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崇义章源钨业APT绿色冶炼的技术进步和发展

2012-12-31万林生赵立夫李红超

中国钨业 2012年1期
关键词:钨业白钨矿湿法

万林生,赵立夫,李红超

(1.江西理工大学,江西 赣州 341000;2.祟义章源钨业股份有限公司,江西 崇义 341300)

针对中国黑钨资源几近枯竭,白钨已成为中国钨产业主要原料,但国内外均缺乏先进、成熟且符合国家环保要求的工业化生产技术,从而严重制约钨冶炼产业持续发展这一重大关键问题,崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“章源钨业公司”)和江西理工大学历时20年,综合运用物理化学、湿法冶金、粉末冶金、传输原理等多学科理论,系统地研究了黑白钨湿法冶炼工艺原理,自主研发出多项核心技术[1-2],在国内外首次实现了黑白钨矿高效、洁净制取超高性能APT(仲钨酸铵)的工业化生产,大幅度提高了钨冶炼金属收率,降低了辅助材料的成本,实现了废水、废气的达标排放。

1 黑白钨矿洁净、高效制取超高性能APT

钨是重要的工业原料,工业钨矿分为白钨矿和黑钨矿,中国白钨储量为201万t,黑钨储量为60万t。中国长期以开采黑钨矿为主,但黑钨资源几近枯竭,白钨矿和难选白黑钨混合矿将成为中国钨冶炼的主要原料。

对于白钨矿,国外普遍采用落后的“碳酸钠烧结”火法技术,而国内相对先进的黑钨冶炼技术不能适用于白钨矿和白黑钨混合矿,从而严重影响了中国钨产业的可持续发展。如何突破技术瓶颈,研发出高效、洁净、低耗的白钨矿和白黑钨混合矿湿法冶炼技术,是中国钨产业乃至国民经济亟待解决的重大前沿课题。

为此,国内外都做过大量的研究,曾开发出白钨矿的“盐酸分解”、白钨黑钨矿“高碱分解”湿法冶炼技术,但都没有得到很好的解决,主要存在以下问题:

(1)分解率低。分解率仅为97%,分解渣中WO3含量高达2.5%,钨精矿损失达3 550t/a。

(2)能耗高。每吨APT煤耗高达1.3t,每年消耗标准煤6.5万t。电耗5 000万kW·h,未达国家行业准入标准。

(3)污染严重。废水排放pH值高达13,是国家标准的1万倍;氨氮排放高达2 000mg/L,是国家标准的130余倍;每年排放烧碱达2.13万t;氨氮达1.02万t。

(4)由于长期没有探明APT结晶动力学规律,结晶过程不能控制,国内外无法生产具有良好粒度性能(粒度、粒度分布、松比、流动性)和形貌(单晶、球形)的APT粉体;由于成本和技术瓶颈,纳米钨粉和碳化钨粉仅停留于实验研究阶段,严重制约了中国高端钨材料的生产。超高性能APT生产是一直未能攻克的世界性难题。

因此,对钨冶金全流程技术创新和优化是全面提升中国钨冶炼技术、建设资源节约型、环境友好型钨业强国的需要,系统地研究APT结晶动力学,是开发超高性能APT粉体和钨粉、碳化钨、钨丝以及高性能硬质合金的需要。对于大力推进中国钨及其相关产业技术进步、建设钨业强国具有重大意义。

1.1 自主研发出4项核心技术并实现了大规模生产

(1)对APT结晶动力学进行了系统地研究,建立了数学模型,为解决“APT多晶团聚”这一世界性难题提供了理论依据。

(2)自主研发出黑白钨湿法冶炼“低耗高效分解”、“APT物性控制”、“模糊交换-超解吸”、“液、气高效闭路循环”4大核心技术。

(3)研制出独特的“悬浮层流结晶器”、“双逆流旋涡冷凝氨回收装置”。

(4)实现了单晶、球形、超细APT粉体、纳米级钨粉和碳化钨粉的可控生产。金属回收率高达98.5%;实现了闭路循环冶炼,环保全面达标。

(5)自主设计并建成了世界上首座最大规模、年产1.5万t APT的黑白钨湿法冶炼厂。

成果在国内外率先实现了钨的工业化“绿色冶炼”,有效地解决了中国钨冶炼产业持续发展问题,使中国黑白钨冶炼总体技术处于世界领先地位,有力地促进了中国钨及其相关产业的技术进步。

1.2 成果的创造性、先进性

(1)首次在国际上建立APT结晶动力学模型。首次提出“动态拟合对比法”,系统研究了APT结晶动力学,建立了数学模型。

(2)白钨矿低耗高效分解技术。首次探明了白钨矿磷酸根碱分解中碱浓度与分解率的负相关关系。找到了新的钨矿晶格活化源和液体分解剂,率先实现了低碱体系中白钨矿的彻底分解,该技术还可适用于黑钨和难选黑白钨混合矿。

