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孟良口子隧洞施工优化方案

2012-10-23吕建远马英豪

山东水利 2012年12期
关键词:作业面出渣进尺

吕建远,于 毅,马英豪

(山东省胶东调水局,山东 济南 250014)

山东省胶东地区引黄调水工程孟良口子隧洞位于烟台市牟平区,为无压引水圆拱直墙形隧洞(设计断面2.1 m×1.9 m加半圆拱),全长2 192 m,设计流量4.8 m3/s,比降1/1 000。该隧洞洞身断面较小,施工场地狭窄、洞线长、工序多、干扰大、工期长。作为控制性节点工程,其施工进度影响着整个工程工期。

施工自2010年7月进场,前期因施工力量不足,工艺技术落后,隧洞掘进进度缓慢,到2011年7月洞身进尺不足600 m,每天进出口最多能各维持在一个循环(即2 m)进尺的效率,不能满足合同工期要求。

1 施工工序及工艺优化

1.1 优化爆破开挖方案,合理选择掏槽方式

爆破效果的好坏关键看能否有效利用炮眼,掏槽是关键。从V型掏槽、楔形掏槽、直眼掏槽等掏槽类型中,选用直眼掏槽的爆破设计,做好钻爆设计,并试爆取得最优爆破参数,提高爆破质量和每个循环的进尺,可以减少大型块石的数量,有利于增加钻孔机械同时作业的空间布置。

与之前施工掏槽方式对比,避免了二次爆破、补炮等,减少了工时延误。

1.2 合理设计避车洞间距

优化施工前,进出口进尺总计超500 m,尚无避车洞,极大地影响了施工效率。各个作业面从优化施工后开始每间隔150~200 m增加避车洞设计,避车洞的增加不仅解决了洞内会车,运载车辆掉头及循环工作的问题,同时便于存放大量施工器械,避免机械设备重复进出洞内。

1.3 优化重点作业工序及循环时间

1.3.1 原施工工序及循环时间

测量放线→布孔钻孔→装药起爆→排烟→安全检查→出渣→掌子面清底→支护→下一循环,一个循环共计21 h。开控作业工序时间见表1。

表1 开挖作业工序时间表h

1.3.2 优化后施工工序及循环时间

上次爆破→排烟→安全处理→齐头清理→施工准备→测量放线→钻孔→出渣→装药→下一循环。优化作业工序时间见表2。

表2 优化作业工序时间表h

1)测量放线:根据所作控制点快速准确放出开挖断面轮廓线,并对上一循环的开挖断面进行检查回测,以便处理大面积欠挖。

2)布孔钻孔:风枪数量由原来的每工作面3台增加至5台,在较好围岩情况下,实现钻孔与出渣交叉施工,同时进行作业,工序间无缝连接。

3)装药起爆:采用光面爆破技术,利用自制高压风管吹出孔内岩屑或积水,掏槽眼和崩落眼连续装药,周边眼由炸药绑扎于竹片上形成间隔装药。

4)排烟:采用功率55 kW大通风机,以缩短排烟时间。距掌子面20 m处利用直径60 cm的通风管高压通风,并采取用水淋透渣料等方法降低灰尘。

5)安全检查及处理:每次爆破散烟后,先由施工人员检查,无瞎炮盲炮和重大地质缺陷时,人工用钎杆轻击轮廓面浮石、零星石块,保证掌子面的安全。

6)出渣:增加装运渣设备功率,采用新进2台LW120型挖掘装载机和每个作业面新增2台3 m3的运碴车辆;增加1台挖掘机进行扒渣,以实现在围岩地质条件允许的情况下出渣与钻孔同时进行;如前所述,由于避车洞的增加,解决了洞内会车及较大机械的存放问题,为钻孔与出渣交叉施工创造了条件。在洞口卸渣转运,以减少出渣时间。

