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陶二矿选煤厂增设浮选系统的实践

2012-12-12

中国煤炭 2012年3期
关键词:浓缩机浮选机压滤机

石 焕

(煤炭科学研究总院唐山研究院,河北省唐山市,063012)

冀中能源邯郸矿业集团陶二矿选煤厂属矿井型无烟煤选煤厂,经多次改造后,现原煤入洗能力1.20M t/a。选煤厂采用无压三产品重介旋流器+粗煤泥C S S分选+煤泥浓缩压滤联合工艺,洗水闭路循环。根据煤质变化,原煤入洗量为230~300t/h,主要产品有洗大块、洗中块、洗小块、洗粒煤和洗末煤等品种,适用于冶金、电力、建材、化工、造气及民用等行业。目前,选煤厂煤泥数量占入洗原煤的15%~22%,且有持续增大的趋势,选煤厂现采用浓缩压滤工艺回收煤泥,未设煤泥浮选环节。为了充分利用煤炭资源、保护环境,提高选煤厂经济效益,陶二矿选煤厂决定增设煤泥浮选系统。

1 煤泥水处理系统现状

图1 改造前煤泥水流程

选煤厂现有煤泥水处理流程见图1,所有磁选机尾矿经分级浓缩旋流器组分级浓缩后,旋流器底流自流进入直径2.1m的C S S粗煤泥分选机,C S S溢流经高频筛脱水后筛上物掺入洗末煤;C S S底流经高频筛脱水后,筛上物作为粗煤泥产品出厂堆存,筛下水返回磁选尾矿桶。旋流器组溢流和C S S溢流高频筛筛下水自流进入浓缩机回收煤泥。

煤泥水采用两段浓缩工艺,煤泥水先进入一段浓缩机(直径24m)沉淀澄清,浓缩机溢流作为循环水复用,底流再给入二段浓缩机(直径20 m)。二段浓缩机基本作为尾煤快开压滤机入料缓冲池,生产中基本不出溢流,底流用快开压滤机脱水回收煤泥。

2 浮选工艺的确定

2.1 入浮煤泥性质

为研究煤泥的可浮性,对选煤厂现有压滤煤泥采样并进行试验,按照G B/T 477-2008《煤炭筛分试验方法》规定对煤样进行小筛分试验,试验结果见表1;按G B/T 4757-2001《煤粉(泥)实验室单元浮选试验方法》进行小浮选试验,矿浆浓度80g/L,捕收剂用柴油,起泡剂用G F油,试验结果见表2。

由表1可见,入浮煤泥粒度细、灰分高,入料灰分为47.24%;入料中除+0.5mm粒度级灰分较低为12.04%,小于要求的最终精煤灰分15%外,其余各粒级灰分均大于15%;随粒度减小灰分大幅增加,-0.045mm粒级含量高达57.31%,灰分为62.24%,说明煤泥不易浮、矸石存在泥化现象。

表1 小筛分试验结果

表2 小浮选试验结果

表3 顺序评价试验结果

由表2可见,药剂总用量1000g·t-1时,随药剂油比(柴油∶G F油)增加,精煤产率和灰分均呈下降趋势。要求精煤灰分小于15%时,煤泥可浮性为极难浮。可推断增设浮选后,要求浮选精煤15%以下时,精煤产率不低于40%,尾煤灰分在60%以上。

根据is O 8858-2《硬煤—浮选试验第3部分:释放评价》试验方法对入浮煤样进行顺序评价试验,结果见表3,根据试验结果绘制产率-灰分曲线见图2,根据曲线可查出不同精煤灰分下的浮选精煤理论产率。

2.2 浮选工艺和设备的选择

由表1可知,随粒度减小,灰分大幅增加,表明矸石存在泥化现象,这与实际生产情况相符。入浮煤泥中-0.045mm细粒级含量高达57.31%,灰分高为62.24%,为减轻高灰细泥对浮选精煤的污染,最终采用直接浮选工艺。

