电炉变压器故障原因分析及对策
2013-12-07麻林伟朱三军牛红亚孙晓光
麻林伟,朱三军,李 丹 ,牛红亚,孙晓光
(1.中国平煤神马集团汝州电化有限公司;2.中国平煤神马集团瑞平电厂,河南 平 顶山 4 67500)
电炉变压器是电石炉中重要电气设备之一,目前,大型电石炉自然功率因数偏低的问题已被关注。为了提高功率因数,中平能化集团汝州电化有限公司7#电石炉在星接转角接运行后,投入无功补偿电容时电炉变压器产生了重瓦斯信号报警。之后对变压器油样进行了气相色谱诊断及现场综合试验分析,查出了电炉变压器故障原因,并采取有效措施,确保了电石炉变压器安全稳定运行。
一、电石炉变压器故障现象
中平能化集团汝州电化有限公司7#30 000kV·A电石炉变压器型号:HCDSPZ-10000/110×3(3台单相电炉变压器),27档有载调压,输出电压138~246V,每档电压级差4V。7#电石炉于2012年9月26日停炉检修,于2013年元月25日开炉送电,元月29日当烘好炉星形转三角形运行时,当时电石炉总负荷10 000kV·A,功率因数0.84。在投入无功补偿电容器组(6 000kVar,型号:BFM12√3-334-1W)的瞬间,电炉变压器进线开关跳闸。同时,3台单相炉变压器重瓦斯信号报警。事故发生后,经现场检查,发现B相变压器瓦斯气体室被充满;A、C相变压器瓦斯气体室各充一半,气体易燃。此时无功补偿真空开关出线端子弧光短路。现从三个方面进行分析。
二、故障原因分析
1.电炉变压器油样气相色谱诊断
气相色谱分析:气体先溶于油中,超过油的溶解限度时会形成游离气体,这些气体的组成成份与设备故障的类型及严重程度密切相关,所以气相色谱诊断分析能发现设备内部是否存在故障、故障部位及发展状况。因此,首先
对该电石炉3台变压器进行了油样气相色谱分析(表1)。
表1 电炉变压器油样气相色谱诊断性分析数据 μL/L
依据DL/T722-2000标准,表1中乙炔含量超过注意值,判断为变压器内部电弧放电故障。
2.电炉变压器现场试验
(1)综合试验。
经现场测定,A、B、C三相绝缘电阻为105.6GΩ/1 194,吸收比2.24,介损0.32~0.37%,电容量71 739PF,直流泄漏40kV/5μA,耐压63kV。以上试验数据与原试验报告对比,未发现异常现象。
(2)直流电阻试验。
A、C两相高、中压线圈试验数据与原试验报告数据相同;B相高压线圈开路,中压线圈试验数据与原试验报告数据有误差。说明B相高压线圈电弧放电,存在线圈烧断或烧毁现象。
(3)空载试验。
首先对A相电炉变压器试验,将其有载调压开关调至14档位置,二次额定电压193V。自电炉变输出端加入试验电压,当试验电压升至120V,电流在75A时,试验变压器电磁振动声大,试验电压由120V逐步降到50V,实验电流由75A逐步升高400A时跳闸。时间约3min,电炉变压器轻瓦斯信号报警。B、C两相电炉变压器空载试验现象与A相基本相同,说明A、B、C三相电炉变压器内部线圈都有击穿放电现象。
3.外部原因分析
该电石炉变压器采用TBB型10kV中压补偿,当总补偿容量10 800kVar,分两组,a组4 880kVar,b组6 000kVar。
(1)由于新开电炉,总容量30 000kV·A,当其负荷升至10 000kV·A时,炉内温度较低,电极电弧还不稳定,此时投入6 000kVar无功补偿量,造成操作过补偿现象。
(2)由于无功补偿设备现场环境较差,灰尘较大,无功补偿电容开关相间绝缘降低。当投无功补偿电容时,引发三相无功补偿真空开关出线端子间弧光短路,引起电炉变压器中压线圈短路,导至电炉变压器高压、中压线圈烧断及变形。
三、防范措施
(1)无功补偿电容真空开关上下端子用3240绝缘板隔开,防止环境污染、灰尘聚集引起真空开关端子间绝缘降低,并定时清理灰尘。
(2)对于新开的电石炉,当电炉负荷达到70%以上,功率因数在0.85以下时,在确定突加无功补偿设备时,可先投入4 800kVar无功补偿量;当电炉变压器达到额定功率,如功率因数在0.85以下时,再投入6 000kVar无功补偿量。
四、结语
该电炉变压器产生的重瓦斯气体故障,通过变压器油样气相色谱诊断、现场试验及外部因素三方面综合分析,查出故障原因,并采取有效措施,消除故障隐患,确保了设备安全稳定运行。
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