静电除尘器改分室定位反吹布袋除尘器
2013-12-07李红
李 红
(中国石油胜利油田胜利电厂,山东 东 营 2 57087)
某热电厂1#机组于1992年投产运行,锅炉所配2GP158D-2型静电除尘器其中包括GGAJ02E2型自动控制系统,振打、排灰系统,灰斗为蒸汽加热,采用水力除灰方式,原设计除尘效率为98%。该设备已经投产运行10多年,老化严重,除尘效率低下,排出烟气含尘浓度达到540mg/m3以上,远远超标,给环境带来严重危害。为此,迫切需要对原静电除尘器进行改造。经考查论证,选用了当时国家重点推荐产品FMFBD型分室定位反吹布袋除尘器。
一、改造方案
1.改造的基本原则
(1)采用代布袋式除尘器,确保排放浓度不大于20mg/m3。
(2)设备运行可靠,可切换检修,不影响机组正常运行。
(3)利用原电除尘器的外壳结构,节约资金投入。
2.改造步骤
(1)拆除原电除尘器供电装置、阳极装置、阴极装置、电加热和阴阳极振打装置。
(2)在除尘器的进出口烟道,安装8只截止阀,使除尘器变成4单台袋式除尘器组合形式,并能单独控制运行。
(3)在除尘器的进口烟道,安装漏风率为零的冷风阀8只,每单台袋式除尘器在线切换检修前,可以进行通风降温,便于及时检修。
(4)修复和重组静电除尘器的气流分布板,使气流分布不均匀度≤25%。
(5)在电除尘器的电场内水平安装袋式除尘器的花板,分隔成上部的净化烟气室和下部的含尘烟气室,并在花板上安装滤袋;在袋式除尘器的上盖和净气室内,安装8套分室定位反吹机构与128套分室装置,把袋式除尘器分成128个袋室,共有2 944条滤袋;在花板上安装玻璃纤维滤袋,内装自重张紧式高密度袋笼,保证滤袋良好的清灰效果。
(6)在引风机出口处与袋式除尘器的分室定位反吹机构之间连接1条反吹风管,同时并联1台增压反吹风机,把引风机出口1%左右的净化烟气作为清灰气源用于实现净化烟气反吹清灰。
(7)每单台除尘器的净气室安装检修门和滤袋破损检测观察装置,可方便地对袋式除尘器的过滤、清灰工作系统进行检修和维护。
(8)每单台除尘器的入口管段安装粉尘预涂装置,在油点炉或油煤混烧时,提前对除尘器滤袋进行粉尘预涂,有效防止油污糊袋现象的发生。
(9)每单台除尘器安装1套差压仪,用于定阻力自动清灰控制;原电除尘器控制室内,安装三面袋式除尘器控制柜,实现设备自动控制。
3.FMFBD型分室定位反吹袋式除尘器的主要性能技术参数(见表1)
表1 FMFB-8000风室定位反吹袋式除尘器的主要技术性能参数
二、FMFBD型分室定位反吹袋式除尘器工作流程及原理
1.除尘器系统结构(图1)
除尘器系统结构见图1。
图1 袋式除尘器结构示意图
2.工作原理
锅炉烟气通过进气烟箱进入除尘器的进风口,先经2层多孔式气流分布板,较大的尘粒和未燃尽的煤尘粒被碰撞阻挡直接坠人一电场灰斗。之后烟气经气流分布板,以<1.2m/s的速度进入滤袋室,再以<1m/min速度经滤袋过滤,最后通过净气室由出风口排出。
随着时间的延长,被阻留在滤袋外表面的烟尘也逐渐增多,阻力增大。当差压计测得除尘器阻力增大到上限设定值时,输出启动信号,分室定位反吹机构启动,把锅炉引风机出口的净化后烟气抽回,第一单台除尘器进入清灰状态,反吹风口从停止位置转到第一个袋室的出风口,开始清灰。此时,屏蔽了该袋室的过滤气流,在离开了过滤工作线的同时,又导通了净化烟气,从滤袋的上口反向吹入滤袋内表面,吹落附着在滤袋外表面的粉尘层。该袋室清灰完毕即恢复到过滤状态,下一个相邻的袋室又进入离线清灰状态。直至整台除尘器的每个袋室的滤袋均清灰一次(或数次),整台除尘器阻力下降到规定下限设定值时,输出停机信号,分室定位回转机构停机,完成清灰工作。清落的粉尘集于灰斗,经卸灰机卸入除灰系统。
三、效果与建议
改造实施并投入运后,经测试得出设备平均运行阻力为1 100Pa,最大运行阻力为1 200Pa,清灰间隔时间2h以上,进出口截止阀开关可靠,漏风率<1%,检修安全方便。烟尘排放浓度在30mg/m3左右,多年运行后,仍不大于100mg/m3,远低于国家标准。同时节约了静电除尘器耗用的电量,降低了运行维护成本。但是存在着布袋用料容易疲劳破损、使用寿命短的问题,仍有待进一步研究改进。