一次变压器油样异常的分析与处理
2013-08-03吴云
吴 云
(仪征市供电公司,江苏 仪征211400)
0 前言
绝缘油是重要的液体绝缘介质,在电气设备中主要起绝缘、冷却和灭弧作用。对于电力系统的重要设备变压器而言,在发生故障前,在其内部分析出多种气体。而气相色谱法可以根据变压器内部分析出的气体,分析变压器的潜伏故障,特别是过热性、电弧性和绝缘破坏性故障等。 不管故障发生在变压器什么部位都能很好的反映出来。 随着电力事业的发展,目前变电站基本上仅剩变压器为充油设备,为了确保其安全运行,加强油的绝缘监督的重要性可想而知。
1 问题发现的过程
仪征110kV 城南变2 号主变型号SFSZ7-31500/110,沈阳变压器厂生产,1994 年投入运行。 7 月6 日我们对110kV 城南变2 号主变本体进行油色谱周期试验,发现有乙炔产生,且其他特征气体含量并未发生变化。 我们立即对主变进行跟踪监测,并分析乙炔气体产生的原因,准备采取进一步措施。
表1
2 问题的初步分析
变压器在运行过程中由于过热和放电故障, 通常会产生乙炔气体,严重的导致设备损坏。在发生发热故障时,开始会产生氢气、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、二氧化碳,最后会产生乙炔气体。而发生放电故障时,会出现乙炔气体。乙炔气体是最重要的特征气体,所以对乙炔气体的产生应引起高度重视。
为查明原因我们采取措施继续跟踪采样, 获取数值变化情况,初步分析导致问题的原因。
2.1 经过两周的跟踪检测,未发现乙炔气体减少。 说明采样准确,不存在油样受到污染的情况;试验结果正确,不存在试验方法或结论错误。 乙炔气体真实存在并且没有减少。
2.2 初步分析可能导致问题存在的原因:1)外部带油补焊;2)超负荷运行;3)内部出现高温点;4)外部原因造成的污染,如补充新油;5)内部原因造成的污染,如分接开关渗油;6)绕组等绝缘体中吸收的气体;(7)低能量局部放电。
2.3 采用排除法对初步分析所得原因进一步筛选:
1)经过调查该台主变自投运以来的检修记录,发现无外部带油补焊的情况;
2)经调度部门核实,该台主变无超负荷运行而导致内部过热的情况;
3)且若内部有高温热点,即发生过热性故障的情况下,其余气体如总烃、氢含量都会增长且数值较高,而根据报告可以看出除乙炔外其余气体含量正常;
4)该台主变自投运以来未有补充新油的记录,且运行很长一段时间以来乙炔含量都为零;
5)针对只有乙炔气体产生而其他特征气体没有发生变化的情况,我们分析若分接开关室渗漏,其开关室内含有较高的乙炔变压器油将流入主变本体内,导致主变本体油中乙炔含量的增加,而其他特征气体含量不会有大的变化;
6)根据三比值分析及综合情况分析,内部可能会存在低能量放电的现象;
7)经查证投运后的油色谱分析报告,并未有乙炔气体产生的情况,而且该变压器自投运以来,绕组也未发生过故障,所以绕组中不可能吸收乙炔气体。
经过排除法分析,我们认为第5、第6 种情况较为可能。
3 问题的跟踪分析
根据初步分析得到的两个重要原因, 研究决定进一步跟踪分析。一是,对变压器进行停电试验,经过7 月8 日对变压器停电试验,数据正常,没有发现因绝缘问题导致内部过热或者放电现象。二是,对调压开关可能存在的渗漏情况进行排查,分两步进行:首先在调压开关不工作的情况下进行油样的跟踪分析(7.17-8.15),然后将分接开关投入使用,取油样检测(8.15-8.30)。 得到的结果如图1 所示:
图1
对比乙炔变化情况可以发现,乙炔含量的减少与增长和调压开关的动作情况有关系,进一步验证调压开关渗漏的可能性较大。
4 问题的现场处理过程
表2
9 月5 日我们对调压开关进行了吊芯检查, 并对分接开关室进行抽真空处理,发现有轻微渗现象,我们随即对调压开关进行了更换,并对主变本体油样进行了过滤。处理结束后,送电并进一步采样观察。
根据采样观察情况来看, 造成乙炔的原因即为调压开关渗漏,并已经得到解决。
5 结语
利用变压器油色谱分析是一个很重要的在线监测手段,变压器油样中出现乙炔特征气体应该引起高度的重视, 首先要进行跟踪采样,通过数据前后对比来进行初步分析,其次要结合设备自身情况,如修试情况、运行记录、故障情况等帮助分析判断,再次要根据数据的分析结果排查调压开关、二次端子、潜油泵等辅助设备是否会引起乙炔气体的产生。在确定问题范围后,应尽快有针对性的停电处理,进一步通过试验、吊罩检查等手段来查找原因,同时要注意经验的积累,更好的做好设备运行维护工作。
[1]GB/T7252-2001,变压器油中溶解气体分析和判断导则[S].
[2]陈化钢.电力设备预防性试验方法及诊断技术[C].2009.