7)初期支护:围岩较好时可采用在初喷支护质量安全保证的前提下每10 m左右进行初期支护,围岩较差时及时进行初期支护;另外,为保证初期支护的及时性和质量,每个作业面配备2台以上混凝土喷射机,围岩较好时用1台(另一台备用),围岩较差地段喷射量较大时采用2台同时进行作业。

1.4 优化资源配置

在施工过程中,对施工动力供电、通风散烟、设备维护等影响进度效率的主要因素都进行了相应优化。并在人力资源的合理配置上,从人数、专业技术水平、劳动强度、轮班制度等方面进行调整。

1.4.1 机械设备更新及添加

1)通风设备:进、出口各增加1台55 kW的通风机,增加通风量,缩短排烟时间,在洞顶侧上方布设60 cm的通风管道各一条至施工作业面,以满足施工高峰期的通风需求(达到0.5 h内洞内完全排烟)。

2)高压设备:进、出口各增加1台20 m3的空压机,并铺设高压风管进入到施工掌子面附近。

3)装运渣设备:每个洞口各配置1台LW120型挖掘装载机和新增2台3 m3的自卸车,1台挖掘机(用于实现在围岩地质条件允许的情况下出渣与钻孔同时进行)。

4)喷射机械:各洞口配置2台潮式混凝土喷射机。

5)供电设备:根据机械设备配置及功率进行计算,空压机150 kW、通风机55 kW、混凝土喷射机2台及拌合机等100 kW,将进、出口段的变压器增量至315 kW;同时对供电线路,通风管道和排水管道进行重新布置。在隧洞施工进出口各更换1台315 kV变压器。动力电缆和照明电缆分别铺设,做好电气设备工作及防雷接地,定期检查测试接地电阻和漏电保护器。

6)日常维护:加强洞内排水工作,铺设排水管路,安排专人抽水,加强道路的维修以及确保运输车辆的完好率,提高运渣效率。做好机械设备的日常维护保养,关键设备特别易损配件有备用,确保机械设备的使用率和完好率。

1.4.2 劳动力配置

加大和优化作业队伍的人力资源,每个作业面配备经验丰富、技术娴熟的操作工人50人左右,确保工作的高效率、高质量,做到息人不息设备。项目部人员现场值班,跟班作业,并明确职能,责任到人,及时发现解决施工现场出现的各种问题,在施工组织上严格控制各作业时间,做好各工序的紧密衔接。按每个工班进行改评,发现问题及时解决改进,杜绝工序间存在间隙时间,确保循环率。

2 隧洞安全质量管理

在安全管理上,隧洞施工属于地下开挖工程,安全生产工作至关重要。施工单位进场后,设立安全管理机构,形成安全生产管理体系,在项目经理领导下,设立施工区专职安全员、工区安全员,并制定了具体安全措施。同时,对隧洞施工进行定期与不定期检查,检查机构、制度、措施的落实情况,一经发现不符合施工规范的情况,立即进行整改,以彻底消除安全隐患,确保安全生产。紧抓隧洞工程安全控制的重点,即洞内爆破作业安全、洞内运输作业安全、用电安全。

在质量管理上,隧洞掘进过程中,主要抓好洞身开挖时超挖欠挖、直线度、进场原材料等方面。开挖质量控制的难点在于Ⅳ、Ⅴ类围岩和穿过塘坝等水源洞段,施工采取短进尺、弱爆破、强支护、快衬砌、勤检测的方式,防止塌方渗水,并将因地质因素造成的超挖控制在最小范围。优化施工后,根据要求每个作业面配置一台激光准直仪,缩短测量时间和提高精度,更为工程质量增加了保障。

3 结语

本项目属较长隧洞、小断面、复杂地质工程,施工优化后所选用的机具设备、人员配置、施工程序及措施在考虑工期、安全、质量、经济等多个因素的情况下完全达到施工进度及各方面需求。尤其在施工进度方面,工作口总的平均进尺由4 m/d提高到8 m/d,从优化施工方案时剩余1 600 m隧洞来测算,施工时间由400 d缩短为190 d,极大地缩短施工工期,节省施工投入,达到建设目标要求。

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