唐钢降低终渣FeO含量生产实践
2013-08-14田俊强马慧竹韩志颜
田俊强 马慧竹 韩志颜
(河北钢铁集团唐钢第一钢轧厂转炉车间,河北 唐山 063000)
1 引言
唐钢一钢轧厂拥有1700与1810两条连铸连轧板坯生产线,对钢水的质量要求极为严格。转炉终渣FeO含量的高低直接影响钢水的纯净度及冶炼成本。终渣FeO含量过高就会造成钢铁料消耗、石灰消耗、冷料消过高从而引起生产成本的大幅升高,同时钢水即使经过LF炉外精炼炉处理,也会导致LF炉去除钢水夹杂物的能力降低,严重影响钢水的质量。终渣FeO的高低,关系着钢铁料消耗的高低,以及影响到钢水纯净度与生产是否顺行。因此,提高工艺操作,加强和完善冷料的管理,降低终渣FeO含量,是转炉工序提高技术经济水平降低生产成本的必由之路。
2 影响因素分析
终渣中FeO含量的变化主要与枪位的控制、冷料加入有关。
2.1 枪位:枪位低时,高压氧气流股冲击熔池,熔池搅拌剧烈,渣中金属液滴增多,形成渣、金乳浊液,脱碳速度加快,渣中FeO降低。枪位高时,脱碳速度低,渣中FeO增高。
2.2 含铁冷料:吹炼后期渣料中加含铁冷料,则渣中FeO增高。
2.3 脱碳速度:脱碳速度高,渣中FeO低;脱碳速度低,渣中FeO高。
3 转炉各个阶段枪位控制
转炉冶炼时,低枪位硬吹时,直接氧化比例上升,渣中FeO累积的速速度比消耗的慢,所以渣中FeO含量降低,传质形式如:
高枪位软吹时,间接氧化反应比例上升,反应形式如下:
由于渣中FeO传质环节增加,消耗速度变慢,渣中FeO含量增加,因此必须合理控制枪位。
(1)在冶炼开始3~4min左右的时期,炉内已经加入石灰和轻烧白云石及含铁冷料,由于硅、锰迅速氧化、渣中SiO2浓度大,熔池温度不高,石灰的熔化扩散受到制约,渣中碱度低,此时要早化渣、化好渣,提高转炉脱硫脱磷速率。在这个阶段应该采用高枪位操作,以增加渣中FeO尽早造好合适碱度的炉渣。如果枪位过低,则渣中FeO低,导致在石灰表面形成熔点高阻碍石灰的熔化的2CaO.SiO2,并且容易产生喷溅。但是枪位也不能始终过高,否则易发生严重喷溅。这个阶段还要调整好温度,如果温度低,渣中FeO量就会急剧升高,会突然引起激烈碳氧反应,导致爆发性喷溅发生,使得转炉铁损增加浪费成本。
(2)在冶炼4~10min左右,此阶段碳氧反应加剧,渣中FeO含量减少,温度升高,枪位控制应适中。这个阶段炉内强烈脱碳,渣中FeO的也大量被消耗,渣中FeO用于碳的氧化,因此含量降低。但是FeO含量过低,炉渣粘度变大,出现“返干”和喷溅现象,影响硫、磷的去除甚至于发生回磷现象。所以吹炼时根据炉口火焰适当提枪,化好渣、化透渣,以避免炉渣返干。
(3)吹炼10min以后,要保证钢渣有良好的流动性和氧化性,进一步脱硫、磷,均匀钢液成分和温度,使终点成份及温度符合下一道工序冶炼的要求。缓慢压枪缓慢,不能过快,否则会引起喷溅。同时根据钢渣情况进行枪位的调整。当化渣不太好或者中期炉渣返干较严重时,应先适当提高位化好渣,若渣化得好可以适当压枪操作。
4 对加入含铁冷料的要求
含铁冷料的加入首先要保证转炉冶炼过程中温度要有一定富余。即转炉小组根据冶炼钢种、铁水情况及生产要求合理配加废钢,保证冶炼过程温度不能低于冶炼的要求。冶炼过程温度有富余时及时加入含铁冷料调温,但要保证在冶炼终点前2分钟加入完毕,确保加入的含铁冷料中的铁充分溶解到钢液中。另外,提前加入含铁冷料,可以增加炉渣中的FeO的含量,抑制钢液中铁的氧化,起到化渣的作用。从而减少其它化渣剂的使用,减少渣量,减少了铁的损失,降低了钢铁料的消耗。根据各钢种和目前生产的特点,在对含铁冷料加入的时机掌握是很关键的,根据冶炼要求最好在冶炼前期、中期加入,提高含铁冷料的利用率。
5 效果
唐钢第一钢轧厂通过解决炼钢生产中导致终渣FeO含量高的实际问题,加强含铁冷料管理,合理控制吹炼枪位,使终渣FeO含量由20%降低到19%,钢铁料消耗由1069.6kg/t降低到1069kg/t,石灰消耗由48.3kg/t降低到43kg/t,钢水纯净度提高,使转炉技术经济指标大幅提升,取得了显著的经济效益。
[1]王雅贞,等.氧气顶吹转炉炼钢工艺与设备.北京:冶金工艺出版社,2005:29.[2]黄希祜.钢铁冶金原理.北京:冶金工艺出版社,2002:105.