AC180离心液氧泵响声大故障分析及处理
2013-04-12韩利兵陈金英朱海琴
韩利兵 陈金英 朱海琴
1.问题
与1000m3液氧储槽配套AC180液氧泵,预冷启动后响声大。盘车没有发现异常,重新加温、预冷、启动,响声依然很大。随后将泵解体,发现叶轮紧固螺栓松动,诱导轮晃动量很大。叶轮与诱导轮的轴向接触端面磨损严重。叶轮(铸造黄铜)内孔严重磨损,磨损量0.9~1mm。叶轮键槽两个,一长一短,长的固定诱导轮)严重磨损,其中的键有一个断为两节。叶轮、诱导轮顶部与机壳有轻微磨损的痕迹。叶轮前后轮盘、轮盖密封有磨损的痕迹。
2.原因
(1)汽蚀造成响声大。离心泵运转时,叶轮内部的压力不同,进口处压力较低,出口处压力较高。而液体的汽化温度与压力有关,压力越低(或越高),对应的汽化温度也越低(或越高)。如果液体进到泵里的温度高于进口压力所对应的汽化温度,则部分液体会产生汽化形成气泡。当气泡被液体带到压力较高的区域时,由于对应的汽化温度相应提高,蒸汽又会重新冷凝成液体,气泡迅速破裂。这时,由于气、液的密度相差几百倍,所以在气泡凝结、体积突然缩小的瞬间,周围的液体便以很高的速度冲向气泡原来所占的空间,在液体内部发生猛烈冲击。这种现象如果发生在叶片表面,则金属材料因反复受到冲击应力而被侵蚀,即汽蚀。汽蚀过程发生时,出口压力激烈波动,流动的连续性遭到破坏,泵的流量急剧下降。
由于压缩的是低温饱和液体,和室温相差近200℃,如果预冷不好,极容易造成液氧介质汽化或者汽蚀现象的发生,造成泵体振动并且噪声大。汽蚀能对泵造成严重损坏,因此汽蚀是造成响声大的原因之一。
(2)由于设备间断运行,频繁启动造成叶轮键槽磨损,逐渐加剧后,进一步造成叶轮内孔与轴相对运动,叶轮内孔磨损。叶轮晃动,叶轮与诱导轮与蜗壳内表面有轻微磨损。叶轮与轮盘、轮盖密封磨损,响声大。
3.措施
(1)汽蚀问题。为防止液体汽化,一方面可以提高液体的压力,以提高其汽化温度,另一方面应减少外部能量传入,以免液体温度提高。
(2)加强液体管路的保冷,以防液体因吸收热量造成温度升高而汽化。
(3)避免液体泵空转时间过长。因为当液体泵的出口阀关闭时,泵只搅拌泵内的液体,将使液体温度升高,以致造成汽化。
(4)液氧泵要预冷彻底。因为如果预冷不彻底,液氧进入泵后会部分汽化,应直至能放出液体为止,旁通阀的关闭过程也不要操之过急。
(5) 一旦发生汽蚀现象,应立即排气,直至停泵处理,以确保液体泵的安全。
4.修理
(1)叶轮修复。考虑到叶轮磨损严重,由于没有现成的叶轮备件,等新备件至少需要两个星期。叶轮磨损处主要是内孔和键槽,测绘后对磨损的内孔和键槽进行补焊,并预留出机加工量。用车床加工内孔,再以内孔为基准检查叶轮径向、轴向跳动量,至符合技术要求为止。重新加工键槽,做转子动平衡(动平衡不平衡量不超过0.1g为合格)。
(2)对轴密封,按测绘的尺寸加工,进行更换。
(3)蜗壳修复。泵体蜗壳有小裂纹,联系制氧机厂进行焊接及探伤检查,对壳体进行水压实验,打压3MPa试验,无渗漏现象。
5.组装、试车
经过精心组装,运至液氮储槽对密封进行跑合,电气控制系统安装变频调速系统,频率从5~50Hz缓慢调整,每调5Hz(约700r/min),运转一段时间,各参数正常后逐渐上调速度,直至额定转速为止。经过跑合,正常预冷试运行,液氧泵运转正常。