氨增压机105J1节能技术研究及应用
2012-01-30许茂深
许茂深
(中海石油化学股份有限公司,海南东方 572600)
中海石油化学股份有限公司二期年产450kt合成氨装置,是由美国KBR(Kellogg &Brown Root)公司总承包,采用KBR公司深冷净化技术设计而成。该工艺具有节能、易操作和较强的贫气处理能力等特点。装置至今已运行335d(本轮周期),打破了2008年的313d长周期记录。
合成冷冻回路有一台高压电机驱动的氨增压机105J1,长期处于备用(运行)状态,若按330d/a计算,105J1电机用电量约为484.6× 104kW·h/a,电费每年约268万元。而根据KBR的设计,正常生产时105J1应处于停运状态;但现实情况是,停运后若遇到尿素装置突发停车,将瞬间退回62.5t/h的氨,冷冻系统无足够能力储存退回的氨,故105J1在实际生产中一直处于运行状态。如何实现105J1停运而又不影响合成装置的稳定运行呢?
1 外送氨工艺流程简介
富岛二期合成装置氨产品向外界输送主要有两条线:尿素装置正常生产时,热氨产品通过输送到尿素装置,氨增压机105J1处于热备用状态;尿素装置停车时,冷氨产品通过送到氨罐,需105J1为系统提供必要的冷量。若尿素装置停车,系统产氨累积在149D中,工艺人员通过关闭去149D热氨(管线),提高105J1的负荷,增大到氨罐的冷氨输送量,以达到平衡系统产氨的目的。
二期合成装置外送氨系统流程示意如图1。
图1 外送氨系统流程示意
2 105J1停运可行性分析
合成装置向外输送液氨有两条线路,一条送尿素装置(热氨),另外一条送氨罐(冷氨)。氨增压机105J1主要作用是,为合成装置产氨送氨罐时提供冷量,若合成装置产氨不送氨罐,105J1便可停下;尿素装置正常生产时,可通过对合成或尿素装置负荷的调整,维持尿素装置的用氨量大于或等于合成装置的产氨量,停止合成装置向氨罐送氨,可停下105J1;若尿素装置处于非正常工况,既尿素的用氨量远小于合成的产氨量,此时可启动105J1,实现合成产氨外送氨罐。由以上分析可知,105J1停运,在工艺上可行。
实际生产中,105J1停运后带来的一个主要问题是,尿素装置突发停车后合成装置产氨的储存。尿素装置突发停车,若确保合成装置稳定运行,就必须把合成产氨储存或者外送出去,此时已不具备外送条件,必须暂时把产氨储存起来,及时打通冷氨流程,而105J1启动、冷氨泵冷泵等流程的打通共需约50min,而冷冻系统储存不了该时间内系统产氨;可以通过液氨受槽149D扩容或建新储罐与冷冻系统一起储存,确保装置稳定运行,很好地解决此问题。
3 方案SWOT(优势、劣势、机会、威胁)分析
氨增压机105J1节能降耗技术改造最终确定为两个方案:149D扩容方案或新增149D1方案。
149D扩容方案(方案一) 工艺流程维持原设计流程不变,仅增加氨受槽的容积即增加热氨储量,洗涤段维持不变。扩容149D,设计直径2 600mm、长度18 000mm,MAXLL 2 300mm,MINLL 300mm,空筒容积95.5m3,有效容积75m3,可增加氨停留时间40min。
新增149D1方案(方案二) 工艺流程做较大调整,新增149D1以储存32.25t的热氨,且该设备的气、液相与120CF2的气、液相相连,新增149D1容积按55m3(55m3×581kg/m3=31.9t)计算,直径3 000mm,高度9 000mm,MAXLL 8 000mm,MINLL 0mm,可增加氨停留时间29min。
两个方案从工艺原理、工艺运行以及设备制造等方面论证均可行,具体分析如下。
3.1 工艺分析
149D扩容方案 本方案只是设备容积扩大,设备安装标高不变,保持热氨泵入口压力不变,容积扩大后维持操作温度不变,闪蒸量不变,对整个工艺系统影响甚微。本方案不新增任何仪表控制系统,操作简便。
