白莲河抽水蓄能电站地下厂房岩锚梁混凝土施工
2012-06-12陈彬,安萍
陈 彬,安 萍
(中国葛洲坝集团第一工程有限公司,湖北 宜昌 443002)
1 工程概况
白莲河抽水蓄能电站位于湖北省黄冈市罗田县白莲河乡境内,工程规模为大 (1)型。地下主厂房是该工程最大的地下洞室,纵轴线为东西向,进厂交通洞在西端从下游水平正交进厂。主厂房开挖尺寸为 146.40 m×21.85 m×50.883 m(长×宽×高),分 8层开挖,岩锚梁位于第二层的侧墙67.53~64.63 m高程岩壁上,全长2×146.4 m;成型后的岩锚梁顶宽1.9 m,内侧设有排水沟,梁上设有200 t永久双梁桥式起重机。在厂房第一层开挖过程中,在(厂)0+90~(厂)0+115段遭遇由顶至底斜切厂房的非预期特大断层 (F8断层),经参建各方磋商确定了F8断层处理意见,设计单位也变更了招标时的岩锚梁设计,在岩锚梁底部增加了延伸至水轮机层的附壁柱,并在F8断层带沿断层走向增加了59 cm厚的C25钢筋混凝土附壁板,附壁板底部高程59.0 m;岩锚混凝土连续梁标准段长16 m,分段跳仓浇筑,段间设垂直键槽。白莲河岩锚梁结构参见图1。
2 施工特性
图1 主厂房岩锚梁结构示意(单位:高程m,尺寸mm)
白莲河地下主厂房岩锚梁混凝土工程主要包括承重排架、钢筋混凝土岩锚梁、钢筋混凝土附壁柱、钢筋混凝土附壁板、预埋件、排水系统等项目的施工。
附壁板及58.8 m高程以上的附壁柱必须与岩锚梁整体浇筑,因此岩锚梁只能在第三层开挖支护后进行混凝土施工,需从56.0 m高程搭设承重施工排架至岩锚梁部位作为模板支撑体系,受工序制约,承重排架只能与附壁柱及附壁板的钢筋、模板交叉作业、同时上升,排架搭设工程量及施工难度均较大,施工干扰大。
为减小F8断层对总工期的影响,建设单位要求整个岩锚梁混凝土浇筑时间控制在70 d,为此,将岩锚梁混凝土划分为两个施工段,第一段为已完成第三层开挖支护、并预留了F8断层处理空间,即(厂)0+0~(厂)0+75段,该段岩锚梁混凝土施工需与第二段的F8断层处理并行,存在交叉干扰极大、施工现场作业面不易布置、协调量较大等难点。
岩锚梁混凝土量1 900 m3,钢筋制安230 t,工程量并不很大,但由于岩锚梁部位狭小、钢筋密集、仓位多,施工项目较多,又存在与断层处理的交叉施工,加之地下厂房施工场面狭小,施工的流水节拍非常紧、难度非常大,必须精心组织、统筹规划、合理安排,提前做好相关准备工作。
3 混凝土施工
3.1 确定配合比
白莲河地下厂房岩锚梁采用C25F100低热微膨胀混凝土,要求28 d极限拉伸值≥1.0×10-4、90 d自生体积变形达到 (80~100)×10-6。在研究设计要求后认为:①混凝土的自生体积变形是由胶凝材料的水化作用引起的,当混凝土的强度等级、水泥品种与标号确定后,单位体积混凝土中的胶凝材料用量即可基本确定,其自生体积变形可以不考虑;②当混凝土的等级、胶凝材料等一定的情况下,混凝土的极限拉伸值也基本确定,但C25混凝土28 d极限拉伸值一般很难达到大于1.0×10-4,且低热混凝土的早期强度一般偏低,其极限拉伸值也偏低,因而,28 d达到大于100×10-6这一指标偏高,合理的范围是大于 80×10-6。
经与设计单位交流,最终采用中热水泥掺加一定量的粉煤灰以实现低热要求,通过掺加膨胀剂以实现对混凝土的收缩补偿作用,同时掺加一定量的聚丙烯纤维以减少早期混凝土的微细裂纹,并委托第三方进行了配合比试验,确定了适用于白莲河厂房岩锚梁的混凝土配合比。
3.2 施工时段
由于岩锚梁混凝土必须与F8断层处理同时施工,但考虑到岩锚梁混凝土不宜在施工及养护期间产生质点振动,因此岩锚梁混凝土第一段必须在F8断层处理段的二三层开挖爆破结束后才可施工,在平面上形成东端F8断层支护处理与西端混凝土施工平行作业的场面,同时在岩锚梁混凝土施工及养护期间,停止周边爆破施工。
3.3 分段及施工顺序
白莲河地下厂房岩锚梁混凝土共20仓,混凝土施工总体上按先上游再下游、自西向东的顺序,采取上下游、东西端分别跳仓浇筑的方式。
3.4 模板及钢筋施工
