莲湖坝水电站水导轴承润滑系统的改造
2012-02-20黄柳军
黄柳军
(南宁市川水发电设备技术有限公司,广西 南宁 530031)
莲湖坝水电站装机3台贯流定浆卧轴轴伸式水轮发电机组,电站最高水头3.7 m,额定水头3.4 m,水轮机机型为GD008-WZ-200,转轮名义直径为2 m,电站于2002年投产发电。
1 存在问题
一直以来,机组未能正常运转,原因如下:
(1)机组安装投入运行之初,电站就进行改制易主,电站在投运初期管理较为混乱,机组未能得到正常的维护与保养,为后期的运行及管理留下了隐患;
(2)水轮机组本身存在着如下问题与结构缺陷:水轮机主轴密封漏水严重;水导轴承油润滑系统存在着设计缺陷:水导轴承右侧冷却润滑用油没有设置有油盆,润滑油直接置于水轮机组内配水环腔内(见图1)。
图1 机组改造前的状态
这样一来,由高速旋转的水轮机主轴与封水箱间隙间渗漏出来的水,直接渗入内配水环油腔内,水导轴承润滑油渗水,而渗有水份的润滑油,在运行过程中容易形成乳化液,加剧油品的劣化,乳化液会使轴承中的油膜遭到破坏,使其摩擦力增大,导致水导瓦温升高。加上由于机组容量较小,没有设置润滑油冷却装置,也导致瓦温升高,机组无法正常运行,电站损失很大。
2 改造方法
水轮机水导轴承,承受着机组的径向荷载,润滑油在轴承间形成油膜,以轴承间油膜的内部摩擦代替轴承的固体干摩擦,从而减轻设备的发热与磨损,使油和轴承的温度不致超过规定值,保证设备的安全经济运行。
而混合有水份的润滑油,在运行过程中容易形成乳化液,使轴承中的油膜遭到破坏,摩擦力增大,导致瓦温升高,影响机组正常运行。
通过对电站进行实地考察,结合机组的结构特点,针对主轴密封漏水引起润滑油渗水及瓦温升高等问题,我们作了如下结构改进,最终解决了漏水问题。
2.1 增设右侧油盆,形成独立油槽
水轮机防止稀油轴承渗水的主轴密封,结构形式多样,有盘根密封、橡胶平板密封、端面密封等。但就目前的技术水平而言,高速旋转的水轮机主轴与密封件,属于间隙配合,有间隙就必然存在着渗漏,要做到滴水不漏,那是不可能的;且随着机组运行时间的推移,主轴与密封材料长期摩擦,必然造成密封副的配合间隙加大,漏水增加。
因此,在结构设计时,把导轴承润滑油直接置于内配水环下腔,而仅仅依靠主轴密封、封水箱的盘根密封与甩水环组合,来完全阻水是不现实的。
为此,我们在内配水环内腔作了如下结构改进:在水导轴承右侧增设一套油盆,同时在内配水环法兰上割开一个直径为Φ 60 mm的通油孔,用于连通左右油槽的油路;另外在油盆右侧主轴上增设一副甩水环(见图2)。
图2 机组改造后的状态
这样,导轴承润滑油全部置于左(原机组设置有)右油盆内,形成一个与内配水环完全隔离的油槽,在配水环下腔左侧增设一条排水管,用于及时排出腔内积水,防止腔内水位过高,水从油盆与主轴间隙渗入油槽内。经过改造后,由封水箱间隙处渗漏出来的水在新甩水环的作用下,通过离心力甩向配水环空腔内,最后在重力作用下落下,通过新设的排水管排到集水井。
2.2 增设油箱及油冷却系统,有效降低轴瓦温升
水导轴承油槽经过以上的结构改进后,导瓦润滑油全部置于左右两个油盆内,由于受机组空间布置的限制,新设的右油盆的容量有限。这样,与改造前润滑油直接置于配水环内腔相比,油槽容积大为减少,加上原机组没设置有油循环冷却系统,这样改造后,虽然润滑油系统渗水的问题解决了,但却又出现了由于油槽容积受限,润滑油油量不足导致轴承温度升高的问题,也还会影响机组的正常运行。
为此,经计算按3台机组同时工作时的用油量,我们增设了一套外置油箱及一套油循环冷却系统(见图2),油冷却器直接安装在油箱内,冷却器进出水边都设有闸阀,以便检修时使用,油箱的润滑油由1台齿轮泵供油,经过液压操作阀分别经流量调节器后向3台水轮机导瓦供油,轴承实际供油通过流量调节器调整。
整套外置油箱装置放置于水轮机主轴中心-2.4 m的机坑地面,由输油管沿着密封漏水排出的线路反向引至水轮机导轴承油槽内,而热油则以自流的形式,由回油输油管送回外置油箱。
这种做法的特点是:
(1)外置增设一台油箱,解决了由于改设右侧油盆导致润滑油油量不足的问题;
(2)把油箱置于水轮机主轴中心-2.4 m的机坑地面,一方面可以尽量避免改动配水环内的其他零部件,减小改造难度及改造费用,实施起来简单易行。
更重要的是,方便了机组日常检修及维护,这是这个改进设计最显著的特点,对于资金不是很充裕的电站来说,具有一定的参考及实用价值。
2.3 改造工艺
按照上述思路,我们对莲湖坝的3台水轮机导轴承润滑系统进行了改造。根据电站实地测量的数据,设计出增设的零部件的图纸,首先在生产厂家制作加工了油盆、甩水环、油箱及油冷却器、油水管路及附件,配备齿轮泵。冷却器在厂家进行水压试验合格。然后在电站安装:用手提砂轮机现场修整配水环法兰面光洁平整,配钻,安装右油盆,油盆法兰面用橡胶平板、密封胶水与配水环法兰面紧密贴合,螺栓把紧。同时现场制作配水环排水管道。最后安装油箱及油冷却器,连接输油、水管路,水压试验无渗漏后即可试运行。
3 结束语
按上面的思路与方法,机组改造后运行良好,水导轴承润滑油系统渗水现象得到彻底解决,轴承温升正常,电站对改造效果满意。
这个处理方案的特点,是针对贯流轴伸式机组结构复杂,机组拆装费时、费力、检修困难等状况,在方案设计上,着重考虑采用结构简单,无须改动水轮机的关键零部件,直接在工地配装的简单易行的改造方案,避免了把原有的零部件拉回厂家配套改造,节省了改造成本和时间。再者,采用外设的油冷却循环系统,极大地方便了机组的日常维护、检修,对小水电站来说是一种比较简单易行而又行之有效的处理方法。
[1]全玲琴.水轮机及其辅助设备[M].北京:中国水利水电出版社,1999.
[2]哈尔滨大电机研究所.大电机·水轮机标准汇编[M].北京:中国标准出版社,1996.