P110钢级光管产品研制开发*
2013-04-23王金海
王金海,尚 明
(山东寿光巨能特钢有限公司,山东 寿光 262711)
1 前言
石油套管作为采油设备中不可缺少的管材,一直受到石油行业和钢管生产企业的重视。特别像中石化和中石油这些石油行业的领军企业,一直都采用供应商先评定、后采购的原则。山东寿光巨能特钢有限公司是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、钢管于一体的特钢企业,具有管坯和钢管生产能力。巨能特钢为中石油和中石化的一级供应商,但进入钢管行业仅3 a时间,仅向两家大型石油企业供应大量的低钢级钢管J55,而从未供应像进行调质处理附加值高的P110钢级等钢管。在国内市场上P110钢级产品用量大,巨能特钢决定开发P110钢级光管。本着降低成本以及技术储备的考虑,对P110钢级采用25Mn2V进行工厂化试验生产。
2 产品设计
2.1 设计目标
产品性能设计应符合API5CT要求[1]。为保证用户车削需求,产品外形加严控制要求。外径由API 5CT要求的-0.5%D~+1%D(D为管体名义外径)加严至+0~+1%D;壁厚由API标准要求的管体壁厚公差为-12.5%t(t为管体名义壁厚),加严至±10%t。美国API标准中要求钢管采用一种或多种方法检测内、外表面纵向和横向缺陷,P110验收水平L4,巨能特钢将验收级别控制在L2水平。
2.2 成分设计
用户要求成分按美国石油学会APISpec 5CT《套管和油管规范》执行。而美国出于技术保密考虑,在APISpec 5CT中仅规定了影响钢管使用性能的有害元素P和S的含量,产品主要控制成分没有涉及。P110钢级产品的强度要求高,低温性能要求也很高。因此巨能特钢设计了25Mn2V这一钢种进行调质生产P110钢级钢管。主要设计依据有:
1)C元素是钢中最基本元素,同时也是提高产品强度的最廉价元素。对于P110钢级来说,由于要求低温冲击性能,钢中的C元素不宜过多,应控制在中低碳的范围内。
2)对于Mn含量低于2.0%的中低碳钢来说,随Mn含量的增加,韧脆转变温度降低[2]。另外Mn含量较高时,有使钢晶粒粗化的倾向,并增加钢的回火脆性敏感度[3]。
3)V是强化铁素体和γ相形成元素之一,它和C、N、O都有极强的亲和力,与之形成相应的极为稳定的化合物,在低合金含量的钢中有着细化晶粒、增加钢的强度的作用[4]。基于成本的考虑,V元素控制范围较窄,波动控制在0.06%(绝对量)以内。
2.3 冶炼工艺设计
主成分控制:主成分不仅影响产品性能,同时也影响着热处理工艺的稳定性,为此严格控制浇次前后炉的主成分偏差。C成分偏差在0.02%以内,合金元素偏差在0.05%以内。
夹杂物控制:APISpec 5CT标准中虽然对夹杂物没有明确要求,但通过水压试验和探伤两种手段控制钢中的夹杂物。因此冶炼工艺设计过程中要考虑钢的纯净度问题。
低倍质量控制:设计符合该钢种特性的配水参数,同时采用电磁搅拌技术破坏柱状晶,防止产生枝晶偏析。
根据上述控制要求,冶炼时采用经预处理的高质量铁水,通过顶底复吹工艺,降低其中的P含量,保证出钢P≤0.012%;另外出钢过程中严格控制主要化学元素C、Mn和Si的加入量,按照C 0.21%、Mn 1.45%、Si0.25%进行成分配比。
70 t LF炉精炼过程中采用白渣工艺,保证钢水的还原性,降低钢水中的S和O含量,从而降低钢水中的氧化物夹杂和硫化物夹杂;同时配合吹氩工艺,促进钢水中的夹杂物上浮;使用硅钙钡铝脱氧和在线喂丝技术,采用Al+CaSi复合脱氧工艺,保证夹杂物控制在设计目标范围内。另外,为保证浇铸温度稳定,严格控制精炼出钢温度在1650~1680℃。
连铸过程中采用合适的保护渣进行保护浇铸,防止钢水二次氧化;采用挡渣墙使整个中间包的温度场均匀,同时保证夹杂物有充足的上浮时间,进一步降低钢中的夹杂物。另外设计合适的配水工艺,1至4段二冷段分别采用50%、25%、15%和10%的配水比例进行浇铸。
2.4 轧制工艺设计
为保证用户的切削需求,加严了外形尺寸的控制要求,另外产品还需要进行热处理,会有一定的烧损,为此轧制工艺设计时按照尺寸中上限控制。为降低轧制阻力,同时减少热应力,坯料加热温度逐步提高,均热段温度控制在1260~1280℃。为保证产品外形尺寸,严格执行各工序轧制变形工艺要求。另外为了消除因非工艺设计因素导致产品外形尺寸不合,要求生产操作人员每30min从生产线上取样进行检测。
