二滩水电站5号机组负荷波动原因分析及处理
2012-12-05吴建荣王秀梅
吴建荣,王秀梅
(二滩水力发电厂,四川攀枝花 617100)
0 前言
二滩水电站总装机容量3 300 MW,6台单机容量550 MW机组,1999年12月全部投产发电,是20世纪建成投产的最大水电站。其调速器控制系统和机械部分最初采用的是瑞士HYDRO VEVEY公司产品,投入运行后调速器控制系统部分存在诸多问题,部分功能不能完全满足电网的发展要求。2003年开始将控制系统更换为武汉事达的 WT-SPLCSTARS型产品,由两套完全相同的数字式调速器头组成,互为备用,2007年完成所有更换改造。2009年8月4日至7日,5号机组先后发生5次大负荷波动,直接威胁到设备及电网的安全。
1 机组负荷波动现象
5号机组负荷波动发生后,分别从计算机监控系统、机组故障录波装置、调速器控制系统取相关数据,因5次现象类似,故选取典型代表所示。
从图1可以看出5号机组有功、无功发生异常波动时,其励磁电压、励磁电流、机组无功波动的趋势与其他5台机组相反,而当时4号与5号机组都与二普二线相连。且从当时的故障录波数据还可以看到励磁电压的突变与机组有功、无功的波动变化几乎同时发生。从图2可以看出在无任何调节指令的状态下,导叶最先自行波动,从而引起功率波动。
2 原因分析
2.1 机组励磁系统和故障录波数据综合分析
5号机组发生有功、无功波动时,500 kV线路电压、无功均正常;5号机组波动的趋势与其他机组相反;机端电压无明显改变。这些说明5号机组励磁电压的突变并不是励磁系统电压调节功能造成,而是其励磁系统内的PSS功能单元引起的反调现象。但按PSS反调试验的数据规律看,正常PSS反调不应引起机组无功功率如此大的波动,并且正常PSS反调引起的无功波动变化略滞后有功变化。而从所有数据波形看每次有功、无功的波动趋势完全一致,由此判断5号机组发生波动的原因来自于机组本身。是由于机组原动机功率的突变,造成了机组运行功角的变化,从而引起了无功功率的大幅波动。
2.2 机组调速器控制系统和机械部分综合分析
图1 全厂机组无功功率比较图
图2 5号机组有功波动波形图
从5次波动现象及数据上分析,有一共同特点即:无任何调节指令下导叶开度最先打开,调速器控制系统随之响应给出回关的电转信号进行控制,但失效,进而增大电转的回关信号达5 VDC以上(最大电压10 V,正常调节时70 MW的负荷阶跃对应电转电压约1 V),才有效将机组出力“拉回”与功率给定一致。表现出控制指令与执行结果完全相反的结果。调速器控制部分在2009年年度小修后,持续正常运行3个多月。波动发生2次后,将调速器控制部分由A套切换为B套运行,该现象仍又发生3次。因此可基本排除调速器控制部分引发该事件的可能。
这表明5号机调速器的液压系统发生不稳定性堵塞、或卡阻、或电液转换器部分的不稳定性方向偏移导致调速器控制系统的执行元件(液压系统)未能及时有效执行调速器的电气控制指令的可能性最大。因此应着重检查调速器机械系统较易发生卡阻部位,如电转的喷嘴、主配压阀上的节流孔等。
3 检查处理
5号机组停机后分别对调速器控制系统的各重要元器件、接线进行了检查和测验,均未发现任何异常。对调速器电液转换器上的喷嘴、主配压阀的节流孔进行了检查,发现中间接力器及喷嘴有明显的积碳油污,先采取了用高压气吹扫喷嘴、对主配压阀的节流阀进行清洗、更换油过滤器滤芯等处理措施。后通过多次快速全行程开关导叶操作,借此对电-液转换液压回路存在的流窜杂质通过油流的快速循环流达到冲洗效果。
经过上述处理后,5号机组一直运行正常,缺陷得以消除。
4 结语
机组调速器系统控制机组有功负荷的调节和频率控制,其调节品质和调节性能与电网的安全稳定运行密切相关,通常发生有功负荷波动时,会伴随无功负荷的同步变化,因此分析机组负荷波动原因时在实际工作中往往需从以下几个方面入手:①结合机组或线路故障录波装置通过分析机组励磁控制系统的波形图,查找是否有来自电网的干扰因素;②分析调速器控制系统部分硬件存在的问题及可能造成的后果,软件是否存在逻辑控制缺陷;③分析调速器机械部分是否存在发卡或堵塞等导致负荷波动的因素;④停机后有针对性地检查控制系统或机械部分软硬件存在的问题;⑤必要时应通过相关模拟试验进行功能验证,如检查调速器电转信号动作方向、机械零位检查与调整、并网后负荷增减试验等。
此次缺陷能及时有效地得以解决,正是基于对数据的综合仔细分析后作出了有针对性的检查处理。
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