2.1 MPa变换气脱硫改造小结
2013-12-02陶建成王全希毛克军
陶建成,王全希,毛克军
(河南晋开集团武陟绿宇化工有限公司,河南焦作 454951)
我公司原2.1 MPa 变脱装置,采用碱液脱硫,加脱硫催化剂,由于前面变换工艺的调整,变脱运行很不稳定,通过不断的摸索改进,设备改造,变脱达到稳定运行,工艺物料消耗大幅度降低。具体改造情况如下。
1 改造前情况
变换工艺变化后,变脱运行不稳定,原变换工艺:0.8 MPa 全低变和0.8 MPa 中串低变换各一套,变换后经过压缩机三段压缩到2.1 MPa 后,经过冷却,分离油水后进2.1 MPa 变脱。变脱运行一直比较稳定。现变换工艺:2010 年9 月份新上一套2.1 MPa 无饱和热水塔的变换装置。变换气经过变换分离器分离油水后去2.1 MPa 变脱。该装置投运之后,变脱运行不正常。首先是碱液起泡,气相带液。其次,再生不好,不出硫泡沫。
2 变脱工艺的改进
2.1 原因分析
变换投运之后,针对“变脱碱液起泡,气相带液。再生不好,不出硫泡沫。”的问题,我们分析:造成“变脱碱液起泡,气相带液”的主要原因是新上2.1 MPa 无饱和热水塔的变换装置引起的;“再生不好,不出硫泡沫”的原因主要是为解决带液问题,加植物油较多,再生温度控制过高引起的。
“再生不好,不出硫泡沫”造成了严重的恶果。硫膏沉积在吸收塔内、缓冲槽及再生槽底部。吸收塔内的三层分布器均堵塞,填料堵塞,阻力达到0.1~0.15 MPa,被迫将三层分布器全部掏出来,填料1~2 个月停车清洗一次。
2.2 工艺改进
①脱硫催化剂的改进:针对脱硫液易起泡带液,通过改进催化剂的配方,消除起泡现象。同时根据国内的报道,新型纳米脱硫剂具有防堵塞功效,同时了解兄弟厂家的使用情况,我们决定在原催化剂的基础上增加了该催化剂。经过改进后,带液情况减轻,清洗填料的周期延长至3~4 个月。②复合型洗塔剂的使用:为解决变脱塔阻力不稳定,有托液现象,需要增加一种清洗剂,具有连续清塔功能,防止堵塞现象的发生,同时对碱液无副作用,不影响碱液吸收和再生。针对这种情况,加入一种复合型洗塔剂。使用半个月以后,逐步看到效果,堵塞周期逐步延长,带液次数越来越少。③适当向系统加植物油。每个班都要向贫液槽内加植物油,有利于降低系统阻力。④再生温度的正常控制:随着变脱塔阻力的稳定,带液次数减少,逐步将再生温度控制到38~42 ℃,再生槽上部泡沫逐步形成。从近半年的运行情况看,再生槽出泡沫基本正常,变脱塔填料也没再掏出清洗。
2.3 达到的效果
经过改进工艺条件,基本解决了变换工艺改变后2.1 MPa 变脱运行不正常的情况。在实际运行中逐步摸索、采取措施、观察效果,逐步得到解决。
2.4 存在的问题
虽然2.1 MPa 变脱运行基本正常,但运行费用较2010 年9 月份之前有较大增加。
3 变脱设备改造
3.1 设备存在问题
工艺改进后,虽然变脱运行基本正常,但设备仍然存在问题,导致工艺物料消耗高,运行费用升高。
①变脱塔能力偏小。气量:51 000 Nm3/h,碱液流量:288 m3/h 情况下,操作气速0.15 m/s,喷淋密度达到64.7 m3/m2·h。在高气速下,开一台288 m3/h 变脱泵,流量加不满。若加满流量,塔内发生拦液现象,阻力增加。②再生槽结构不合理。规格Φ5 200 mm/4 000 mm,H=6 700 mm,Φ4 000 mm 为富液槽,Φ5 200 mm/4 000 mm 的环隙为贫液槽。当再生效果差时,贫液槽内积存硫沉淀,非常坚硬,难以清理。同时带到塔内,沉积在填料上。
3.2 设备改造状况
针对运行过程中存在问题,对设备进行改造:新制作一台Φ3 200 mm 变脱塔;再生槽改造:将贫液槽与富液槽分开设置。改造前后设备状况见表1。
表1 改造前后设备的状况
3.3 改造后运行情况
设备改造后,于2012 年7 月份投入运行,从近9 个月的运行情况看,达到了预期效果,运行稳定,工艺物料消耗大幅度降低。主要表现在以下四方面:①17 机[M8(3)机,36 m3/h]满负荷运行,气量约56 000 Nm3/h 情况下,开一台变脱泵加满流量条件下,操作气速0.092 m/s,喷淋密度35.8 m3/(m2·h)。系统压差稳定在0.025 MPa,脱硫效率稳定。改造前后脱硫效率及消耗见表2。②塔内未发生拦液现象,气相未发生带液现象。③由于变脱塔运行稳定,变脱泵流量稳定,碱液温度稳定在36~42 ℃,再生正常,出硫泡沫较好,但每班仍需要加少量植物油。④工艺物料消耗降低,运行成本降低。⑤不再因为由于填料堵塞系统阻力增加、气体带液被迫停产检修。
表2 改动前后脱硫效率及消耗统计表
4 结论
变换工艺调整以后,变脱工艺要及时调整,适应前边工艺的变化;设备能力要适中,结构要合理,不易堵塞,操作气速0.08~0.15 m/s,喷淋密度35~50 m3/m2·h 比较适合;选择合适的脱硫剂,既有利于提高脱硫效率,又具有清洗能力,不易堵塔,同时也要考虑经济性、环保性。