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酸雾捕集器滤芯清洗总结

2013-03-31倪安新

中国氯碱 2013年4期
关键词:清洗液碳酸钠水雾

倪安新

(浙江善高化学有限公司,浙江 宁波 315801)

为了提高氯气品质,降低浓硫酸消耗,浙江善高化学有限公司2006年更换传统的含硅油玻璃纤维棉除雾器,采用高效的孟山都布林克除雾器,原来的7只浸硅油玻璃棉水雾捕集器和4只浸硅油玻璃棉酸雾捕集器由5只孟山都布林克除雾器替代,其中,Ⅰ、Ⅱ期2只布林克水雾捕集器;Ⅲ期1只布林克水雾捕集器;Ⅰ、Ⅱ期和Ⅲ期各1只酸雾捕集器。经过几年的运行,除水雾、酸雾的效率高,系统工艺稳定、操作简便。

1 酸雾捕集器清洗前存在的问题

孟山都除雾系统的工艺操作比较简单。酸雾捕集器滤芯捕集的雾滴靠重力作用汇集至塔底,每班排酸2次(6 h/次)。从排酸视镜观察,每个酸雾捕集器排酸量约为五百毫升,排酸时间大约四十五秒。

2006年至今,水雾捕集器一直比较正常,没有清洗和检修过。酸雾捕集器N5202C在2007年7月和2010年7月进行过清洗,2007年7月清洗比较成功,从氯中含水的指标来分析比较正常,排酸情况也与原来相近。2010年7月清洗时,由于湿度比较大,而且较长时间没有开车通氯,造成过滤内芯的钢丝附件腐蚀脱落,修复后,Ⅲ期的酸雾捕集器排酸情况基本恢复正常,但排酸情况较差,氯中含水约为120×10-6。另一只酸雾捕集器N5202B于2011年7月第一次清洗,是由于遭受酸浸泡,酸泥粘附在过滤内芯上,使酸雾捕集器压差增大到0.03 MPa,排酸情况较差,而且氯中含水达到380×10-6,无法正常运行。

2 除酸雾系统清洗过程

2.1 除酸雾器交出及清洗准备

排净酸雾捕集器内硫酸,用压缩空气吹扫系统和管路,当气体含氯分析值小于1 mg/m3时,则氯处理系统氯气置换合格。吊出除雾元件,对除雾元件检查是否破损,及决定是否应包扎,制作6 000 mm× 750 mm×750 mm方槽1只(利旧)、Ø558 mm平板封头法兰1只、9.8 kPa柱U型压力计1只、10 m2左右换热器1台 (借用)、Ø50 mm加布橡胶管30 m左右、脚手架、2 t吊葫芦1只、无泡洗涤剂等常用材料若干。

2.2 除酸雾滤芯元件清洗

(1)在清洗槽中,配制0.5%碳酸钠溶液(300 kg碳酸钠固体)混合均匀。

图1 清洗酸雾流程示意图

(2)将除雾元件浸泡在槽子中,用0.5%碳酸钠溶液中和纤维床(吸收浓硫酸)的酸性。根据pH值的变化,加入碳酸钠溶液保持清洗液pH值大于8。清洗至四小时左右后,装上大法兰,将槽内清洗液用泵打入除雾元件内芯至溢流,便于将除雾元件纤维棉内硫酸由内而外压出来。打空槽内污水,再换干净碳酸钠溶液清洗。

(3)在第2步骤的清洗过程中,需要调整清洗滤芯的位置,用压缩空气搅拌清洗液,鼓泡,反复清洗5~8 h,清洗液pH值稳定在7~8,结束循环。

(4)更换清水,加入少量无泡洗涤剂(碱性),(用蒸汽加热至82~93℃)清洗原件,同时,用刷子刷洗除雾元件表面,每过一段时间,轻轻转动除雾元件以除去粘附于原件表面的固体颗粒。热水会使得许多粘附的有机物熔化,洗涤剂有助于除去炭和其他颗粒,清洗时间大约二小时。

(5)用热水(用蒸汽加热至82~93℃)喷淋清洗除雾元件内外表面,在保持水温恒定的情况下清洗二小时左右,至除雾元件内外表面干净无污垢止。在喷淋清洗过程中,边用泵将有污垢的部分清洗液置换打入废水池,边补加清水,一定要保持温度稳定。

2.3 除酸雾滤芯元件干燥

干燥酸雾流程示意图见图2。

(1)必须彻底干燥除尽除雾元件的水分,先沥干,顶部装上大的盲法兰及DN50短节,并在短节处接入DN50压缩空气橡胶管,除雾滤芯横卧在清洗槽中底部,保持开启状态,通入干净的压缩空气,其间,转动调整滤芯的位置至无水分滴出,大约需要八小时。

(2)在除雾元件底部,装上DN25橡皮塞以及U型差压计,通入加热的压缩空气(70℃左右),控制吹扫空气的压力不宜过大,应控制为3.9~4.9 kPa,避免破坏纤维层。在吹扫过程中,除雾元件应该是竖直放置,便于水分由上而下流出,吹扫过程大约十六小时,吹干后,用白纸检查出口空气至没有水分。

图2 干燥酸雾流程示意图

2.4 滤芯清洗、干燥的注意事项及要点

(1)清洗除酸雾滤芯的溶液必须保持为中性或者弱碱性,防止丝网骨架腐蚀。

(2)用热水清洗除雾元件时,温度控制为82~ 93℃,使滤芯充分溶胀,滤芯内部污垢易于脱落。

(3)清洗的污水排入废水处理池,不得随意排放。

(4)清洗的滤芯必须横放,在起吊以及放下滤芯时要使中间和两边同时托住,上下移动保持水平。

(5)干燥用压缩空气须为过滤的洁净空气。

(6)在雨天干燥时,要及时搭建防雨棚。

(7)控制吹扫空气的压力为3.9~4.9 kPa,避免破坏纤维层。在吹扫过程中,除雾元件应该保持竖直。

3 清洗效果

清洗后,2个酸雾捕集器压差恢复正常 (约0.007 MPa),排酸量每次约二百毫升,每班2次。氯中含水约为130×10-6。每吨氯气消耗浓硫酸平均为13.5 kg/t左右,基本恢复到投运初期的状况。

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