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氯化石蜡差异化生产

2013-08-16王世周

中国氯碱 2013年10期
关键词:蜡油反应釜氯气

王世周

(宁波镇洋化工发展有限公司,浙江宁波315204)

1 差异化生产介绍

宁波镇洋化工公司有1套5万t/a氯化石蜡-52的生产装置。该公司采用光催化连续性生产工艺生产氯化石蜡,共有8套反应系统(A~H),每套系统有6个反应釜(1~6#),反应尾气用来生产盐酸。近年来,浙江、福建、广东、江苏、江西等地的氯化石蜡生产厂家不断增多,生产规模也不断扩大,竞争压力越来越大,为此,对工艺管线进行了改造,增加原料油贮罐2个、氯化石蜡中间槽和成品槽各1个、供油泵1台、增加蜡油分配台2个、增加原氯管线等,共投资约三百五十万元。使同一套系统可以原氯与气化氯切换使用以及不同蜡油切换使用,整套装置同时生产优等品和一等品,可随时调整二者的比例。不同等级产品的质量标准见表1。

表1 氯蜡-52产品质量标准(HG2092-91)

2 用原氯和气化氯进行差异化生产情况

氯化石蜡一般都用气化氯生产,气化氯杂质少、纯度高,但成本高。该公司通过技术攻关后,原氯可直接用于生产氯化石蜡,省去了原氯液化和液氯气化2道工序,降低了成本,但原氯中含有氧气、铁锈、硫酸、水气等杂质,对氯化反应有阻碍作用。

上世纪70年代,中国部分企业也试图用原氯来生产氯化石蜡,都以失败告终。究其原因是当时氯碱工艺是隔膜法,其氯气产品质量较差,严重影响了氯蜡质量。目前,基本都是离子膜工艺,该工艺生产的原氯尽管仍含有杂质,但含量降低许多。该公司在原氯管线上增加原氯酸雾捕集器,降低原氯中的杂质。同时,降低反应温度,调整通氯量,减少反应停留时间,降低原氯压力。对供氯管道进行改造,使每套装置可以将原氯和气化氯切换使用。原氯与液氯成本之差约90元,考虑液化效率等因素,按原氯比液氯每吨成本下降100元计,每吨氯化石蜡消耗氯气1.1t,每吨氯蜡成本因氯气原因下降110元。

使用气化氯和原氯的反应温度控制情况见表2。

表2 气化氯和原氯的反应温度控制对比

使用原氯,前3个反应釜的反应温度和用气化氯一样,后3个反应釜的反应温度比用气化氯低。用原氯,对反应温度控制要求严格些。使用气化氯和原氯通氯量的控制情况见表3。

表3 气化氯和原氯的氯气流量控制对比

使用原氯,前3个反应釜通氯量和用气化氯基本一样,后3个反应釜通氯量比用气化氯少低。使用原氯对通氯量的流量控制要求高些。

电解氯气压缩后,原氯压力约为0.2 MPa,降低原氯压力,控制氯化石蜡原氯缓冲罐压力为0.12~0.15 MPa。

通过实验生产,用原氯,使用韩国(300#)蜡油作为原料,可以达到优等品,但使用原氯对产品氯化石蜡质量有一定的影响,在实际生产过程中,根据蜡油品质,气化氯和原氯按一定比例使用。使用原氯和气化氯的产品质量情况见表4。F系统为使用原氯,A系统为使用气化氯。

使用原氯,存在反应系统压力较高、盐酸浓度不合格的问题,后对尾气系统的尾气管道口径、工艺流程进行更改后,问题得到解决。

3 不同品质的原料蜡油生产不同等级氯化石蜡

该公司以前主要用韩国蜡油生产优等品氯化石蜡,但韩国蜡油采购成本越来越高。该公司通过技术改造尝试使用其他产地的原料蜡油,包括台湾蜡油、美国蜡油、现在开始使用沈阳蜡油、南京蜡油等国产蜡油,蜡油成本大大降低。购入的非韩国蜡油的价格比韩国蜡油每吨便宜300~700元,比较用韩国油、沈阳油、马来西亚油、韩国油和马来西亚油混合油的生产情况。

实验生产一:A/B系统使用锦西产300#蜡油生产一等品的氯化石蜡,G/H反应系统用韩国产300#蜡油生产优等品氯化石蜡,单独用锦西油可以生产出一等品氯化石蜡。

实验生产二:C/D系统用马来西亚油与韩国油1∶1生产,E/F用马来西亚油生产,各项工艺控制指标不变,单独用马来西亚油可以生产出一等品氯化石蜡,马来西亚油和韩国油混合使用可以达到优等品级。

表4 原氯和气化氯产品质量对比

表5 各种原料蜡油的指标质量

表6 各种原料蜡油生产出的氯化石蜡产品质量

4 总语

通过各种蜡油实验差异化生产后,可以根据不同品质的蜡油,灵活地配比使用,最大限度地生产优级品质的蜡油。在满足产品品质要求下,尽可能最大限度使用原氯生产;可以根据不同厂商的蜡油报价,灵活采购,达到经济最大化。国产蜡油实验生产成功后,使用量大幅提高,有效降低了生产成本。当公司氯气冷冻系统效果不好时,可按实际情况适当增大氯化石蜡原氯使用量,减少气化氯使用量,有效平衡公司电解装置的负荷。

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