钻井液中氧化除硫方法研究
2012-11-06孟祥交
孟祥交,张 洁,陈 刚
(西安石油大学 化学化工学院, 陕西 西安 710065)
钻井液中氧化除硫方法研究
孟祥交,张 洁*,陈 刚
(西安石油大学 化学化工学院, 陕西 西安 710065)
研究了水基钻井液体系中双氧水、K2S2O8、(NH4)2S2O8氧化除硫效率,并考察了 Fe2+离子及其投料方式、双氧水加量对双氧水除硫效率的影响。结果显示,在含硫化钠的钻井液中先后加入Fe2+离子、双氧水,其中H2O2与硫化钠的摩尔比例为2︰1时,其除硫效率可达到55%;K2S2O8、(NH4)2S2O8除硫效率均高于双氧水,K2S2O8除硫效率可达到86%。
钻井液;氧化剂;除硫效率
随着石油天然气的勘探和开发,含硫化氢油气田的开发已成为石油天然气开采的重要组成部分[1-3]。硫化氢是无色、有臭鸡蛋气味、剧毒、具酸性、强还原性、可燃烧的气体。硫化氢气体在钻井作业过程中具有极大的危害性。第一,毒性大,危害人身安全[4];第二,腐蚀强、破坏钻井设备[5-7],硫化氢溶于水形成弱酸,对金属的腐蚀形式有电化学腐蚀、氢鼓泡、氢诱发裂纹和硫化物应力开裂;第三,污染钻井液[8,9],硫化氢气体的侵入会造成钻井液体系黏度上升、密度下降、滤失量增大,随着硫化氢气体的增加,钻井液的胶体特性逐渐被破坏,直至彻底失去稳定性,此时体系可能发生固—液分离现象,如果控制不当,甚至会造成井涌、井喷;第四,污染大气和水。
为了实现安全钻井,必须控制和除掉钻井液中的硫化氢。钻井过程中普遍采用的H2S控制技术主要有:
(1)控制钻井液pH值>10,利用碱性钻井液中和入侵的酸性 H2S气体反应,抑制电化学反应发生,减小腐蚀、氢脆的破坏性;
(2)使用油基钻井液,H2S易溶于油,溶解度随压力的升高而增大;
(3)使用 H2S化学清除剂。目前国内现场普遍使用的清除剂是碱式碳酸锌,但是碱式碳酸锌对H2S的吸收作用受钻井液pH值的影响较大[10]。本文对双氧水、K2S2O8、(NH4)2S2O8在钻井液中的除硫效率进行评价,并探讨了 Fe2+离子及其投料方式、双氧水加量对双氧水除硫效率的影响。
1 实验部分
1.1 实验仪器
GJSS-B12K型高速搅拌机(青岛海通达专用仪器厂);电子天平;SHZ-D循环水式真空泵(巩义市英峪予华仪器厂)。
1.2 药品及材料
碘化钾(R级,开封化学试剂总厂);硫代硫酸钠(AR,西安化学试剂厂);碘(AR级,河北肃宁县发达石油助剂厂);无水碳酸钠(AR,天津化学试剂厂);双氧水(H2O2,30%,分析纯,天津富宇精细化工有限公司);硫化钠(AR,天津市博迪化工有限公司);K2S2O8(AR,西安化学试剂厂);(NH4)2S2O8(AR,天津市化学试剂六厂三分厂);膨润土(由长庆油田钻井公司提供)。
2 实验方法
2.1 0.1 mol/L Na2S2O3·5H2O标准溶液的配制及标定
先煮沸 500 mL蒸馏水并冷却至室温。称取Na2S2O3·5H2O 12.50 g置于上述蒸馏水中溶解,加入0.12 g Na2CO3充分混合均匀,倒入棕色瓶中,放置一星期,小心倒出上层清液,弃去底层渣滓。清液装入干净的棕色瓶中,摇匀后标定。
称取烘干、冷却的K2Cr2O7固体1.538 0 g,溶解定容至250 mL,移取25.00 mL K2Cr2O7溶液到锥形瓶中,加2.0 g碘化钾,轻轻震荡使溶解,加50%的盐酸10 mL,摇匀,在暗处放置10 min后,用配好的Na2S2O3溶液滴定到浅黄色,加入淀粉指示剂,溶液变为深蓝色,继续滴定到蓝色消失而显亮绿色,记录消耗Na2S2O3溶液的量。重复试验3次,计算Na2S2O3标准溶液浓度。式中:C1—硫代硫酸钠溶液浓度,mol/L;
m—重铬酸钾的质量,g;
V—消耗硫代硫酸钠的体积,mL;
294.18 —重铬酸钾的摩尔质量,g/mol。
2.2 碘标准溶液的配制及标定
粗称6.52 g I2和17.51 g KI,加500 mL水溶解,引流到 500 mL棕色瓶中。量取上述配好的碘溶液35.00 mL,用硫代硫酸钠溶液滴定至浅黄色,近终点,加入淀粉指示剂,溶液变为蓝色,继续滴定到蓝色消失并且半分钟内不变回蓝色,记录消耗Na2S2O3溶液的量。重复试验3次,计算碘溶液的浓度。
式中:C2— 碘溶液浓度,mol/L;
C1— 硫代硫酸钠溶液浓度,mol/L;
V1— 消耗硫代硫酸钠溶液的体积,mL;
V2— 碘溶液的体积,mL。
2.3 基浆的配制
量取3 L水到容器中,称取6 g Na2CO3加入到水中,搅拌待完全溶解后,加入120 g膨润土,搅拌1 h,放置16 h以上再使用。
2.4 氧化剂除硫效率测定
将硫化物加入钻井液中,搅拌至均匀溶解。将钻井液分成5份,取1份钻井液做空白试验。在剩余4份钻井液中均按照一定摩尔比加入氧化剂,分别在反应15、60、120、180 min后,抽滤,取滤液25 mL定容至100 mL,取25 mL到锥形瓶中,加入I2液,用硫代硫酸钠标准溶液滴定至浅黄色,然后加入淀粉指示剂,溶液变为蓝色,继续滴定到蓝色消失并且半分钟内不退色,记录消耗硫代硫酸钠溶液的量,计算除硫效率。
