宋芳屯油田控制无效注采措施
2012-11-07高峰高亚全金峰王国强彭政娄志东
高峰高亚全金峰王国强彭政娄志东
(1.大庆油田有限责任公司第八采油厂;2.大庆油田有限责任公司第五采油厂;3.大庆油田有限责任公司第二采油厂)
宋芳屯油田控制无效注采措施
高峰1高亚全2金峰3王国强3彭政3娄志东3
(1.大庆油田有限责任公司第八采油厂;2.大庆油田有限责任公司第五采油厂;3.大庆油田有限责任公司第二采油厂)
宋芳屯油田已进入特高含水期开发,为控制无效注水和无效采出,对注水井方案进行了调整。通过降低高含水、高压层的注水量,并结合堵水措施进行平面调整,降低了高含水层的产液量;同时,对堵水后管柱进行优化设计及地面参数的及时调整,取得了较好的堵水效果,并在控制无效注采、降低油田开发成本方面获得了一定的经济效益。
无效注采 控制方法 节效增效
随着油田的开发,宋芳屯油田进入特高含水期,年均含水率为90.60%,油田注水、产液能耗高,给控制油田生产成本带来了极大的难度。为了达到控制含水上升的目标,需进行注采结构的调整并且对注水量和产液量的增长速度进行控制。
1 控制无效注水
1.1 优化注水结构和平面调整
2007年注水方案调整原则是针对2006年油井转注和新井投注的有力时机,重点调整转注区块2套井网的注水量匹配,搞好平面调整。对油改水和新井投注钻遇原井网的河道砂,在老方向上减水;为了控制含水上升速度对高含水层进行减水,为了降低层间压差对高压层进行减水,控制高压高含水层的产液量。
方案调整28口井28个层,日配注由730m3降到8 5 m3,减少645 m3;日实注由748m3降到8 6m3,减少662m3。统计周围连通的35口未措施井,日降液103t,日降油9.5t,含水上升0.14个百分点,流压下降0.43M Pa。
一是实施高压层减水,减少低效注入。通过对注采关系进行综合分析,有针对性治理高压井层。高压层减水8口井8个层,日配注减少220m3,日实注减少225 m3。其中,有注无采型2口井2个层,注多采少型6口井6个层。统计连通的9口未措施井,日降液18t,日降油2.3t,综合含水上升0.45个百分点,流压下降0.08M Pa。
二是对含水上升速度快和高含水井进行调整,控制高含水方向注水。方案减水15口井15个层,日配注减少295 m3,日实注减少303m3。统计周围连通的26口未措施井,日降液8 5 t,日降油7.2t,含水下降0.02个百分点,流压下降0.55M Pa。
2007年上半年注水方案下调30口井33个层段(表1),日配注由8 35 m3降到170m3,减少665 m3;日实注由8 42m3降到141 m3,减少701 m3。其中,基础井方案调整18口井18个层,日配注减少425 m3,日实注减少437m3;调整井方案调整10口井10个层,日配注减少220m3,日实注减少225m3。
统计周围连通的35口未措施井,日产液由1148降到1045t,日降液103t,日产油由8 9t降到8 0.5 t,日降油8.5 t,综合含水由91.56%升到91.57%,含水上升0.01个百分点,流压由4.01M Pa到3.93M Pa,流压下降0.08M Pa。
1.2 通过周期注水,提高注水利用率
1)加大周期注水的力度。选择综合含水高、地层压力高的调整井开展全井周期注水,半周期2个月,通过周期注水调整层间压差,减缓层间矛盾,减缓含水上升和产量递减速度。
2)为控制无效注采循环而停住3年以上的厚油层,目前可能成为潜力层,不能进行层内细分的采取周期注水,提高厚油层的动用程度。
控制高含水层注水量和部分层实施周期注水调整。通过控制含水上升速度、改变液流方向,扩大注水波及体积,减缓产量递减。2006年上半年实施14口井15层段,方案日减水350m3,实际日减水344 m3。其中,高含水区块周期注水3口井3个层段,方案日减水65 m3,实际日减水68m3;高含水区块减水11口井12个层,方案日减水28 5 m3,实际日减水276m3。连通的25口未措施井,日降液50t,日降油1.1 t,含水下降0.33个百分点,流压下降0.47M Pa。
1.3 运用调剖方法,封堵层间和层内无效(低效)循环
1)深度调剖。为向层内要油,在层内控水。目前已完成1口井,未对比。
2)浅调剖。为缓解层间和平面矛盾,对注水压力低、吸水剖面单一的注水井,采取浅调剖措施(表1)。用聚合物凝胶与颗粒调剖剂的组合方法进行增注,提高油层动用厚度并改善开发效果。
表1 采取浅调剖措施3口井的前后效果对比
2 控制无效采出
2.1 选井选层原则及采用的堵水管柱
油井堵水是控制无效采出、低效产液的一项直接而有效的措施,但由于油井多层高含水,选井、选层难度增大,堵水效果变差。随着油田含水的上升,地下油水分布更加复杂,高含水井层逐渐增多,层间矛盾和平面矛盾进一步激化。对于非均质多油层注水开发的砂岩油田,进入特高含水期开发阶段,会产生一部分强水淹层,若使这部分油层继续参与生产,会造成油井产液剖面不均衡。这不仅给弱水淹油层的开发带来不利影响,而且由于油井产水量的增加,也会降低整个油田开发的经济效益。
