氨冷冻系统带水原因分析及对策
2012-01-30郭晓宏
郭晓宏
(中海石油化学股份有限公司,海南东方 572600)
1 简 介
中海石油化学股份有限公司二期合成氨装置采用KBR深冷净化工艺,其冷冻系统由组合式氨冷器(120CF1/2)、氨受槽149D、冷氨收集槽152D、甲烷化炉出口氨冷器130C、冰机105J、氨升压机105J1等设备组成。
合成塔出口工艺气由组合式氨冷器通过两级氨冷将氨冷下来,从两级氨冷来的气氨送至冰机105J。冰机也同时压缩甲烷化出口氨冷器气氨,气氨最终被压缩到约1 605kPa。压缩后的气氨在水冷器127C中冷凝,随后送至氨受槽149D,然后送至尿素。冷冻系统设计为可在设计负荷下生产全部-33℃的冷氨产品,这通过在冷氨收集槽152D内常压闪蒸完成。从152D来的闪蒸气由氨升压机105J1压缩,冷氨送至氨罐。流程简图如图1。
生产中冷冻系统由于设计或者其他因素,有时不可避免地会带水,微量的水对冷冻系统的影响比较小,只需定期对130C底部导淋进行排放便能处理,但带水严重就会给系统带来比较大的影响。
图1 氨冷冻系统流程简图
2 对系统的影响
2.1 对换热器的影响
(1)对换热效果的影响
查不同温度和压力下氨水的饱和浓度表(表1)知,同一压力下,随着氨水浓度降低,氨水饱和温度会升高。
即冷冻系统中如果出现氨带水,氨水浓度便降低(纯氨浓度为100%),其饱和温度将升高,从而使降低工艺介质温度的效果变差,达不到换热目标。
同时由于氨溶于水属于放热反应,放出大量的热,而氨通常是作为冷却介质,因而进一步降低了换热效率,同时氨水蒸发量变大。
表1 不同温度和压力下氨水的饱和浓度(质量分率) %
(2)对液位的影响
氨水密度随着浓度的升高而降低,即氨带水时,密度会升高,从而导致差压式液位计测量的换热器液位比实际液位高。当偏离比较大时,可能会出现氨水没有淹没换热管的情况,导致换热效率进一步降低。
2.2 对压缩机的影响
由于氨蒸发量变大,导致105J功耗增大,同时由于气氨中不可避免地会带有水,水的分子量比氨的分子量大,进一步导致105J功耗增大,出口温度升高,而蒸汽耗量的增加又会影响到高压蒸汽系统。
3 原因分析及对策
冷冻系统氨带水有两种情况,其一是工艺设计本身就会带水,而其他情况则是非正常工况,需要避免,实际原因可能如下。
3.1 合成塔催化剂还原造成
二期合成氨装置合成塔采用KBR卧式合成塔以及南京化学工业公司生产的A110-1预还原催化剂,其主要成分为氧化铁,投入生产使用时需要进行还原,随着还原的进行,就会有稀氨水出现。
对策 初期稀氨水送入公用工程中和池,氨浓度超过25%送入冷冻系统,并及时通过147D至152D将稀氨水直接送入氨罐,同时提高105J入口压力,控制氨冷器温度在0℃以上,避免工艺气侧出现结冰。
3.2 弛放气回收系统带入
二期合成氨装置弛放气回收系统采用水循环吸收弛放气中的氨,然后利用中压蒸汽蒸出氨,送至127C,回收到149D,因而不可避免会将微量水带入冷冻系统。
对策 定期排放冷冻系统最低点130C底部的导淋,每次1h。
3.3 循环冷却水漏入
正常情况下,由于冷冻系统气氨压力均大于循环水压力,因而不可能出现循环水漏入冷冻系统的情况,只会出现氨漏入循环水中的情况。只有当停车泄压后或者检修时,才可能出现循环水漏入冷冻系统的情况。
对策 定期做循环水侧pH分析,监测换热器泄漏情况,同时在检修时对换热器进行检漏。
3.4 检修后排水不尽
检修后冷冻系统可能会进水用于氨的置换,系统恢复之前,假如排放不干净就可能有水积存。
对策 详细考虑可能积水部位,对照积水部位表一一进行确认,并尽可能排放干净。
3.5 泵机封冲洗水漏入
在正常生产时,水也可能会由泵的机封冲洗水带入。
现象 2012年5月1日,装置大修后尿素开车,15:16合成送氨给尿素,15:21尿素开氨泵,随即尿素打开返回阀,5:21:50 130C液位控制器LIC1009OP由65.06开大至83.8,PV由66.04掉至53.67,130C压力控制器PIC1114 OP由76.5开至82.08,PV由0.35涨至0.4。由于蒸发量变大,而105J转速为入口压力控制,为了降低入口压力,压缩机转速SI2660由9 743.6涨至9 919.41,同时130C工艺气出口温度TI1363由4.09到8.19,趋势如图2。
图2 氨冷冻系统带水工艺指标异常趋势图
分析 这是一起典型的因尿素氨泵机封密封水泄漏至泵体,导致返回氨带水的事故。因130C位于冷冻系统最低点,并且直接连接于氨泵返回管线上,因而最早表现出异常。
对策 立即打开130C底部导淋排放,同时通知尿素及时投料并关闭返回阀。
4 总 结
对于合成氨装置,氨冷冻系统带水的情况通常难以避免,这就需要在设计之初就要充分考虑到带水可能会给装置带来的影响。本装置通过对氨冷冻系统带水现象进行系统分析、及时处理,积累了宝贵经验,为以后的设计及同类型装置提供借鉴。