2.5 热处理工艺设计
对于P110钢级产品,巨能特钢没有进行过热处理生产。为摸清该钢种热处理的规律,利用试制的热轧光管进行了一组实验室热处理工艺试验。淬火温度分别为850、870和890℃,淬火时间分别为20和30min;回火温度分别为540和560℃,回火时间均为40min。试验结果见表1。
表1 实验室试验结果
根据实验室试验结果,同时考虑热处理后产品性能的稳定性,制定热处理工艺:加热段温度(860±10)℃,保温段温度(880±10)℃;回火均热、保温段温度(570±10)℃。另外,为了降低因热处理造成的管体弯曲,采用31.3°的辊转角进行矫直。
3 产品试制
试制工艺路线:BOF冶炼→LF精炼+VD→连铸→蓄热式环形炉加热→Φ273锥形辊穿孔→Φ273狄塞尔轧管→(再加热炉)→微张力三辊定径→步进式冷床冷却→六辊矫直→吸灰→锯切→漏磁探伤→检查→淬火炉加热→淬火机淬火→回火→定径→热矫→冷却→检查(取样)→冷矫→吸灰→涂色标→超声波探伤→水压试验→通径检查→涂色环→测长、称重→压印→喷印→涂漆→包装→入库。
3.1 产品质量控制情况
1)主要化学成分:为保证产品的热处理稳定以及产品的最终性能,严格控制25Mn2V各元素的范围,具体控制情况见表2。
表2 试制产品的化学成分 %
2)夹杂物:夹杂物控制情况见表3。
表3 夹杂物控制情况 级
3)低倍质量:连铸坯低倍中心疏松控制在2级以内,没有其他缺陷。
4)外形尺寸和壁厚:控制情况见表4。
表4 外形尺寸和壁厚控制情况mm
5)性能:产品性能指标不是很理想,调质热处理共19个批次(含重新调质1批),其中有两个批次初验抗拉强度(845MPa、859MPa)低于标准下限(862MPa)。这两批的C含量均为0.23%。有1批C含量为0.22%的抗拉强度为871MPa,紧靠下限,其他批次抗拉强度合格,但富裕量不大。
6)无损检测:热处理后成品采用L2级超探,探伤质量水平为API 5CT标准中最高等级,探伤设备为相控阵超探,灵敏度很高。探伤过程中出现较多的钢管内表面报警。经解剖后用手持式超声波探伤仪定位,发现报警原因是内麻面伴有内皱纹,而不是裂纹,这种细小“缺欠”通常是允许存在的,不是缺陷,漏磁探伤正常。
3.2 工艺改进
针对上述问题对产品的设计进行修改:1)优化用于生产P110钢级钢管的25Mn2V管坯化学成分,将C含量控制在0.23%~0.26%。2)为减少内皱纹缺陷,改进热轧芯棒润滑的喷涂系统,解决喷涂不均匀、运行不稳定的问题,并采用较高质量的石墨润滑剂;同时,改用Φ180mm圆管坯,通过减少荒管定径量来减轻或防止内皱纹。3)热处理工艺的回火温度降低10℃。
改进前后的轧制变形工艺要求见表5。
表5 改进前后热轧钢管变形工艺
3.3 工艺改进后产品质量控制情况
根据改进要求,在第2次试制过程中严格控制C含量。经检验,C含量满足改进控制要求,其中0.23%、0.24%各1炉,0.25%2炉,0.26%2炉;其他元素控制范围和前一批试制情况基本一致。产品性能初验合格率达到100%,全部经过超声波探伤L2合格,几何尺寸、外表质量良好。力学性能统计如表6所示。此次生产热处理工艺和化学成分进行了微调,平均屈服强度提高到了903.8MPa,较改进前提高了60MPa,性能处于标准规定的中上水平,达到了工艺调整的目标。
表6 试制产品的力学性能
4 结语
采用25Mn2V生产的两批P110钢管都比较成功。特别是经过成分、轧制工艺参数及热处理工艺微调后,各项技术性能完全达到API 5CT和技术协议对P110钢级的要求,性能合格率100%,且强度指标有较大富裕量。从第2批检验结果看,全部16批32个试样的力学性能,除1个试样稍低外,基本达到Q125钢级的性能水平,这就为开发Q125钢级套管打下了基础,积累了经验。该项目于2012年12月通过了山东省经信委技术创新项目鉴定验收,评价为国内领先水平。目前,巨能特钢开发的材质为25Mn2V的P110级石油套管已纳入正常生产供货。
[1] 美国石油学会.API5CT套管和油管规范[S].9版.华盛顿:美国石油学会,2011:108.
[2] 项程云.合金结构钢[M].北京:冶金工业出版社,2002:106.
[3] 孙珍宝,朱谱藩,林慧国,等.合金钢手册(上册)[M].北京:冶金工业出版社,1984:50.
[4] 孙珍宝,朱谱藩,林慧国,等.合金钢手册(上册)[M].北京:冶金工业出版社,1984:89.