一例难选混合铜矿选矿工艺试验研究
2012-10-19辽宁工程技术大学高海蛟
辽宁工程技术大学 高海蛟
一例难选混合铜矿选矿工艺试验研究
辽宁工程技术大学 高海蛟
我国的氧硫混合铜矿储量丰富,是国内铜矿资源的重要组成部分。因为这类矿石的氧化率比较高,含泥量较大,所以选矿回收比较困难。而原来使用的常规捕收剂方法,它的铜精矿的品位仅仅只有13.82%,回收率65.74%,浮选指标比较差。因此,本文,笔者对混合铜矿选矿工艺进行了试验研究。
一、矿石的性质
某矿场矿物被破碎混匀之后,外观是淡黄色的,表面与断面上有少量浅绿色或者蓝色的氧化铜矿物。这种铜矿矿石的成分比较复杂,通过观察分析,该铜矿的嵌布粒度比较粗,主要的硫化铜矿物有黄铜矿、蓝铜矿、斑铜矿、辉铜矿等;而氧化铜的主要矿物是孔雀石,次要的是蓝铜矿、硅孔雀石等;脉石矿物主要是有石英、白云石、微斜长石、方解石、白云母、角闪石等。
原矿多元素的化学分析表明,原矿中的铜品位是2.1%,硫和铁的品位较低,即黄铁矿比较少;氧化钙、二氧化硅、氧化镁的品位较高,是这种矿石最为主要的脉石矿物;三氧化二铝、三氧化钨、锡的品位都较低,没有回收价值。原矿铜物相分析结果见表1。
表1 原矿铜物相分析结果
由表1可知,这种矿石中的硫化铜比例占了62.86%,氧化铜占的比例是37.14%,而结合氧化铜所占的比例是10.00%,所以该矿是氧硫结合的混合铜矿。
二、试验研究
由于硫化铜矿中的次生辉铜矿与原生黄铜矿发热可浮性较好,而次生硫化铜中的黝铜矿和蓝铜的可浮性比较差,氧化铜矿中含有的蓝矿石、硅孔雀石、孔雀石等的可浮性更差。对于这种含有多种矿石的铜矿物,如果仅仅使用易浮硫化铜的浮选工艺,显然不利于难选铜矿物。因此,只有采用合适的铜矿浮选工艺,才能适应矿石的多变性质,否则就难以控制生产,达不到理想的技术指标。笔者此次试验使用混合浮选法,能够同时选别出氧化铜矿物和硫化铜矿物。
1.磨矿细度试验。提高铜精矿回收率和质量的基本条件是充分解离铜矿物单体。铜矿物单体、脉石矿物和有用矿物能否充分解离是由磨矿细度决定的。因此,应对磨矿细度进行试验,磨矿的细度是65%。这次试验流程是一次粗选流程。药剂条件:丁基黄药300 g / t,硫化钠400 g / t,2#油40 g / t;水玻璃100 g / t。试验结果如图1所示。
由图1可知,当磨矿细度是-200目80%时,铜的选别指标比较好。因此,原矿磨矿细度是-200目80%的时候最适宜。
2.药剂条件开路试验。该样矿磨矿后产生的矿泥量不大,只要加入少许的水玻璃就能分散矿泥,对硫化钠的要求用量也不高,因此,就省略了水玻璃与硫化钠的用量条件试验。
(1)石灰用量试验。必须严格控制石灰用量。如果石灰过量,黄铁矿就会被抑制,硫化铜也会受到一定的抑制作用。因此,应对石灰用量进行条件试验,考察它对浮选指标的影响。石灰用量的条件试验仍然是一次粗选流程。石灰的用量分别是0 g / t,500 g/t,1 000 g / t ,1 500 g / t,其他的药剂条件保持不变。试验结果如图2所示。
由图2可知,不添加石灰的时候,精矿的品位较低;当石灰的用量从低到高时,精矿的回收率和品位的变化不大。从试验中可以看出,在添加石灰的条件下,浮选曲线相对比较稳定,也就使得浮选操作比较顺利。综合考虑,该试验确定的石灰用量为500 g / t。
(2)丁基黄药的用量试验。浮选氧化铜矿的时候经常使用丁基黄药作为捕收剂。因此,该试验先考察丁基黄药的用量对该样矿中铜矿物选别指标的影响。试验结果如图3所示。
由图3可知,丁基黄药的用量从200 g/t增加到400 g/t的时候,粗精矿中铜的回收率和品位均有明显提高;丁基黄药的用量越多,品位相差不大,但是回收率却会下降。因此,综合考虑,粗精矿指标确定的丁基黄药用量是400 g/t。
在这个基础上,对粗精矿进行3次精选试验,结果见表2。
表2 单一捕收剂精选试验结果
由表3可知,单一采用丁基黄药作为捕收剂是难以达到良好的试验指标的。
(3)混合捕收剂对比试验。国内外的研究和试验证明,应用混合捕收剂的选别效果比选用单一捕收剂的效果好。这是由于药物和矿物之间、药药和剂之间交互作用,促进与强化了该过程并产生“协同效应”的结果。混合捕收剂一般是由一种捕收能力强的主捕收剂与另一种选择性好、有利于提高精矿品位的辅助捕收剂混合而成的。
因为丁基黄药对硫化矿有很强的捕收能力,但对氧化矿的捕收能力就较弱;羟肟酸对氧化矿的捕收能力很强,但是选择性却较差,捕收氧化矿的时候也会捕收到大量的脉石矿物,造成了较低的品位。因此,可以将两者搭配作为混合捕收剂使用,试验结果见表3。
表3 混合捕收剂精选试验结果
由表3与表2 可知,使用混合捕收剂后,铜精矿品位基本上一致的时候,回收率提高了10.52%;并且在尾矿中损失的金属量也相应地减少了8.75%,品位也从0.52%降到了0.36%。
(4)闭路流程试验。在开路试验与条件试验基础上,进行浮选闭路试验。闭路试验流程一次进行粗选、精选1、精选2,最后的试验结果见表4。
表4 闭路试验结果
由表4可知,闭路试验的精矿中铜的品位比开路试验低了0.66%,但是回收率却提高了9.44%,它的浮选指标比较好。
三、结论
试验表明,该样矿中的铜矿物嵌布粒度较粗,当磨矿细度是– 200目80%时,大部分的铜矿物就可以解离单体;使用常规的硫化-丁基黄药捕收浮选该氧硫混合铜矿,难以达到理想的指标,而采用用丁基黄药和羟肟酸组合作捕收剂,则可以改善浮选效果,最终获得铜品位为15.52%、回收率为81.71%的铜精矿,比原生产指标明显提高。