由于油井单层厚度较大,各油层纵向渗透率差异较大,在选井上,强调降水和增油并重;在选层上,强调动静分析和测试成果相结合的做法:优先选择纵向水淹程度不均匀,产油发挥作用较小或未发挥作用及固井质量好无层间窜槽的层段。因此,必须采取有效措施,适时地对强水淹高含水层进行封堵,即进行油井堵水,以控制高含水层的产液量,降低流压,提高低含水层的产液量,达到调整产液剖面的目的。
平衡型堵水管柱采用Y 341-114和Y 341-95两种型号的分隔器封堵目的层。该管柱主要通过各封隔器之间力的平衡,使其在无锚定的条件下处于稳定静止状态,提高堵水成功率。无卡瓦支撑,结构简单,起下安全,封隔器密封性能好,解封可靠、能封堵多个高含水层。由于封隔器处于自由悬挂状态,坐封时,封隔器居中,密封率高,泵抽生产和检泵作业对堵水管柱无影响。更换管柱时,只要将堵水管柱捞住后直接上提管柱,封隔器即可解封。
2.2 井下优化设计
2.2.1 动静结合进行泵径、泵深优化设计
堵水井接替层为顺直河道砂,由于动用状况不同,堵水效果不同。
1)全井多层高含水,接替层动用好,堵水后含水下降幅度小。例如:5G 16-34井泵径未换;5G 30-37井泵径56mm换44 mm,泵深未变。
2)注采方向较多,接替层调整作用好,堵水后产液、含水下降幅度大。例如:5G 36-47井57 mm换44 mm,泵深由8 92.05m变为947.8 5m。
3)注采方向单一,接替层动用程度较低,堵水后降液较多。例如:5G 20-27井泵径56mm换44 mm,泵深由940.8m变为947.27m。
2.2.2 安装扶正装置
理想状态下抽油杆在油管中做往复的直线运动,而实际中由于杆柱在井下受各种力的影响,造成抽油杆在下冲程时在一定的井段内产生弯曲;当弯曲达到一定挠曲时便与油管接触产生摩擦,造成杆、管磨损。下冲程时,油管处于受拉状态,不可能发生弯曲,只有抽油杆可能出现弯曲与油管发生摩擦而造成偏磨。根据实际起出管柱情况,5G 16-34井、5G 20-27井安装了扶正器。
2.3 堵水后的参数调整及效果分析
2.3.1 参数调整原则及效果
合理的沉没度是保证油井稳产及降低杆、管偏磨的基础。在抽油泵正常工作的情况下,沉没度的高低是衡量抽油机井工作制度是否合理的因素之一,沉没度过高或过低对保证产量和提高经济效益是不利的。
根据油井流入流出动态曲线,应用流压与地层压力及饱和压力的经验关系式[1],确定合理流压。
宋芳屯油田饱和压力为6.8 1 M Pa,2003年地层压力为9.34 M Pa,由经验关系式计算出宋芳屯油田合理流压为3.8 6M Pa。
参考有关资料[1],不同泵径的抽油泵正常工作时所需的沉没度如表2所示。
表2
对于堵水后泵沉没度小于50m的2口井根据实际情况进行了参数调整,见表3。
表3 堵水后参数调整情况对比
参数调整前后对比发现,沉没度由措施前的-50.05 m上升到105.47m,上升了155.51 m,泵径下降了12.5 mm,冲程下降了0.5 m,冲速下降了3min-1(表4)。
表4 油井堵水前后参数匹配对比
2.3.2 效果分析
油井堵水4口井,堵掉砂岩厚度21.4 m,占全井砂岩厚度的40.0%,堵掉有效厚度16.6m,占全井有效厚度的48.4%。措施前后对比表明,产液由144 t下降到51 t,下降了93t;日产油由4.3t上升到5.9t,上升了1.6t;含水由97%下降到8 8.4%,下降了8.7个百分点;流压下降2.38M Pa。
堵水后平面调整受效,连通10口油井,日产液由175 t升到195 t,日增液20t,日产油由13.1 t升到13.8t,日增油0.7t;综合含水由92.5%升到92.9%,含水上升0.4个百分点,流压由3.56M Pa升到4.30M Pa,流压上升0.38M Pa。
2.3.3 堵水井连通水井调整情况
堵水后连通水井进行了减水措施,实施4口井日减水145m3,累积减水34 18 0m3。
3 能耗效果分析
能耗效果数据统计见表5、表6、表7。
表5 水井各项措施减水情况统计
表6 油井降液情况统计
表7 4口堵水井节能效果对比
减水节约资金约124万元;注入水单耗5.8 k W h/m3,降低注入水耗电量119.9×104k W h,共计节电125.3×104k W h;耗电节约资金64.4万元(每度电按0.514 2元计算),共计节约资金18 8.4万元。
4 结论与认识
1)通过注水井的方案调整,控制无效注入水,降低油田开发成本。
2)机械堵水成本低,适应性强,可堵多层,能满足细分堵水等方面的要求,是控制无效、低效产液的一项直接而有效的措施,同时可以减缓层间矛盾。
3)堵水后,根据井的发育条件优化井下方案并且及时进行地面参数调整,保证油井在较合理的沉没度下工作。
4)以上措施在实际应用中表明,能够改善油田开发效果,控制油田开发成本。
[1]胡博仲.大庆油田高含水期稳油控水采油工程技术[M].北京:石油工业出版社,1 9 9 7.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.06.014
2012-03-11)
高峰,2000年毕业于大庆石油学校,从事采油工程工作,E-mail:l i u l i 003@p e t r o c h i n a.com.c n,地址:黑龙江省大庆油田有限责任公司第二采油厂,163414。