偏心轴的一种装配加工方法
2012-02-20何家耀龙勇坤陈杰豪
童 洲,何家耀,龙勇坤,陈杰豪
(华南理工大学广州学院 工程训练中心,广东 广州 510800)
华南理工大学广州学院院近期开展的“学生研究计划”中,一个项目题为“简易手动弯角机的设计”。其中弯角机的传动部分由一个偏心轴和一个滑块组合构成,工作原理是由偏心轴转动带动滑块组合,做直线往复运动,从而驱动刀具做弯板加工。
1 工件分析
偏心轴的结构如图1所示。该轴的材料为45钢,总长为368 mm,最大直径为Φ110 mm,中间起支承作用并与机架作滑动配合的部分,直径分别为Φ58 mm和Φ 40 mm,左侧Φ 35 mm外圆与滑块组合中的小方块内孔作滑动配合,外圆中心线与主轴中心线偏心22.5 mm,右端是端面外接圆为Φ 40 mm的正六棱柱,用于连接相应的套筒扳手,以便手动扳转主轴。
图1 偏心轴
由于工件较长,并且各部分直径大小差距以及偏心距较大,如果采用一整段材料直接车削加工,材料将严重浪费,而且车削偏心部分产生的离心力也会非常大,工件容易产生变形,无法保证加工精度。
2 加工方案的确定
根据学院工程训练中心现有的加工条件,结合偏心轴的技术要求和实际应用,我们决定将偏心轴分成3个部分来加工。
大体的加工思路是:
将中间直径最大的Φ110 mm部分单独作为第一部分,粗车端面及外圆后,车内孔Φ49.9 mm后车内螺纹M52;
右侧4段合成第二部分来加工,为了与第一部分的内螺纹配合,左端车外螺纹M52,长度35 mm;两部分螺纹拧紧后,精车外圆及端面,然后在左边端面加工偏心孔Φ30 mm,孔深30 mm,偏心22.5 mm,右端加工则使用分度头装夹,铣削六棱柱侧面;
左侧Φ35 mm的偏心部位,作为第三部分,为将其打入偏心孔内,右侧配车Φ30 mm轴端,长度30 mm,与偏心孔形成过盈配合。
总的来说,整个偏心轴由这3个部分,分别加工完成后装配而成。
偏心部位与主轴分开加工,可以避免因车偏心部位而产生的离心力,而30 mm长的过盈配合部分,也能保证偏心部位与主轴牢固连接,并且可以防止M52螺纹连接返松。但分开加工然后装配的整个工艺过程要保证精度,难度非常大。其中最主要的难点就是偏心孔的加工,以及如何在不破坏第二、第三部分装配体精度的前提下,加工偏心孔并保证其中心线与主轴中心线的平行度。
3 Φ30 mm偏心孔的加工
由于主轴较长,以现有条件在铣床及钻床上,均不能实现稳固装夹,因此无法使用这些设备加工。线切割以及电火花加工虽不用稳固装夹,但装夹过程同样复杂,况且线切割无法加工盲孔,电火花加工时间太长。基于上述情况,我们考虑根据要求划好线后将车床进行改装,用来加工主轴偏心孔。
3.1 偏心孔的加工尝试
(1)车床的改装。如图2所示,先将车床上的刀架部分和三爪卡盘拆掉,用心轴连接刀具,用中托板来固定工件,留下带手柄的大螺栓与原有的螺孔配合,用来压紧固定工件左侧的压板。右侧则另外加工一个夹具来固定,该夹具是在G字夹具的基础上改装而成,通过在一端加装两段平行的钳口,在夹紧时可以有效地防止工件作横向摆动。经过改装后,车床可当成卧式钻床或者卧式镗床来使用,通过转动溜板箱手轮可带动工件作进给运动。
图2 偏心孔的加工
(2)装夹位置的校正。工件装夹的过程中,为保证其轴线与车床主轴轴线的平行度,需用百分表对Φ 50 mm轴段的母线进行打表校正。
检验工件轴线对刀架移动平行度时,把百分表固定在机床床身上,使百分表测头触及工件Φ 50 mm轴段表面侧母线,移动刀架对整段进行检测。微调左右两端的前后位置,使百分表在两端的读数相等。将百分表测头移至顶母线附近位置,调整中托板丝杠手轮使工件前后移动,记录百分表的最大读数。当百分表两端的最大读数相等,并且在同一前后位置左右移动读数变化不超过0.01 mm时,两轴线的平行度校正完成。
车床上的三爪卡盘拆掉后,装上钻夹头以及Φ 5 mm中心钻,转动工件并调整中托板丝杠手轮,使得偏心孔中心对准中心钻,然后将工件夹紧。
(3)偏心孔的加工。首先在偏心孔中心位置钻中心孔,然后拆下钻夹头,使用过渡套筒装上Φ 29 mm钻头。在钻Φ 29 mm内孔时,慢慢转动溜板箱手柄,并控制钻孔深度不超过35 mm。
钻完内孔Φ 29 mm后,我们原计划直接使用Φ 30 mm的钻头进行扩孔,但由于当时时间紧迫,没有严格按照要求配齐夹具,以致于钻孔精度没有达到预期的目标。从图2中我们可以看到,压板由于厚度只有10 mm,在巨大压紧力作用下,已经产生弯曲变形,而工件直接放置在中托板上,左侧装夹只靠两点接触,无法限制工件的横向偏移,使得钻孔时工件发生了小幅的振动,从而导致钻出的孔内壁过于粗糙,并产生了一定的锥度。
对于这种情况,为保证孔的精度,我们考虑改用镗孔进行最后的加工。使用百分表重新校正工件与车床主轴轴线的平行度,然后将镗刀刃口调到与刀杆中心线间距为15 mm的位置并装上车床,精镗Φ 30 mm内孔。
3.2 加工总结及方案的改进
从加工尝试的过程,我们可以看到,工件装夹是否牢固,对偏心孔的加工精度影响非常大。对此我们总结出一个比较合理的装夹改进方案。
如图3所示,工件左右两端通过一对V型架固定在中托板上,轴向定位由主轴左侧第一个轴肩与中托板左侧面接触限位来实现,即左侧装夹Φ58 mm位置。由于装夹部位直径只有40 mm,中托板左右两侧又有3 mm的高度差,悬空部分须加12 mm厚的垫板,以防夹紧时变形。左侧的压板为保证压紧时有足够的刚度,厚度必须在15 mm以上。
图3 工件的装夹及校正
4 加工过程中的注意事项
偏心轴的实际加工过程,还有一些值得注意的地方。
首先,工件必须严格按照要求装夹牢固,确保工件不发生移动或者转动,这点在缺乏专用夹具时显得尤为重要。
其次,需注意加工工艺中的先后顺序。由于螺纹连接装配难以保证第一和第二部分的中心轴线完全重合,因此,必须将精车外圆放在两部分连接装配之后再进行。同样的道理,与Φ 30 mm偏心孔紧配的第三部分,须放在最后加工,以便偏心孔的尺寸误差较大时,能够对其进行准确的配车,保证两个部分装配紧密。
另外,偏心孔的加工过程中,应先用小钻头钻孔,然后再逐渐选用较大的钻头进行扩孔,这样可以减小钻孔时的阻力,保证位置精度。
5 结束语
实践证明,偏心轴经分开加工再装配后,其强度与精度能够达到手动弯角机的传动技术要求。这种加工方案不需要特殊装备,方法简单实用又比较经济,效率高,能够符合此类偏心轴的加工要求。
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