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厚平板类铸件叠箱造型浇注系统设计研究

2013-11-20王永宏安少妮程行东曲泽茂

铸造设备与工艺 2013年1期
关键词:充型夹渣冒口

王永宏,安少妮,程行东,曲泽茂

(宁夏共享装备有限公司,宁夏银川 750021)

图1 所示铸件是我司长期生产的平板导轨类铸件。其重量37 kg,最大壁厚60 mm,最小壁厚45 mm,最大尺寸514 mm。属于较厚断面平板类铸件。前期工艺采取普通模板造型,使用770 mm×550 mm标准砂箱,每箱2件。砂铁比4.3∶1,工艺出品率65%。主要存在的问题是砂铁比高,工艺出品率低。严重影响了此件的生产成本。为了解决这一问题,结合自身现有比较成熟的无箱造型工艺,同时不断改进,使得此问题得到很好解决,同时铸件质量也得到了提高。

图1 导轨三维模型

1 工艺设计

1.1 吃砂量设计

为了保证砂型具有足够的强度和刚度,砂型应有足够的吃砂量,吃砂量的大小不仅直接影响着铸件的成本,同时还是无箱造型能否成功浇注的关键因素。对于胀箱力大的铸件可在造型时埋入芯骨以增强砂型刚性,这样可以有效地解决无箱造型跑火问题。在进行吃砂量选择时应注意几点:1)成本;2)型砂具有足够的强度;3)浇注过程由于树脂燃烧和操作者紧实度不足等对型砂强度的影响;4)方便操作,避免合箱过程出现夹泥缺陷。

结合以上因素以及本厂型砂强度。铸件距离四边的距离(即吃砂量)定为60 mm。考虑到铸件之间的热影响对硬度的影响,将底部吃砂量定为60 mm。具体砂芯尺寸如图2所示.并对侧边吃砂量是否足够做了简单的验算。表1为生产此铸件的型砂配方和其强度值。

表1 型砂配方和其强度值

强度(吃砂量)验算:

铸件胀箱力 F=71 AH(kN)[1]

式中:

A——铸型中被铁液占据空间的垂直投影面积,m2;

H——铸件高度与上砂型高度之和,m;

其芯子样式如图3所示。

图2 砂芯尺寸

图3 最初设计方案

A=0.24 m2,H=0.16 m,

计算得F=2.73 kN.

由于P=F/S,

式中:P——芯子所受到的拉应力,MPa;

F——芯子所受到的胀箱力,N;

S——芯子所受力的垂直方向上的截面积,m2.

考虑到紧实的不稳定性以及浇注后树脂分解等因素,安全系数按照4计算。

最小截面积为宽度方向,其方向所能承受的拉应力P0取0.7 MPa.

计算得P<<P0,强度验算合格。

1.2 工艺方案

初步设计方案如图3所示,顶层由4个扁冒口提供出气,其余各层由4个侧气眼出气。单层采用半封闭式浇注系统。垂直方向叠放6层。总高度700 mm。四周及地面吃砂量为60 mm,底部吃砂量为61 mm,砂铁比0.8∶1,工艺出品率72%。整体思路是铁水逐层充型,以便于型腔内气体的排出。

根据前期的生产以及顾客反馈来看,此工艺主要存在的问题如下:

1)由于采用封闭式浇注系统,导致下层浇注速度过快,计算的底层浇注速度超过3 m/s,易产生夹渣、冲砂和卷气等缺陷,如图4所示。

2)由于出气面积小,顶层以及其余各层不同程度地出现呛气孔问题,如图5所示。

3)由于没有考虑补缩因素,顶层以及其余各层出现不同程度的缩沉缺陷。

4)通过对浇注过程的跟踪,在浇注时铸件侧边设计的出气气眼,过早地进入铁水,堵塞出气通道。

图4 导轨夹渣缺陷

图5 呛气孔缺陷

随后对方案进行了改进,如图6所示。顶层改为由4个鸭嘴冒口提供出气和补缩,其余各层改为由2个侧冒口进行出气和补缩。单层采用开放式浇注系统。降低了叠放高度,垂直方向改为5层。同时利用Mag Ma铸造模拟软件对整个充型过程进行了模拟,如图7所示。

图6 改进后工艺示意图

图7 改进后模拟充型

模拟结果分析:

1)充型1.5 s时,横浇道呈充满状态,内浇道铁水速度在2 m/s左右。

2)充型3.0 s时,开始第二层充型,横浇道呈不充满状态,横浇道失去档渣作用,此时内浇道铁水速度在0.7 m/s左右。

3)充型13.5 s时,开始第三层充型,同时第四、五层进入少量铁水。横浇道呈不充满状态,内浇道铁水速度在0.5 m/s左右。大量铁水由冒口涌入到铸件,冒口颈内铁水速度为1.1 m/s左右。

4)充型21.0 s时,开始第四、五层充型。横浇道仍呈不充满状态,内浇道铁水速度在0.5 m/s左右,冒口颈内铁水速度为1.1 m/s左右。

由模拟结果来看整个充型过程主要存在以下问题:

1)第一层浇注速度远远大于1 m/s,由此致使铁水飞溅,产生二次造渣,增大铸件夹渣风险。同时铁水对型腔壁产生冲刷,导致铸件夹砂和粘砂缺陷。

2)从第三层开始由冒口颈和内浇道同时进流,型腔内气体只能通过型砂之间的间隙外出,使得铸件产生呛气孔缺陷。

3)在充型12 s左右,第四层,第五层开始有少许铁水进入,易使铸件表面形成“铁豆”缺陷,同时不符合设计之初铁水逐层充型的思路。

虽然通过改进铸件缩沉问题得到了解决,但依旧存在着浇注速度快、紊流严重、出气不畅等问题,同时客户反馈,也由于夹渣,呛气孔缺陷报废多件,如图8、图9所示。

图8 呛气孔缺陷

图9 夹渣缺陷

为此对工艺再一次进行了的改进如图10所示,主要的改变有:

1)改变内浇道与横浇道的搭接形式;

2)通过在横浇道上设置活料将整体浇注系统改为底返式;

3)将各层用冒口相连,加强出气,同时也便于逐层充型;

4)更改了横浇道和内浇道的端面形状,采用开放式浇注系统。

通过模拟结果来看(如图11),充型平稳,符合逐层充型的设计思路,各层出气畅通。前两次工艺遇到的问题得到了彻底的解决。

图10 第2批改进工艺示意图

图11 改进后模拟的充型结果

2 结 论

通过利用铸件模拟软件的模拟,以及对导轨铸件的工艺不断改进,使得砂铁比由4.3∶1降低到0.8∶1,工艺出品率由65%提高到了72%,同时铸件质量也得到了稳定。

[1]王守志,廖秋玲.树脂砂无箱造型工艺[J].铸造技术,2004(4):282-283.

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