岩锚梁底部采用φ48 mm×3.5 mm扣件式钢管承重排架支撑,并在仓位外部设1.5 m宽工作平台作为施工通道及材料流转场地(材料堆放控制在10 t以内,并避免集中堆放)。承重排架上部搭设木三角桁架,铺设木枋及岩锚梁底模。
岩锚梁外露面统一采用P6015钢模板,下拐点角模按设计角度在工厂进行定型制作,封头及键槽模板则用3 cm厚木板。为了使拉条不穿过岩锚梁立面,立面模板竖向围檩采用 [10a双槽钢,在模板上下两端外各设1根φ22钢筋制作的拉条,并与预先设置在岩壁上的拉条插筋连接,横围檩采用脚手架钢管通过φ18钢筋制作的钩头螺栓与模板扣接。封头模板的围檩采用脚手架钢管通过φ12拉条内拉固定。附壁柱、附壁板的模板采用P3015、P1015钢模板及3 cm厚木板拼装而成;附壁柱在距底部3 m处留一65 cm×45 cm的孔口作为进料口。所有钢模板拼缝处夹2~3 mm厚的塑料泡沫并粘胶带止浆。
岩锚梁钢筋现场采用16 t汽车吊吊至安装部位外的工作平台上,附壁柱、附壁板的钢筋、模板在排架搭设前预先堆放在安装部位,穿插在排架搭设过程中安装。钢筋安装工程量虽不大,但因工艺较复杂、操作空间有限,导致工效极低,接头焊接时间长,为了在经济的条件下缩短其施工时间,对φ16以下的钢筋采用绑扎搭接,对φ16~φ20的钢筋全部采用焊接,对φ22及以上的钢筋则全部采用直螺纹套筒进行套接。
3.5 浇筑及养护
混凝土浇筑时,先浇附壁柱(板),由于其高度较大接近6.0 m,对每仓的附壁柱组织分层流水作业,浇筑速度根据混凝土初凝时间、每仓的附壁柱数量按上升高度不超过1.0 m/h控制,使各柱均匀上升至岩锚梁底部,其后沿梁长度方向,从一端向另一端采用平仓法分层浇筑,分层厚度30 cm。振捣使用φ50~φ75软轴振捣器,边墙模板处采用二次复振。混凝土料在拌和系统集中拌制,采用2台6 m3混凝土搅拌车、1台HBT60混凝土输送泵入仓。
浇筑收仓后,根据现场环境温度、湿度和混凝土表面硬化情况及时进行洒水养护,经常保持表面湿润。模板拆除后及时用土工布覆盖表面,并浇水保温、保湿,增强养护功效。岩锚梁模板在混凝土强度达到设计强度的75%以上后拆除。底模拆除时,即铺设竹跳板对岩锚梁外露表面进行防护,以防第四层开挖爆破飞石损坏岩锚梁外观。
3.6 施工组织
由于工期紧、任务重、施工难度又极大,为保质保量完成任务,按平行流水作业组织生产。岩锚梁共计20个仓位,流水节拍按3天设置。分析各个工序的工效认为:高排架搭设是影响进度的关键工序,模板及钢筋安装工程量虽不大,但因操作空间有限、工效极低,对工序流水节拍也有较大影响。为此,岩锚梁混凝土施工时,按每天三班安排作业,排架搭设超前混凝土施工提供部位,并按模板设计的安装要求,施工模板拉条插筋。
因工期紧张,为保证仓位施工的连续性,综合考虑经济效益,承重钢管排架、模板等材料按50%考虑周转使用,所有材料分两次限期进场。
3.7 工程质量
白莲河地下主厂房岩锚梁混凝土施工后,未发现深层及贯穿性裂缝,无模板棱角、错台及蜂窝麻面等现象发生,外观质量极好,2006年被湖北白莲河抽水蓄能有限公司评为样板工程。目前,该岩锚梁投入使用已过2年,监测资料反映,受拉、受压锚杆最大应力分别为245.60、101.65 MPa,测缝计最大开度为2.85 mm,锚杆应力及岩锚梁变形均比较稳定;从使用情况来看,尚未发现任何问题。
4 结 语
白莲河地下主厂房岩锚梁,在增加附壁柱、附壁板及搭设高排架的情况下,历时72 d,优质、高效地完成了混凝土施工任务,达到了行业先进水平。但通过实践发现有些地方可以进一步改进,如岩锚梁底部设置木桁架,既消耗材料,又不便于制作及现场安装,若改为型钢,则较为经济,且可方便现场施工、加快施工进度。其施工经验可供其他工程参考。
[1]李洪涛.大型地下厂房施工程序及开挖方法研究[D].武汉:武汉大学,2004.
[2]杜广恩.索风营水电站地下厂房岩锚吊车梁镜面混凝土施工[J].贵州水力发电,2004(3):54-57.
[3]DL/T 5144-2001 水工混凝土施工规范[S].
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