块煤回收筛的更换与安装
2012-08-15刘宇新侯和利
刘宇新 初 静 陈 伟 侯和利
(1.铁煤集团公司晓明矿选煤厂 辽宁 调兵山 112700;2.铁煤集团公司生产技术部辽宁 调兵山 112700;3.北京铁城监理有限责任公司 中国 北京 100855)
块煤回收筛的更换与安装
刘宇新1初 静1陈 伟2侯和利3
(1.铁煤集团公司晓明矿选煤厂 辽宁 调兵山 112700;2.铁煤集团公司生产技术部辽宁 调兵山 112700;3.北京铁城监理有限责任公司 中国 北京 100855)
通过对圆筒仓上块煤回煤筛的现状分析及存在的问题,提出更换筛分机,并实施拆卸和安装,经实际生产运行达到了预期的筛分效果,保证了入洗原料煤的粒度,提高了洗煤回收率,从而为企业增加了经济效益。
块煤回收筛;筛分效率;经济效益
晓明矿选煤厂是1968年建成并投入生产的,原设计能力为60万吨/年,经过1989年的改扩建后设计能力达到135万吨/年,核定能力为220万吨/年的矿井型动力煤选煤厂,入选原煤煤种为长焰煤,入洗原煤的可选性为易选煤或及易选煤。
主要加工工艺是:毛煤入厂后,进一次筛分;筛上物经手选除杂破碎后成为入洗原料煤;筛下物进入二次筛分或注入903原煤仓和分流,分流部分经圆筒仓上的块煤回收筛,其筛上物进圆筒仓做为入洗原料煤,筛下物落地成为落地煤直接销售。二次筛分筛上物作为入洗原料煤,筛下物进入三次筛分,三次筛分筛上物为成品粒煤,筛下物为成品末煤。入洗原料煤经跳汰分选成为洗中块、洗粒、洗末和洗矸石,洗矸石作为洗耗弃掉。产生的煤泥水经处理,煤泥对外销售,澄清水回厂复用。
1 运行状态
圆筒仓上的两台块煤回收筛,型号为YA1836型的筛孔尺寸为30×30mm,正常分流落地时开两台筛子,但因筛子的筛分效率低,处理量小,根本筛分不过来。致使筛上物即圆筒仓中的含末率高,含末率平均达到50%,即50%的末煤进入了筛上产品并进入圆筒仓,使入洗原料煤的粒度下降,相当于洗原煤一样。
2 存在的问题
因为块煤回收筛的筛分效率低、筛分效果不好,造成许多设备的不必要运转。圆筒仓中所谓的“块煤”回楼入洗工艺为:802→508→510、509→圆筒仓→518→907→802→804→缓冲仓→洗煤机入洗。
直接洗原煤的工艺为:802→804→缓冲仓→洗煤机入洗。
可见块煤回收筛筛分效果不好,即增加了不必要的机电设备运输、磨损,又浪费人力、物力,降低了劳动效率。基于以上对圆筒仓上块煤回收筛筛分效果不好的问题进行分析,厂领导经过研究决定,更换圆筒仓上的块煤回收筛,来提高筛分效率,改善筛分效果,提高处理能力。
3 解决方法
由于我厂是老厂,受厂房空间位置的限制,为此我厂的机电技术员多次亲自到现场进行测量分析,确定基础尺寸,测量提出的尺寸不是标准筛分机,为此,又特邀请筛分机的生产单位的设计人员,来我厂进行现场考察调研,并针对我厂的现场实际情况,为我厂设计加工出YK2136型号的筛分机,其有效筛分面积为7.2m2,生产能力为180-220吨/小时,筛孔尺寸为30×30mm、35×35mm,频率为13.6,筛面倾角为15°,振幅 8-12mm。
我厂利用矿4月份的停产检修时间,自己更换了510#块煤回收筛,由于准备工作做的好,在30米高的圆筒仓上下起吊7吨左右的两台筛子,仅用了3天时间,就拆除掉YA1836型的旧筛子,同时又成功安装完新的YK2136型筛子。经过一段时间的正式生产运行,可以看出新更换的筛子筛分效果很好,大大提高了筛分效率,使进入圆筒仓中的块煤率提高,含末率平均为10%,保证了入洗原料煤的粒度,降低了入洗原煤运输路线中相关不必要设备的运输量,同时也减轻了岗位工人的劳动强度,清理筛底的次数减少了许多;现在正常分流的情况下,只需开新安装的一台筛子就能满足生产要求。
4 经济效益分析
4.1 直接经济效益
1)原来同时开两台YA1836筛子,其电机功率为:11kW×2=22kW。现开一台YK2136筛子,电机功率为18.5kW。按平均每天开气18小时,每月30天计算,现在工业用电的收费标准是0.634元/kWh。则其节省的直接电力费用为:
(22-18.5)×18×30×12×0.634=1.44(万元/年)
2)筛分效果好,筛上产品的含末率由原来的50%下降到现在的10%,即减少了对40%末煤多走了“802→508→510、509→圆筒仓→518→907”的冤枉路,也即减少了802、508、518、907四条皮带的运输量。2004年落地分流量为80万吨,落地混煤为45万吨,圆筒仓块煤含末率由50%降至10%;则更换后可对 802、508、518、907 的运输量减少:(80-45)*40%=14(万吨/年);
802、508、518、907 四条皮带的总装机容量为 124KW,总长度为420.3米,小时平均运输能力为200吨/时,则运14万吨/年煤需耗用的电费为:
14/200*124*0.634=5.5(万元/年);
就按每两年可少更换一次皮带计算,800橡胶皮带的价格为285元/米;则可节省的材料费为:
(420.3*2+8)*285/2=12.09(万元/年)。
通过计算,直接经济效益为:
1.44+5.5+12.09=19.03(万元/年)。
4.2 间接经济效益
首先,更换块煤回收筛后,筛分效果好,筛分效率高,保证了入洗原料煤的粒度,为洗煤加工生产提供了良好的条件,减少了因洗末煤而增加的透筛损失,进而提高了洗煤回收率,也就是增加了企业的经济效益。
另外,更换筛分机后,现场岗位工人不用随时清理筛底了,只需定时清理即可满足生产要求。
第三,选煤厂利用矿停产检修期间,自行拆卸旧筛子、安装新筛子,为矿节约近1万元的安装费用。
5 结束语
圆筒仓上的块煤回收筛更换后,运行正常,筛分效果好,提高了筛分效率,保证了入洗原料煤的粒度,提高了洗煤回收率,而且每年还可为矿增加近20万元的直接经济效益,同时也减轻了岗位人员的劳动强度。
刘宇新(1967—),女,辽宁调兵山人,高级工程师,毕业于黑龙江矿业学院选矿专业,现在铁煤集团公司晓明矿选煤厂工作。
王迎迎]