高温烟气过滤管的研制
2013-08-29吕建新
吕建新
(江苏省宜兴非金属化工机械厂有限公司,宜兴214221)
0 引言
近几年来,国内陆续引进荷兰壳牌公司的煤气化过滤装置20多套,其核心过滤元件陶瓷膜过滤管全部由德国波尔公司提供,该系统内工作压力3.5~4MPa,瞬间反冲压力7~8 MPa,工作温度 500~600℃,要求过滤管强度≥20 Mpa,阻力降≤3.6kpa(流速360m/s),热稳定性好,过滤精度≤0.5um。由于使用条件苛刻、指标要求高,目前国内壳牌装置全部进口德国波尔公司生产的烟气过滤管,该产品市场价格昂贵、制作周期长(一般为6个月),已无法满足客户需求。针对以上情况,利用SiC强度高、热稳定性好、膨胀系数低的特点,研究一种碳化硅烟气管的制备方法。该产品具有成本低(为德国管的1/3),制作周期短,主要技术指标尤其是阻力降低、O型环强度高等优点,产品在壳牌装置中试用,完全能够满足工况要求,已经通过国家863项目鉴定。
1 试验过程
1.1 原料
试验原料:基体主要原料为碳化硅颗粒,膜原料为莫来石颗粒,原料的理化性能见表1。
1.2 配方组成见表2、表3。
表1 原料的理化性能
表2 基体配方组成(%)
表3 膜配方组成
1.3 工艺流程及工艺参数
1.3.1 工艺流程图(见图1)
1.3.2 主要工艺参数
坯体水份:12%~15%,干燥水份<2%,坯体挤出压力>8Mpa,烧成温度:1 420~1 450℃。
图1 工艺流程图
1.4 性能测试及分析调整
1.4.1 性能测试数据见表4
表4 产品主要性能测试表
1.4.2性能测试
用强度仪测试其O型环强度,用煮沸法测定其气孔率及体积密度,用电炉按测试标准重复测定其热稳定性,用阻力率测试仪测定阻力降。
1.4.3数据分析调整
从表4发现,2#配方产品的O型环强度、热稳定性、气孔率都要高于德国管,阻力降低于德国管。调整方向:基体配方在2#基础上微调如表5。
表5 产品配方(%)
按工艺流程图1测定4#配方性能数据见表6。
从表6发现:随着粘结剂的减少,造孔剂的增加,O型环强度呈下降趋势,而产品气孔率有明显增加,最终使产品的阻力降呈明显下降的良好态势。
2 试验结果分析
2.1 试验管与德国管电镜对比见图2。
从图2电镜图片发现:试验管颗粒颈部连接呈微熔状态,强度要高于德国管,气孔率、表面孔径分布状态均要优于德国管。
2.2 试验管与德国管阻力降测试见图3。
表6 产品主要性能
图2 德国管(上)、试验管(下)
图3 试验管与德国管阻力降测试
从图3发现:试验管阻力降比德国管下降了30%左右,提高了过滤通量,增加了工效。
3 结论
研发产品与德国管相比,该产品具有强度高、气孔率大、孔径分布均匀、阻力降小、热稳定性好等优点,在长度、工作温度、孔隙率、出口含尘浓度和分离效率等指标上达到国外同类产品水平。经壳牌装置试用,运行良好,完全能满足工况要求。
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