制氢站焦炉煤气压缩系统的完善及优化
2013-12-06张宝强赵家龙
张宝强,赵家龙,杨 兵
(马鞍山钢铁股份有限公司第二能源总厂,安徽马鞍山 243000)
1 前言
为满足炼钢板坯切割工艺的需求,马钢第二能源总厂制氢站配置了2台K S 31 L T X型螺杆压缩机,属容积型旋转式压缩机,工作原理是通过工作容积的减少来提升煤气压力的,根据需要,通过设定参数可将煤气压力提升至0.8~0.85M Pa。经过2年多的运行,由于设备设计制造等方面的缺陷,压缩机出现不同程度的问题,影响了产品煤气的质量。
2 制氢站压缩系统工艺介绍
具体工艺为TSA净化后焦炉煤气通过入口过滤器除去焦炉煤气中的尘埃杂质,进入压缩机的吸气腔进行压缩,压缩过程中焦炉煤气与润滑油混合,经压缩后的油气混合物被排入到压缩机机组的油回收槽中进行冷却,再进入油槽两端的过滤器进行一次分离,含少量油的焦炉煤气再依次经过煤气冷却器、排液分离器进入缓冲罐,通过新增的除油过滤器对煤气中的油进行二次分离,最终将干净煤气送往炼钢用户及200#预处理工序。
3 压缩机控制系统的完善和优化
3.1 存在问题
压缩机PLC控制柜内部除采用了简单的双电源并联输出(非冗余设计)外,CPU及其内部通讯模块均未采用冗余设计,CPU与触摸屏通过D P方式连接,但在线数据的读取及控制均未以以太网的形式连接到现场DCS控制系统中。实际操作时,压缩机启动、停止、紧急停机仅限在控制柜或现场机旁操作箱上完成,数据只能在触摸屏上查询,且趋势曲线记录只有15min,报警记录的数量也有限,这给运行人员监控压缩机运行及采集数据带来不便。
3.2 完善、优化措施及效果
采用点对点通讯方式连接备用压缩机,在线通过读取P L C程序后并参考厂家提供的通讯数据表,对各个工艺测点(模拟量和开关量)与触摸屏上数据进行比对,整理出所有测点内部地址。用H M I组态软件(WinCC 6.0版)绘制工艺、趋势、PID、设定值及光字牌画面,并按工艺需求添加所需测点及趋势曲线。
改造完成后,位于操作台上的人机界面从PLC内部读取所有数据,采用与触摸屏基本相同的工作模式,完全实现了控制方式从控制盘移植到中控室D C S系统。现在,运行人员只需把画面切换至压缩机画面,就能对压缩机的运行状况进行监控,数据采集也很方便,曲线及报警信息的记录时间可以保存3个月或更长时间。
42#螺杆压缩机液压系统内漏的分析及处理
4.1 存在问题
2#机组自投运以来,控制油液位持续下降,根据压缩机在2007年10月和11月40多天的数据分析,压缩机每运行24h平均漏油8L左右。据不完全统计,补充控制油约700多升。
4.2 原因分析
现场无油泄漏的痕迹,根据油回收槽液位的数据统计,初步判断2#机控制油可能泄漏至气缸,与润滑油、煤气形成的混合物一起回到油回收槽。通过试验表明,控制油泄漏主要发生在1级、2级滑阀动作幅度比较大的情况。后经解体检测,发现部分部件组装时公差较大,是导致控制油内漏的主因。
4.3 整改及效果
针对2#压缩机控制油内漏问题,厂方几次对压缩机滑阀进行检查,更换周围部件的密封件、一级滑阀内密封环的O型圈、金属环及环盖,问题未得到解决,通过施加油压的方法对怀疑漏油的密封处检查,初步断定泄漏点在第一段密封处。
2011年7月,对压缩机解体检查,发现低压段液压缸底部密封环盖压盖面有加工遗留的凸点,滑阀驱动轴轴向有微小的伤痕,再次更换了密封材料及滑阀驱动轴,低压处密封环盖压盖重新加工,降低油回收槽的液位,试运行发现控制油液位仍然以0.3 L/h的速度下降,问题依然存在。通过与厂方技术交流,12月初对压缩机本体进行了大修,更换高压、低压侧的液压缸、机械密封、活塞密封、轴承、气缸及密封用的O型密封圈。压缩机运行至今控制油液位无明显下降,内漏问题得到解决。
5 出口煤气气液夹带严重的分析及处理
5.1 存在问题
自投运以来,用户多次反映切割煤气质量不合格,经常堵塞烧嘴,通过跟踪200#预处理系统进、出后的煤气质量,发现200#填料已失效。
5.2 原因分析
注油螺杆压缩机中,压缩气体的同时,大量的油被喷入压缩机的齿间容积,这些油与煤气形成油气混合物,在经历压缩和排气过程后,被排到机组的油气分离器中,为了降低排气中的含油量和循环使用润滑油,必须有效的利用油气分离器把润滑油从气体中分离出来。煤气出口含油量过高的原因有以下几点:
(1)排气温度和压力过高,润滑油的饱和蒸汽压过高。在压缩煤气与润滑油形成的油气混合物中,润滑油以气相和液相两种形式存在,处于气相的润滑油是由液相的润滑油蒸发所产生的,其数量的多少除取决于油气混合物的压力和温度外,还与润滑油的饱和蒸汽压有关。油气混合物的压力和温度愈高,则气相的油愈多;饱和蒸汽压愈低,则气相的油愈少。气相油与其他气体类似,无法用机械方法予以分离,只能用化学方法清除。
(2)缺少二次油分离装置。喷油螺杆压缩机工艺设计时,气路系统中,要求被压缩煤气经过入口过滤器出去煤气中的尘埃、杂质后,进入压缩机的吸气腔,在压缩的过程中与润滑油混合,经压缩后的油气混合物被排入到一次油分离器中,在经过二次油分离器进一步分离后,把洁净的煤气送到下游用户。油路系统中,润滑油经过温控阀进入油冷却器,再经过油过滤器除去杂质微粒后,大多数的润滑油被喷入压缩机的压缩腔,其余润滑油分别通向轴承、轴封等处,起到润滑、密封的作用。最后,所有的润滑油均与被压缩气体一起排入一次油分离器中,分离出大多数的润滑油,以便循环使用。在二次油分离器中分离出少量的润滑油,也被引回到吸气侧的低压处。
5.3 改造思路及效果
降低排气含油量的方法之一是,降低排气压力和温度,在实际工况中,出口煤气压力设计是根据工艺要求的,排气温度不允许低到水蒸气被冷凝的程度;方法之二是,采用饱和蒸汽压较低的润滑油,如合成油和半合成油,具有相当低的饱和蒸汽压,特性稳定,不易挥发,能达到更高的粘度。最有效的方法是增加二次除油装置。查阅相关资料发现以超细玻璃纤维为材料的除油过滤器,效果佳、寿命长、压降小,这类过滤元件可以使气体中的含油量降至(5~10)×10-6m3。
为保障产品煤气质量,延长200#预处理塔填料的使用寿命,经讨论决定在切割气管道上增加一套除油装置,2008年10月利用炼钢停产检修机会,在焦炉煤气缓冲罐的出口管道上增加了两台除油过滤器,在实际运行过程中效果明显。
6 结语
通过长期的摸索探讨,工艺的不断优化,使压缩机运行日趋稳定,煤气品质得到大幅度的提高。