式中:V— 滴定前加入I2液的量,mL;
V1— 加入氧化剂的钻井液中消耗硫代硫酸钠的体积,mL;
V2— 未加入氧化剂的钻井液中消耗硫代硫酸钠的体积,mL;
C1— 硫代硫酸钠溶液浓度,mol/L;
C2— I2液的浓度,mol/L。
3 实验结果及讨论
3.1 双氧水除硫效果评价
3.1.1 反应时间对双氧水除硫效率的影响
首先按照Na2S和H2O2的摩尔比例1︰1,在钻井液中先后加入硫化钠与双氧水。如图1所示,其除硫效率较低,在25%之内。
图1 反应时间对除硫效率的影响Fig.1 Effect of reaction time on the desulfuration efficiency of hydrogen peroxide
3.1.2 Fe2+离子对双氧水除硫效率的影响
按照Na2S和H2O2的摩尔比例1︰1取硫化钠和双氧水,以及少量的草酸铁,首先在钻井液中加入硫化钠。在已含硫化物的钻井液中加入少量草酸铁,搅拌均匀,再将双氧水加入。如图2所示,除硫效率可以提高到35%之间。
图2 Fe2+离子对除硫效率的影响Fig.2 Effect of Fe2+ on the desulfuration efficiency
少量Fe2+离子的存在使H2O2的分解生成氧气,加快了硫化物的氧化,提高了双氧水除硫效率。
3.1.3 加量对双氧水除硫效能的影响
按照Na2S和H2O2的摩尔比例1︰2取硫化钠和双氧水,以及少量的草酸铁。首先在钻井液中加入硫化钠,在已含硫化物的钻井液中加入少量草酸铁,搅拌均匀,再将双氧水加入。如图3所示,除硫效率可达55%,可见增大H2O2用量有利于提高除硫效率。
图3 加量对除硫效率的影响Fig.3 Effect of H2O2 dosage on the desulfuration efficiency
3.2 (NH4)2S2O8除硫效果评价
按照硫化钠与(NH4)2S2O8的摩尔比例1︰1分别取硫化钠、(NH4)2S2O8,在钻井液中先后加入硫化钠与(NH4)2S2O8,测定其除硫效率。如图4所示,在60 min时除硫效率基本达到最大值83%,好于双氧水。
图4 (NH4)2S2O8除硫效率的实验研究Fig.4 Study on the desulfuration efficiency of (NH4)2S2O8
3.3 K2S2O8除硫效果评价
按照硫化钠与 K2S2O8的摩尔比例 1︰1分别取硫化钠、K2S2O8,在钻井液中先后加入硫化钠与K2S2O8,测定其除硫效率。如图5所示,K2S2O8除硫效率在60 min时达到最大值86%,好于双氧水。
图5 K2S2O8除硫效率的实验研究Fig.5 Study on the desulfuration efficiency of K2S2O8
4 结 论
(1)反应时间、Fe2+离子、双氧水加量对双氧水除硫效率均有影响。在含硫化钠的钻井液中先后加入 Fe2+离子、双氧水,双氧水与钻井液中硫化钠的摩尔比例为 2︰1时,双氧水除硫效率可达到55%。
(2)按照硫化钠与氧化剂的摩尔比例 1︰1,K2S2O8、(NH4)2S2O8除硫效率均高于双氧水,K2S2O8除硫效率可达到86%。
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Study on Removing Sulphide From Drilling Fluid by Oxidation
MENG Xiang-jiao,ZHANG Jie,CHEN Gang
(College of Chemistry and Chemical Engineering, Xi′an Shiyou University, Shannxi Xi′an 710065,China)
Desulfuration efficiency of H2O2, K2S2O8and (NH4)2S2O8for drilling fluid were studied. Effects of Fe2+, its feeding mode and H2O2dosage on the desulfuration efficiency of H2O2were analyzed. The results show that when the Fe2+and H2O2are added in turn and the molar ratio of H2O2to Na2S is 2︰1, the desulfuration efficiency reaches to 55%;The desulfuration efficiencies of K2S2O8and (NH4)2S2O8are higher than that of H2O2, and the highest desulfuration efficiency of K2S2O8is 86%.
Drilling fluid; Oxidant; Desulfuration efficiency
TE 245+.4
A
1671-0460(2012)01-0018-03