新浅25-平5井封堵作业造价影响因素探讨
2013-08-12任国亮
任国亮
(河南油田分公司 采油二厂,河南 南阳 473132)
1 作业原因
新浅25-平5 井于2009年1月29日投产H3121层。目前H3121(818-890 米)层段已边水淹,为提高油井产能,决定对射孔井段:731-800 米,封堵H3121层下段(818-890 米)。要求作业对封堵段进行保护性封堵,视情况决定热采时机。
2 主要施工项目
四十井壁测井;电子套管探伤;液压变径滚压整形;封隔器找漏、化学封堵、钻塞;油管传输射孔;完井。
3 造价情况
结算审查情况对比分析表 单位:元
4 存在的问题
分析施工资料,该井陆续施工,总工期长达250 天,结算费用达82.82 万元。
(1)井筒技术状况变差。该井目前累计吞吐8 个周期,累计生产950 天。在通井(Φ154mm×1.2m 通井规)作业过程中发现该井在601.12m 遇阻。打铅印发现,铅印上端面有刮痕,痕深2mm,对称端有长90mm 宽1-8mm 轻微挤痕,铅印下端面最小处直径148mm。经对该井实施四十井臂测井,显示该井在600.8-603.0 米套管变形严重; 在532.5-540.5 米、577.5-599.5米、627.4-650.0 米处套管轻微变形。累计全井共四处变形处。
(2)地层地质状况复杂多变。该井和周边井新浅25-平4、新浅25-平6、新浅25-平7 汽窜严重。第7 周期与新浅25-平7 组合注汽,调整注汽口位置后未进行氮气泡沫调剖,吞吐效果有所改善,但仍受边水影响,于2011年1月22日第8 周期进行氮气泡沫调剖和新浅25-平7 组合注汽,从目前生产情况来看,生产层段已边水淹。
(3)施工技术水平亟需提高。井筒技术状况复杂,使套管整形难度增加,在600.8 米处整形三次不成功。究其原因,是目前整形配套工具组合水力锚与膨胀器较近,工具不太适合该井井下情况。汽窜严重,边水淹,使化学堵水不成功。水淹造成配制好的堵剂被稀释,封堵后井筒内遗留的灰柱也很高,施工中泵压正常,试压不合格,最后只好让油井带病生产。
(4)生产组织协调需加强,生产效率需提高。生产组织方面主要表现在作业钻塞生产中。钻塞由于安全因素,有卡钻的隐患,天一暗就不能再施工。该井三次化学堵水,钻三个塞面,钻塞施工共38 天。第一次钻塞由于是7月,天太热,中午无法施工,只能晚上干一会儿; 另外两次钻塞分别是8月中旬和9月,但是由于特车组织不到位,多数时间,上午没给车计划,12时后才开始施工,每天纯生产时间很少,耽误了生产。另外,该井施工周期长,与周边油井热采生产措施冲突,施工单位劳动效率低。
5 控制造价的措施
新浅25-平5 井完成后,多次变更,措施项目多,预算人员采取多方措施控制造价。
(1)全面了解整个施工过程,核实工作量。结算资料送到预算中心后,预算人员首先核实各类措施的方案设计,审查设计变更审批程序是否齐全。查看施工总结报告、作业管理部生产运行计划报表、作业队每天的生产进度汇报表、作业监督日报表,结合各种生产报表,核实作业工作量。
(2)作业管理部门严格甄别停等时间。审查结算前,预算人员就主动与生产管理部门工程技术人员结合、沟通,根据生产日报及监督日报表,严格甄别造成停等的原因,科学合理支付停等费用。
(3)在本井预算实践中,预算人员与设计人员结合,根据水泥浆封堵技术标准,科学设计留井灰柱高度,有效避免了封堵水泥浆没进入封堵地层而大量留在井筒内,形成过高的灰柱,既影响封堵效果,又无端升高钻塞作业造价。通过预算人员的努力,采取各种应对措施,有效避免了生产施工单位生产组织协调不到位、 窝工等因素造成的繁冗工作量对造价的影响。真实、客观、科学、反映工程项目实际造价水平。
6 取得的认识和建议
(1)针对该井表现出来的工艺方面问题,做到一井一策,提前落实井下工艺技术状况,采取科学合理的修井技术,减少无效工作量,降低修井费用。
(2)充分利用定额杠杆,促进劳动生产率提高。预算人员要了解井下作业工艺技术,在结算审查中,掌握第一手资料,剔除不合理、无效或虚报的工序,灵活科学套用定额工序,合理确定工程造价。利用经济杠杆促进施工单位劳动生产率提高。
(3)生产部门要因地制宜,合理组织生产。新浅25-平5 井施工周期过长,作业期间遇到两次临井注汽,不得不关井停工。为原油产量大局,通过采取合理调配车辆、改进特车司机作息时间等措施得以避免或降低影响程度。