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PROFILL滚挤机床故障分析及改造

2012-09-26单淑梅

制造技术与机床 2012年3期
关键词:轴套热交换器换向阀

单淑梅

(长春汽车工业高等专科学校,吉林长春130011)

1 机床简介

传动器车间同轴工段PROFILL滚挤机床是2006年引进的,其作用是用于同步环内齿进行滚挤加工,使其产生倒锥,防止同步环工作时脱档的加工设备。其工作状态为:工件放在支撑托架上(见图1),刀轴向下移动,与下面的从动支撑轴配合,刀齿与工件内齿啮合,刀轴旋转并径向进给,对工件进行滚挤加工。与此同时,支撑托架下面的支撑轴有一个向上移动接刀并支撑工件托盘的动作。

2 故障现象

该设备自引进半年后,便偶尔出现从动支撑轴轴向无动作,造成机床报警。这时无论是在机床面板上打手动,还是直接用手推控制该油缸的换向阀阀芯,均无法使该油缸动作,但过30 min至2 h后,油缸又恢复正常。因该设备在保修期内,一直找厂家维护,但厂家人员来了两次,均未找到原因。由于该故障发生的频率越来越高,已经影响了生产任务的完成,于是我们开始接手解决。

3 原因分析

从常规角度分析,油缸无动作可能由几个方面原因引起:

(1)电气信号故障;

(2)油缸液压系统出现故障;

(3)轴与轴套之间研死。

3.1 针对电气信号故障分析

报警后,检查液压系统,支承轴油缸的电磁换向阀两端均不带电时,用手推电磁阀阀芯,油缸无动作,判断液压系统有问题而排除电器故障。

3.2 针对液压故障分析

在此期间分别对液压换向阀和单向节流阀拆下检查清理,均未发现问题,每次安装后,故障均消除。但一段时间后,故障仍然发生,说明问题还是未找到。经过进一步检查,发现油缸不动作时,机床报警,造成换向阀前面的通断阀关闭,使液压油无法到达换向阀,故手动推阀芯,液压缸无动作。针对此情况,在机床报警后,强行使前面的通断阀打开,同时手动推换向阀阀芯,这时,液压油压力可以到达油缸,由此判断液压系统本身无故障。

3.3 针对支撑轴与支撑套研死故障分析

我们将油缸两端液压油管断开,用撬杠轴向撬动支撑轴,该支撑轴在轴套内可以移动,但稍有些阻力。由此分析,可能有以下几个原因造成该故障的发生:

(1)支撑轴与轴套之间的润滑不良;

(2)液压油缸活塞泄漏造成输出力不足;

(3)支撑轴套对支撑轴有锁死机构且支撑轴移动时没有松开;

(4)油缸活塞面积过小,没有足够的力推动支撑轴。

针对以上可能故障进行检查:

(1)检查润滑系统,发现润滑油充足。

(2)将油缸回油口管路拆下,同时进油口给压力油,发现回油口无压力油流出,证明油缸内部无泄漏。

(3)经过查阅机床图纸,证明该机床无液压锁死机构。

(4)针对油缸的输出力是否足够推动支撑轴的问题,查阅图纸的标定压力为6 MPa。而实际测得的压力也为6 MPa。把该油缸的实际工作压力提高到7 MPa,继续观察,此故障仍未消除。由此证明该故障和油缸输出力的大小无关。至此,对此机床的故障维修一度停滞。

4 解决过程

经过进一步观察,发现机床出现该故障后,即使不做任何维修,经过0.5~2 h后,也会自行消除。由此分析该故障有可能与机床温度有关。于是,对机床进行温度测量:机床在正常工作时,其温度都在60℃以下,而出现故障后,温度都在60℃以上。同时冷却油的温度也随着机床的温度变化。进一步检查,发现有一个热交换器对冷却油进行冷却,由于冷却油比较脏,将热交换器堵塞,使冷却装置无法对冷却油进行冷却,进而造成机床温度的升高。经过查阅图纸,发现该支撑轴的轴径为φ165 mm,而与轴套的配合间隙仅为0.015 mm,说明此设备对温度非常敏感。将热交换器清理疏通后,让冷却装置将冷却油及机床温度控制在50℃以内,该故障再也没有出现过。至此问题解决。

5 机床改造及结语

该设备热交换器和冷却循环泵都在机床的隐蔽处,且没有流量监控装置,给故障分析过程和维修增加了难度。针对热交换器堵塞后清理十分困难的问题,我们在热交换器前面加装了过滤器和流量传感器。改装后,一旦监测到冷却流量不足,只要将过滤器清洗一下,这种故障就会彻底解决。

以上是对滚挤机床故障的分析及维修改造介绍。由此可见,现场维修人员提高技能水平,熟悉设备,不依赖于供应商的售后服务,掌握主动、及时处理好遇到的问题是生产正常运营的保证。同时,维修过程中进行的小改进,既简单又能解决大问题,是预防性维修的好办法。

通过现场设备应用总结出来的经验,希望不但对机床维修人员的维修工作有借鉴作用,而且对提倡完善机床功能、做好预防性维修工作有一定的积极作用。

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