A、B、C、D各类夹杂物不大于1.5级;晶粒度≥6级;倍组织:一般疏松、中心疏松、锭型偏析均应不大于2.0级,点状偏析应不大于1.0级。
2 试制方案
根据力学性能指标,我们策划了LZW钢的内控化学成分(见表3),并制定了生产工艺路线。
表3 LZW钢内控化学成分(质量分数,%)
生产试制工艺路线:
EBT电炉→LF+VD→浇注钢锭→热送轧钢→钢锭加热→轧制→缓冷→清理→探伤→检查→上交。
3 产品试制
3.1 电炉冶炼
为保证钢液的纯净度,选用优质废钢,并且生铁配入量不低于20%,在冶炼过程中不断加入碳粉等增碳剂造泡沫渣,充分利用C-O的激烈反应沸腾,促进夹杂物和气体的上浮并随钢渣流出。
3.2 LF精炼
钢包到LF位后先给电升温化渣,然后采用铝线及铝粒进行沉淀脱氧及扩散脱氧,由于要求氧含量较低,不使用Fe-Si脫氧剂,保证精炼达到白渣。
3.3 真空精炼
为降低钢液中气体含量,采用VD进行脱气处理,要求在真空度≤67Pa下保持时间≥15分钟,真空期间采用大氩气搅拌,以利于气体的溢出和夹杂物的上浮。
3.4 钢锭浇注
浇注5.8吨钢锭,为加强帽口补缩的效果,延迟帽口端钢水凝固,在浇注后帽口加入2袋发热剂和一袋碳化稻壳。
冶炼后实际的化学成分见表4,从表中可见,实际化学成分达到了设计的内控要求。
表4 LZW钢的实际化学成分(质量分数,%)
3.5 加热、轧制及试样热处理
3.5.1 钢锭热功送轧钢后,为保证钢锭透烧,加热温度采取1280-1300℃。
3.5.2 保证足够的切头、切尾量。
3.5.3 轧制后及时缓冷,保证缓冷时间。
3.5.4 试样采用两次热处理,保证试样性能达到标准要求。
3.6 产品质量
LZW成品钢坯经过探伤,结果完全满足标准要求。取片检验,具体的检验结果见表5。
表5 LZW钢的力学检验结果
其实检验结果全部达到标准要求,具体数据如下:
成品氢含量:0.85PPm;
成品氧含量:8 PPm;
晶粒度:7级;
低倍组织:中心疏松:0;一般疏松:1.5;一般点状偏析:0;锭型偏析:0;边缘点状偏析:0。
非金属夹杂物:D细:0;D粗0;C细:0;C粗0;B细:0.5;B粗0;A细:0;A粗:0。
低倍照片:Macro photograph
4 结束语
AAR K型车轴用LZW钢完全满足用户严格的超声波表面探伤要求,力学性能、高低倍检验也符合要求。经过检验,该产品冶金质量稳定,性能优良,各项检验指标完全符合技术条件的要求。这说明我们的试验方案是正确的,产品试制是成功的。