新增149D1方案 尿素装置停车后,热氨由149D送到149D1中,温度由40℃降至14.7℃,闪蒸量为7.2%(设计院核算),105J设计功率可以满足此工艺工况,但因尿素304J高压氨泵机封为水密封,304J最小流量返回到合成装置120CF2中,在2009年曾出现2次304J返氨带水事故,造成105J负荷大幅度增加,对机组造成了一定的损伤;若两种工况叠加(尿素装置停车及304J返氨带水),会对机组造成更大损坏。
总体上讲,新增149D1,并增加多组调节阀,105J的运行负荷也增加,且增加了操作难度。
3.2 投资分析
149D扩容方案 由于只是替换原底部氨受槽,且汽提段利旧,设备材料仍采用16MnDR,故设备投资少。预计设备投资45万元RMB。其余改造如下。
(1)钢结构工作量:合成框架EL106500平台上设备操作重量增加较大,须复核合成框架的钢柱,且设备的支撑梁要增大。
(2)管道改造量:由于设备增大,设备接口位置变化,管道局部稍有变化,管道改造量小,也不需额外增加阀门。
(3)仪表:设备本体的液位计量程增加,远传液位控制不变,只需更换就地液位计即可,不涉及其他仪表投资。
新增149D1方案 本方案由于新增149D1,设备材料仍采用16MnDR,估计设备投资42万元RMB。
(1)钢结构工作量:改造量大,需新增或改造至少3条管线。
(2)仪表:①新增149D1就地液位计和远传液位计及相关变送器、电缆;②新增149D1气相出口压力调节阀及相关变送器、电缆;③新增149D1入口HIC调节阀及相关变送器、电缆;④新增149D1液相HIC调节阀及相关变送器、电缆;⑤控制室DCS需增加卡件,且调整组态;⑥新增压力容器149D1,应增设安全阀。仅仪表项目投资高达40万RMB。
3.3 建设安装分析
149D扩容方案 设备前期制作完成,大修更换。日常运行中完成步行梯位置更换、管线预制以及框架的制作;大修期间完成设备更换、管线焊接等。据设计院核算施工所需时间,在大修期间可以完成所有技改施工;经吊装人员核算,100t吊车吊装无问题。
新增149D1方案 大修之前可以完成设备的地基建设、设备安装、仪表安装等,大修占用时间少,但现场没有合适的安装位置。
3.4 改造后投用分析
149D扩容方案 若尿素装置突发停车,在半小时之内无需改变任何工艺操作,工艺人员在1h之内完成105J1启动、124J冷氨泵冷泵以及打通流程等工作,及时把冷氨送出。此方案操作人员调整余度大,人员需求少,系统运行稳定。
新增149D1方案 若尿素装置突发停车,需及时打通149D到149D1流程,控制好149D1压力,同时需压控人员对105J压缩机进行负荷调整,另一方面需压缩人员及时启动氨增压机105J1,并对124J冷氨泵冷泵;149D1闪蒸气(氨)进入120CF2后会影响到120CF2的压力以及温度,进而会影响到合成回路换热。此方案操作人员需求多,处理需及时,否则会造成对整个系统的影响。
3.5 小 结
从以上分析可知,149D扩容方案与新增149D1方案相比,前者具有工艺运行更稳定,投资成本更低,工艺操作更简单,日常维护费用低,现场位置易布置等优点,推荐使用方案一。
4 改造后节能及经济效益分析
自3月份改造以来,系统一直稳定运行。在扩容后的149D投用初期进行了实际演练,效果良好。现在105J1已停运,达到了预期目的,对公司节能降耗具有重要意义,本次改造总费用为175万,其中,135万为设备购置费用,占总费用的77%。经计算,年可节电484.6×104kW·h(电机电流64A、电压6 000V、功率因数0.92,年运行时间以330d计),合标煤1 958t(1kW·h电合标煤0.404 0kg);电价以0.553元/(kW·h)计,每年可节约电费268万元,则7个多月即可收回投资。
总之,本改造项目根据工艺的特点,进行研究与分析,找出节能降耗的突破口,而又不影响到装置的稳定运行。