根据入浮煤泥中细粒级含量高、粒度细的特点,最终确定选用快开压滤机作为浮选精煤脱水设备。快开压滤机与传统隔膜式精煤压滤机相比,特点是快速打开多块滤板,卸料时间缩短,处理量大大增加,设备选用台数减少,产品水分较真空过滤机低,对煤泥变化适应性较强。浮精脱水设备选用K X G Z 350/1600-U型精煤快开压滤机2台。

图2 顺序评价试验结果

浮选设备选用天地科技股份有限公司唐山分公司生产的X J M-K S 24型浮选机,该机适应能力强,集矿浆预处理和浮选机分选于一体,与常规浮选工艺配置相比,能有效降低厂房布置高度和长度,浮选机矿浆处理能力600~850m3/h,干煤泥处理量可达80t/h,满足入浮矿浆量和煤泥量的要求。

3 工艺改造

本次改造主要包括两部分内容,一是补套浮选车间及相关设施,二是单独回收矸石磁选机尾矿,避免高灰细泥再次入浮恶化浮选分选效果。

矸石磁选机尾矿单独回收系统改造在现有主厂房内进行,需增加浓缩旋流器组和振动弧形筛各1台,矸石磁选机尾矿经浓缩旋流器组浓缩分级、振动弧形筛脱水后,弧形筛筛上矸石粗煤泥给入C S S底流高频筛最终脱水后掺入粗煤泥产品,旋流器溢流和弧形筛筛下水入浓缩机。

补套浮选车间位于主厂房西北侧,主体采用钢结构,楼板采用混凝土现浇楼板。浮选车间二层与主厂房之间设联系通道。精、中磁选机尾矿经现有浓缩旋流器分级和浓缩后,旋流器组溢流和C S S分选机溢流高频筛筛下水利用现有管路自流进入浮选入料缓冲池,经泵给入浮选机进行分选,浮选精煤泡沫自流入精矿缓冲桶后由泵打入快开压滤机脱水,浮精产品经刮板输送机和带式输送机转载出厂落地,压滤机滤液自流进入循环水池(也可流入浓缩机);浮选机尾矿添加絮凝剂后自流进入现有直径24m高效浓缩池澄清,利用现有煤泥水系统回收尾煤,循环水复用。改造后煤泥水处理流程见图3。

图3 改造后煤泥水处理流程

4 改造实施效果

新建浮选车间内设备顺利投入生产。生产采样时,由于矸石磁尾回收系统设备已安装完毕但尚未投入使用,所有磁选机尾矿均进入煤泥浓缩旋流器。浮选机生产采样结果、相应精煤灰分下浮选精煤理论产率和浮选数量效率见表4。

表4 浮选生产采样结果及效率

由表4可看出:

(1)浮选精煤灰分达到了设计要求,通过药剂用量调整可控制在15%以下。

(2)浮选机工业生产效果整体上优于实验室小浮选试验结果,相近精煤灰分时,浮精产率和尾煤灰分高于小浮选试验。

(3)浮选机浮选效率大于80%,取得了良好的分选效果。

改造后,补套浮选后,提高了全厂精煤产率。入浮煤泥占入洗原煤按保守值15%计算,浮精产率按40%计算,则可增加精煤产率6%,年增加精煤7.2万t,经济效益显著。同时,增设浮选后,进入浓缩机的煤泥总量最低减少40%,为降低洗水浓度提供了有力的保证,减轻了尾煤压滤车间设备压力。

5 结语

浮选系统正常、高效运行是提高资源利用率、增加企业经济效益的有效途径,陶二矿浮选系统的生产实践表明,该厂浮选系统工艺设计合理,设备运行可靠,提高了精煤产率,有效回收了精煤资源,取得了良好的经济效益,同时也为无烟煤选煤厂煤泥浮选提供了有益的参考。

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