(3)专有的APT物性控制技术。首次研发出晶体悬浮-层流结晶技术、晶粒球化技术、低温-表面活性技术,在国内外率先采用湿法冶金方法制备出单晶、球形、超细APT粉体,并首次实现了工业化生产。

(4)独特的钨冶炼离子交换技术。发现了溶液中钨酸根与氯根的非均相化现象,开发出模糊交换-超解吸技术,能耗和辅助材料消耗平均降低50%,实现了中国钨冶炼离子交换工艺大幅度节能降耗的目标。

(5)首次研发出APT结晶母液高效闭路循环技术,实现母液零排放,率先在我国钨冶炼中实现绿色生产。

(6)研发出独有的APT结晶氨尾气高效回收工艺,实现了氨气返回使用和达标排放。

(7)自主设计并建成了国内外首条由黑白钨矿生产超高性能APT的生产线。

1.3 APT冶炼经济技术指标与国内外先进技术比较

表1数据来自4项核心技术经济指标的综合结果。从表可见,各项主要性能参数均优于国内外同类先进技术。金属收率提高4.8%,碱排放量降低81.8%,氨氮排放降低99.6%,原辅材料消耗平均降低50%。

1.4 经济效益和社会效益

1.4.1 直接经济效益

该项目4大核心技术在章源钨业公司工业化应用以来,APT冶炼成本降低7 236元/t,共累计实现销售收入124.04亿元,上缴税收1.47亿元,实现利润7.35亿元,创汇1.82亿美元。

1.4.2 社会效益

(1)找到了白(黑)钨矿高效、洁净、低耗制取超高性能APT的全新技术途径,从根本上解决了中国钨产业可持续发展的瓶颈问题。

表1 APT绿色冶炼技术与国内外同类技术主要技术、经济指标对比

(2)与白钨矿高碱冶炼工艺相比,该项目累计节省钨精矿3 827.6t、煤2.8万t、电1.02亿度,减少NaOH排放2.6万t、氨氮排放1.15万t。减少CO2排放29.13万t。实现了中国钨冶炼工业的高效绿色生产,为江河水体保护和人民身体健康作出了贡献。

(3)完成了中国首条最大规模的黑白钨矿制取高性能APT生产线的成套设计,促进了中国钨行业的升级和发展。

(4)该项目微细晶体结晶过程动力学研究方法、单晶制取技术及装置、模糊交换-超解吸技术、双逆流旋涡冷凝技术及装置可应用于其他金属冶炼和化工领域,促进了相关行业的技术进步。

1.4.3 潜在效益

(1)中国白钨储量201万t,以钨矿采选回收率为50%、每吨APT消耗1.39t钨精矿计,按该项目当前市场占有率51.3%计算,项目可使中国钨精矿累计节省3.08万t。由于APT单位成本降低和售价提高,潜在效益达86.95亿元。

(2)该项目将黑钨生产线经简单改造后,可用于白钨冶炼。我国现有黑钨生产APT规模9万t,每吨APT减少投资9 000元,若按50%改造,可节约投资4.05亿元。

(3)预计用于钨丝的APT为21.75万t(占总量的15%),由于成品率升高,潜在效益达24.36亿元。

2 黑白钨矿零排放闭路冶炼工艺技术攻关

根据国家环境保护部的新规,钨冶炼为一类元素排放废水,强制执行零排放要求。受工艺的限制,离子交换工艺和萃取工艺目前不能实现零排放。研究能够实现闭路循环和零排放的创新性钨冶炼工艺迫在眉睫。

全国钨冶炼企业向江河每年排放废水高达2 400万m3,排放烧碱4.16万t,氨氮2.04万t,废水排放pH值高达13(超国标1万倍),氨氮排放高达500mg/L,是国家标准的33余倍。

随着国家环保政策日趋严厉,现行的黑白钨冶炼工艺已经走到尽头。中国钨冶炼企业面临着大面积被政府关闭的危险境地。

章源钨业公司已在“黑白钨矿零排放闭路冶炼工艺”研究上取得关键技术的重大突破,研发成果将改写世界黑白钨酸、碱冶炼的历史,创造新一代的钨冶炼工艺,为中国钨工业可持续发展作出贡献。

[1]万林生.钨冶金[M].北京:冶金工业出版社,2011.

[2]万林生,徐国钻,严永海,等.中国钨冶炼工艺发展历程及技术进步[J].中国钨业,2009,24(5):63-66.

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